空压冷却系统开/闭式循环及自控技术研究论文_席验兵,于延茹

河南中烟工业有限责任公司洛阳卷烟厂 河南洛阳 471000

摘要:目前我厂空压机使用开式冷却循环水系统,运行过程中,存在空压机冷却器高温报警故障停机率高、冷却循环水系统换热效率低、压缩空气带水、维护费用高、冷却器清洗费用高等问题。针对以上情况,结合设备运行实际情况,经过长期观察和论证,对设备提升改进,通过对比闭式冷却水循环系统的优缺点,创新性的提出开/闭式冷却循环水系统的应用,实现空压系统稳定、可靠运行,降低设备故障时间及运行维护成本,提高空压机运行效率,达到降本增效的预期目标。

关键词:开式冷却循环水系统;开/闭式冷却循环水系统;空压系统

一、工作原理及存在问题

目前,空压系统共4台空压机(三台32m3/min、一台21m3/min)、4台配套冷干机,配置1台开式冷却塔,能力为200T/H,安装于屋顶,运行中存在以下问题:

(一)空压机冷却器高温报警停机故障率高。特别是每年进入夏季,通过统计,发现2017年5—8月因冷却器高温停机的情况达到了平均每月13.8次,随着外界气温升高,水中的微生物、藻类滋生较快,4组空压机冷却器经常发生高温停机情况,严重影响设备的运行效率。

(二)空压机的冷却循环水系统换热效率低,经统计冷却水的平均热交换温差2.9℃,且冷却循环水温度高于标准值(工作参数:循环水温度<35℃),造成空压机排气温度过高,(工作参数:排气温度<60℃)。统计压缩空气排气温度平均值为59.8℃,(标准<60℃),但最大值达到80℃。压缩空气排气温度高,影响压缩空气供给的稳定性并造成冷干机对压缩空气干燥不充分,使冷干机露点温度范围值偏大(露点温度:10-20℃)。

(三)压缩空气,气中带水。1、影响产品质量:在卷烟生产过程中需要大量压缩空气,如果气中带水会产生黄斑烟,造成质量事故。2、损坏气动元件:在设备及管路中有众多气缸、控制阀,水份进入会导致气动元件锈蚀、损坏。其中对阀岛影响最为严重,每年更换2次以上。

(四)空压机维护费用高。由于空压机在高温下运行,造成机件磨损加快,降低了空压机使用寿命。目前需要每三年进行一次大修,每次投入费用将近120万元,使空压机维修费用大大增加。

(五)空压机冷却器清洗次多,费用高。为了消除结垢对空压机运行的影响,高温季节(5-8月)平均每月需清理4次,清洗一组冷却器所需时间约3个小时,工作量大,同时浪费大量水资源。2017年全年累计清洗冷却器21次,平均每月清洗1.7次,每次清洗费用大约0.66万元,每年投入13.86万元。

二、改进方案及措施

1、设计空压机循环水系统开/闭式流程图

将空压冷却循环水系统改为开/闭式循环。利用二次换热原理,在系统中“黄金分割点”安装两台板式换热器,闭式系统经冷却器对空压机压缩空气进行冷却,确保空压机冷却器的循环水为洁净的水质,提升换热效率。

2、补水箱、热交换器的设计方法

(1)补水箱体的设计依据:

结合现场设备管道容量和循环水量设计补水箱,以空压系统的管道容量、冷却系统补水量(风吹飘逸损失、蒸发损失、排污损失和泄漏损失)计算出冷却水流量,按冷却水流量的 1% -2% 设计补水量,安全系数采用1.5-2.0。

整体水箱容积约为:(管道容量+补水量)*安全系数。

(2)板式热交换器的设计依据

根据4台空压机,每台用水量为13.62m3/h,总水量为54.48 m3/h。且冷却水温要达到≤35℃。冷却塔进出口温度为32-37℃进行选型。

3、循环水泵管网设计及自控技术研究

(1)循环水泵管网优化设计。

根据开式系统及闭式系统冷却循环水的压力、流量等技术要求,确定水泵相关参数。开式循环和闭式循环均采用一主一备设计模式。

(2)冷却循环水系统的自控技术研究

水泵的转速由变频器控制,通过空压机出水口与进水口温差,调节冷却水循环系统中冷却水的进水量。

冷却循环水的相关参数采集:冷却循环水系统中配置冷水塔液位、补水箱液位、管道的压力检测、循环水温度检测、板式换热器进出口电动阀,设计自动调节PLC控制程序,保障空压机正常工作,延长其使用寿命,从而降低空压系统运行维护成本。

4、项目风险研究及冗余设计

开/闭式冷却循环水系统是在开式冷却水系统上进行的探索性研究。在课题研究过程中应考虑项目风险性,需要具有故障应急的能力,当闭式冷却循环水系统发生故障时,可快速恢复到开式冷却循环水系统运行,保证空压系统的正常运行。

5、应用研究

根据以上开/闭式冷却循环水系统控制技术,研究其在空压机上的冷却效果,建立一套适用于开/闭式冷却循环水系统控制的方案,在空压机运行效率、排气温度、冷却水水质、能源消耗和压缩空气质量等方面开展应用前后的对比验证。

三、改进效果

1、改造完成后,对循环水系统,在非生产状态下进行调试,测试完成后,在生产的情况下,接入系统运行,在线调试闭式系统进出水温差达到4℃以上,效果非常好。

2、降低了空压机冷却器高温故障停机次数,大大提高设备运行的稳定性和可靠性,根据数据显示,2018年5—8月统计排气高温报警停机次数,从每月13.8次降低到0.3次,高温停机故障次数降低了97%,空压系统的运行效率提升了 70.7%。

3、改造后的冷却器循环水质情况得到了明显的改善,水质清晰,指标完全符合要求,对于冷却器使用寿命有很好的帮助。

改善前 改善后

4、空压机循环水系统的改进,不仅降低了职工的劳动强度,减少了工作时存在的安全隐患,也改善了现场的工作环境,减少了清洗后污水的排放量,为企业成本的节约作出了积极贡献。

四、推广应用

本项目进一步改善了空压系统冷却循环水质,降低设备故障停机率,提高设备运行效率。可推广应用在所有开式空压系统冷却循环水系统。

论文作者:席验兵,于延茹

论文发表刊物:《基层建设》2019年第4期

论文发表时间:2019/5/9

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空压冷却系统开/闭式循环及自控技术研究论文_席验兵,于延茹
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