摘要:液氨泵是水溶液化工生产中的主要设备,液氨泵一旦出现故障将会造成生产减机减量,影响消耗。但在实际生产中,液氨泵减速机在运行5年后,减速机频繁出现故障,如齿轮掉块、油封漏油、运行响声大等问题,针对减速机损坏问题,成立小组进行讨论论证探究,找出原因。
关键词:减速机 损坏 影响生产 探究
1、氨泵减速机维保方面
1.1减速机保养
氨泵减速机一方面依据加油标准,每两个月加L-CKC320#型号的油;另一方面每次检修减速机时,会更换掉减速机内的废油;再一方面减速机润滑油分析(斑点法分析),并且留样。
1.2检修安装方面
维修工在每次检修时,会依据检修标准进行检修安装,两个半联轴器在大端面处的平行度不超过0.25mm;两个半联轴器的同心度不超过0.25mm,联轴器内须充满2#钙基润滑脂,以减少联轴器转动时的噪音。
2、数据对比
2.1氨泵减速机夏季温度数据对比
由以上数据可知,由于牵涉到厂内机密,粉红色线的温度偏高,也是造成损坏减速机的原因,但是原始开车以来,由于氨泵减速机油温偏高最高85℃,经与厂家进行沟通,厂家设计人员说减速机温度不能高于90℃,车间针对油温高的问题一方面利用风扇降温,另一方面在2010年增加冷却水降温改造措施。
2.2氨泵减速机厂家设计要求
通过查找P2型减速机设计标准要求,依据减速机计算标准(如下图),
Pc(计算功率)=P2(工作功率)* Ka(使用系数)* Ks *(启动系数)KR* (可靠度系数)≤PN(减速机的额定功率),减速机型号(P209W18IAR),速比17.8,工作机功率355KW,转速1480r/min查表可知:KS =1 KR =1;验证Pc=355 KA≤PN(查表得出)PN =779KW ; 355 KA≤779;KA选取为2.2,低于标准值2.5;因此不能满足生产要求。
3、氨泵减速机修理质量数据对比
由统计数据可知,修复后的氨泵减速机使用周期短,最短运行7天,最长使用8.5个月。减速机前期修复,是由于热处理没有处理好,经结合减速机修复厂家进行沟通,对减速机材质进行提高,由原来的20CrMoTi(普通材质)提升至17CrMo6(高材质),材质改变后,减速机的使用情况还不能满足生产需求。
经与原厂家沟通,原厂家拒绝修复。
4、结论
4.1氨泵减速机设计使用系数低于标准2.5,是导致氨泵减速机损坏的根本原因;
4.2修复后的减速机使用周期较短,不能满足生产需求,结合采购部已经找不到合适的修复减速机厂家。
4.3结合设计制造厂家,如需设计新型的减速机(增大使用系数),减速机轴必须加粗模数增多,导致减速机轴与液氨泵轴、电机轴不再同一平面;要重新布置减速机和电机的基础平面,仅地脚螺栓凝固需要7天,现场减速机施工安装至少9天时间。
5、结束语
针对减速机损坏的原因,通过利用此方法进行排查,减少设备故障对生产的影响,结合公司整体运营模式,寻求最佳方法来解决此问题,既能够减少对生产影响,又能投入最小的费用,赢得设备长周期运行。
参考文献:
[1]张展,叶少华.减速机选用设计手册.上海科学技术出版社,2002.5
1作者简介:杨娟娟(1985-),女,工程师,从事尿素设备技术的研究。
论文作者:杨娟娟1,朱文辉,王春玉
论文发表刊物:《基层建设》2018年第24期
论文发表时间:2018/10/1
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