哈密东南河铁矿生产系统设备更新改造方案设计及应用论文_刘明亮

中国冶金地质总局山东局 山东省 济南市

摘要:为扩大生产规模,对矿山提升、运输、压气、通风、排水五个系统的设备进行更新改造,运行结果表明,改造后矿山生产系统运行正常,达到预定生产规模。

关键词:生产系统;设备;更新改造

1 前言

哈密东南河铁矿是我局收购的在产矿山,由于前期生产建设时期,该矿的勘探程度低,圈定的矿量较少,生产规模小。收购该矿山后,加大了勘探深度,地质储量大幅增加。该矿为低品位矿石,为了发挥规模效益,大幅扩大生产规模,计划生产规模扩大为30万t/a。为此,需对矿山现有提升、运输、压气、通风、排水五个系统的设备进行更新改造,以达到扩产的目标。

2 原生产系统存在的不足

原生产系统中的机械设备工作能力不能满足30万t/a生产规模,原提升系统提升能力仅为10万t/a左右,历年矿山提升能力统计见下表1。空压机总排气量为62m3/min,不能满足采掘设备耗气需求,坑内运输、通风、排水设备工作能力都不足。

3 提升、运输、压气、通风、排水系统设备更新改造方案设计

3.1 矿井提升系统

3.1.1 罐笼井提升系统

根据开拓方案要求,副井设计为2a#单层罐笼配平衡锤单绳缠绕式提升系统,用于提升废石、材料及人员等。

3.1.1.1 提升容器选择

设计罐笼一次提升一辆矿车,选择矿车容积0.7m3,故罐笼一次有效提升废石量:

Q=ρs CmV=1.75×0.80×0.7=0.98t(980kg)

设计选择2a#单层单罐笼配平衡锤提升, 罐笼代号:YJGS-1.8a-1型, 最大装载量1.70t, 罐笼质量Qr=1.50t,允许乘载人数10人,断面尺寸1800×1150mm;

运输选用YFC0.7(6)型翻斗式矿车,容积:0.7m3,矿车质量0.71t,最大装载量1.75t。

3.1.1.2提升机选择

根据规程“地表单绳提升机卷筒和天轮的最小直径与钢丝绳直径之比不小于80”的有关规定,设计选择2JK-2.5×1.5/31.5型提升机。

提升机主要技术参数:卷筒个数2个,卷筒直径3000mm,宽1500mm,最大静张力90kN,最大静张力差55kN,电机功率160kw。

3.1.1.3井口机械设备的选型

摇台选用手动固定摇台,中段选用手动稳罐摇台;阻车器选用单式阻车轮式阻车器;安全门选用钢制,操纵方式为罐顶起式。

3.1.2 箕斗井提升系统

根据开拓方案要求,设计主井为单箕斗配平衡锤单绳缠绕式提升系统,用于提升矿石。年生产矿石量为30万t/a,井口标高1270m,井深430m(包括井窝),提升高度400m。

3.1.2.1提升容器选择

主井提升容器:根据矿山的生产能力,类比相似矿山的配置,选择FJD3.2(7)型翻转式箕斗, 斗箱几何容积:3.2 m3,最大载重:7t,斗箱自重:5.076t,斗箱内空尺寸:1400×1100mm

Q=ρs CmV=2.188×0.80×3.2=5.6t(5600kg)

箕斗配5t平衡锤,提升钢绳为36NAT 18×7+FC1670不旋转类钢丝绳,罐道为Φ28mmZ型丝密封钢绳。

3.1.2.2提升机选择

根据规程“地表单绳提升机卷筒和天轮的最小直径与钢丝绳直径之比不小于80”的有关规定,设计选择2JK-3×1.5/31.5型提升机。

提升机主要技术参数:卷筒个数2个,卷筒直径3000mm,宽1500mm,最大静张力135kN,最大静张力差90kN,电机功率400kw。

3.2 坑内运输

3.2.1 坑内运输方式及运输系统

坑内运输采用有轨运输方式,考虑到矿山生产规模中等,运距较短,采用YFC0.7(6)型翻斗式矿车,电机车牵引运输矿岩、材料、设备等。坑内主要中段运输线路铺设24kg/m的钢轨,1/3道岔,轨距600mm,线路最小曲线半径为6m,线路坡度为3‰的重车下坡方式,运行速度5km/h。

井下采场采出的矿石通过采场漏斗装入矿车,由电机车牵引运输至主井矿仓,然后将矿石装入主提升井箕斗内,由提升机提升至地表。掘进产生的废石由电机车牵引至罐笼井车场,然后将矿车装入罐笼内,由提升机提升至地表。

3.2.2 运输设备选择

坑内运输工作制330d/a,每天3班,每班8h。矿石体重3.50t/ m3,矿石松散系数1.6;矿石松散体重为2.188t/ m3;废石体重2.8 t/ m3,矿石松散系数1.6,废石松散体重为1.75t/ m3。设计坑内运输车辆选用YFC0.7(6)型翻斗式矿车,该型号矿车容积为0.7m3,装满系数设计取0.8。单矿车有效载量:矿石1.22t、废石0.98t。

3.3 压气设施

3.3.1 矿山压气量计算

①采掘设备耗气量,见表2

②最大耗气量计算根据公式:

其中 Qmax—最大耗气量,单位:m3/min;

KO — 高原修正系数,设计取1.14;

KL — 管网漏气系数,设计取1.1;

KX — 考虑阻力系数,取1.01;

KT — 气动工具同时工作系数,设计取0.8;

Km — 气动工具磨损系数,主要为凿岩机,设计取1.15;

ni—第i种型号气动工具数量,单位:台;

qi—第i种型号每台气动工具耗气量,单位:m3/min;

矿山最大耗气量计算:Qmax=92.5(m3/min)。

3.3.2 空压机及管网的选择

空压机选择配置7台LU200-8.5螺杆式风冷空压机,其中5台在用、2台备用,选择压气主管为φ160×4的无缝钢管,沿罐笼井筒自地表敷设至井下中段,管道防腐采用先涂一层红丹防锈漆,再涂两层醇沥青漆。

3.4 通风设施

矿山采用竖井开拓方案,分区开采。根据开拓系统的特点,设计采用机械抽出式通风方式。主风机选择1台K40-8-NO22型风机,风量:45.7~99.4 m3/s,全压:206~952Pa,电动机功率:110 kW,电动机型号:Y315L2-8。根据相关规定风机的电机配备两台,其中备用一台,风机安装在风井口的风机房内。

3.5 井下供、排水设施

3.5.1 井下供水设施

设计采用湿式凿岩,井下生产用水主要为凿岩和工作面洒水降尘及消防用水,需用水量约200 m3/d,供水压力0.4-0.7MPa。

3.5.2 井下排水设施

根据矿区地质资料,估测矿坑深部最大涌水量为200 m3/d,正常涌水量150 m3/d,加上井下生产用水的部分回水70 m3,合计矿井采区正常排水量220 m3/d,最大排水量270 m3/d;

井下水泵房配置3台D12-50×10型水泵,单台排水量为12.5 m3/h;扬程:500m;电机功率:55kW。

井筒底部井底水坑内,选用二台50QJ15-25-2.2型潜水泵,将井筒淋水排到中段水仓后集中排至地表。水泵排水量31m3/h;扬程:23m;电机功率:2.2kW。

4 改造效果

哈密东南河铁矿生产系统改造于2015年3月完成,矿山提升系统生产能力统计见表3。

由上表可以看出,改造完成后,矿山生产系统完成提出矿(废)石量,38.1万吨,工作日历天数292天,平均每天提升量为1305吨,达到了改造设计要求,提高了生产效率。

5 存在问题

(1)由于该矿床夹层较多,出矿品位明显偏低,贫化率较高,需要加强采矿方法的研究,降低贫化率。

(2)该区严重缺水,生产用水出现不足现象,应加强循环水的再利用率。

参考文献

[1]王运敏. 中国采矿设备手册[M].北京.科学出版社.2007

[2]于润仓.采矿工程师手册[M]. 北京.冶金工业出版社2009

[3]采矿手册编辑委员会.采矿手册[M]. 冶金工业出版社2006

论文作者:刘明亮

论文发表刊物:《防护工程》2017年第29期

论文发表时间:2018/2/26

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