基于机组ACE控制方式下的氮氧化物控制论文_罗常中,刘继东

(1.山西大唐云冈热电有限责任公司设备部 037000;2.山西大唐云冈热电有限责任公司发电部 037000)

摘要:机组在ACE控制方式下,由于负荷波动较为频繁,煤量及风量大幅变化造成入口氮氧化物大幅波动,瞬时超标现象较为严重,且出口氮氧化物具有较大的滞后惯性,从扰动作用出现到被调量产生偏差需要一定的时间,从偏差产生到偏差信号经过反馈通道,再到达调节器,由调节器产生控制(调节)作用去消除偏差需要一定的时间,瞬时超标现象较为严重。因此,传统的单纯反馈控制根本无法满足实际需要,前馈补偿则是其中有效的控制策略之一。

关键词:ACE;脱销系统;氮氧化物;前馈

前言

我公司一期为2*200MW,二期为2*300MW,一期机组脱硝系统为尿素热解炉方式,二期#3机组脱硝系统正常运行为尿素直喷方式,备用为热解炉方式,#4机组脱硝系统为热解炉方式。在机组AGC控制方式下,出口氮氧化物控制较为平稳,但在ACE方式下,由于负荷波动较为频繁,煤量及风量大幅变化造成氮氧化物大幅波动,瞬时超标现象较为严重,为解决此问题,以#3机组氮氧化物控制逻辑为基础,对逻辑进行优化。

1 优化前情况

#3机组尿素直喷主要有三条工艺管线构成,分别是尿素溶液管线,雾化空气管线,和冲洗水管线。由尿素溶液制备和储存系统来的合格的尿素溶液进入MDM入口管线和由厂用压缩空气系统来的雾化空气进入MDM压缩空气管线共同供给到喷枪,经由喷枪喷嘴雾化后喷入SCR反应器进口烟道内,尿素溶液在烟道内分解成氨气。MDM是一个顺序控制,启动顺序首先打开雾化空气阀,确认阀开,再打开尿素溶液阀,确认阀开,流量PID回路投入工作,在此过程中最重要的控制就是喷枪尿素溶液流量的控制,采用条件流量PID控制,流量SP值是由氨需量来决定。停止顺序关闭尿素溶液母管电动阀,确认阀关,此时开启流量调节阀,打开尿素溶液母管冲洗水电动阀进行冲洗,冲洗完成后,关闭冲洗阀,关闭流量调节阀,插入烟道喷枪压缩空气处于开启状态。

氨需量与尿素溶液转换计算如下:

Q单侧反应器尿素溶液=60÷(2×17)÷wt%÷ρ×WNH3÷k÷N

Q尿素溶液:为尿素溶液体积流量,单位为升

60:为尿素分子量

17:为氨分子量(1mol尿素对应2mol氨)

wt%:为尿素溶液质量浓度,为50%

ρ:为尿素溶液密度(50%密度为1.14kg/l)

WNH3:单侧反应器NH3需量(kg/hr)

K:为尿素纯度系数(一般为97.5%)

N:单侧反应器投运喷枪数量,取9支

氨需量计算公式如下

氨需量=(入口NOX-出口NOX设定值)*机组当前负荷/机组额定负荷(一期是220MW,二期是300MW)*标准烟气量(一期860,二期1160)/1000*0.65(一氧化氮折算二氧化氮的系数)/1140(尿素溶液密度)/投枪数量*设置系数(默认是1)

根据单侧SCR反应器氨需量要求,平分至单侧的每支喷枪(单侧9支喷枪)。单支喷枪调节阀和对应流量计构成PID回路实现单回路定量控制,根据单侧反应器氨需量平分至每支喷枪的量做为PID回路的SP设定值,动态跟踪。

这种控制方式存在问题如下:

1、由于该控制回路的控制对象为尾部烟道的NOx含量,而该控制只与入口NOx有关,没有直接控制出口NOx含量,相当于开环控制,无法避免其他干扰因素的扰动,因此无法实现出口NOx含量的控制。

2、机组负荷变化时,出口氮氧化物易出现瞬时超标现象。由于负荷变化时,煤量、风量发生变化造成脱销系统入口氮氧化物发生较大变化,此时计算出所需尿素量,再经过PID调节器调整喷枪调节阀开度调整喷入量,由于对象滞后惯性大,7~8min后出口氮氧化物才开始回头,很容易超标,调节品质较差,瞬时超过50mg/m3情况较为严重,如图1。

4 结语

针对尾部烟道NOX含量的控制,增加负荷前馈克服了由于负荷变化引起的NOX瞬时超标现象,由于前馈控制需要扰动测量的准确性要高,需要整定合适,且一些条件改变后仍需要重新整定。

参考文献:

[1]熊蔚立.火力发电厂氮氧化物的危害和防治.湖南电力.2002.22(1):-61-62.52

[2]戴惠芬.国内外火电厂氮氧化物控制措施.全国氮氧化物污染控制研讨会。北京.2003.12.18-19

论文作者:罗常中,刘继东

论文发表刊物:《电力设备》2017年第31期

论文发表时间:2018/4/18

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