火电机组宽负荷脱硝改造研究论文_逯宝宏

(中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司 甘肃省平凉市崇信县 744200)

摘要:国内绝大部分火电机组已完成了或正在实施超低排放改造,但是在启停机及负荷低于50%BMCR工况运行期间,因烟温低于SCR装置最佳反应温度的下限值,在此期间需解列脱硝系统,造成氮氧化物排放超标。本文对实施火电机组宽负荷脱硝改造的必要性及可行性进行了研究。

关键词:火电机组;宽负荷;脱硝

一、前言

党的十八大以来,党中央把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容,我国成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者,美丽中国建设迈出了重要步伐。

为有效控制火电厂大气污染物排放,我国采取了发展清洁发电技术,降低发电煤耗,淘汰落后产能,强化节能减排,关停小火电机组,推进电力工业结构调整等一系列重要措施,并取得了显著成效。目前,绝大部分火电机组已完成了或正在实施超低排放改造,改造后在正常运行中氮氧化物的排放浓度小于50毫克/立方米。但是,国内绝大部分火电机组采用的是选择性催化还原法(SCR)脱硝技术,通常SCR装置的最佳反应温度范围为320℃~420℃,在启停机及低负荷运行期间,省煤器出口烟气温度会低于下限值,无法满足脱硝装置的温度要求,因此,在此期间需解列脱硝系统,造成氮氧化物排放超标。

为促进新能源消纳,国家大力推动火电机组实施深度调峰改造,随着资源系统转型发展,煤电的未来发展将从单纯保障电量供应,向更好地保障电力供应、提供辅助服务并重转变,为清洁能源发展腾空间、搞服务,尤其是新能源富集区,火电机组在30%~50%负荷区间运行将成为新常态,在此工况下,尾部烟道的烟温将大幅降低,存在不满足SCR装置对温度的要求,NOX排放超标的可能,因此,实施宽负荷脱硝改造是必要的。

二、实施方案

经对某660MW电厂的实际运行情况进行调研,在机组并网初期,SCR入口温度~274℃,在50% BMCR工况时SCR入口温度~311℃,因为煤质变化等原因,在300MW负荷时SCR入口温度有时会低到296℃,上述温度远低于SCR最低温度要求。

全负荷脱硝技术一般分为两类:

(1)催化剂改造为低温催化剂;

(2)提高进入SCR装置的烟气温度。

从现有的技术及实际情况看,该电厂只能采用提高进入SCR装置烟气温度(需要至少提高40℃)的方案予以改造,现有以下三种可行方案:

方案一:烟气旁路改造;

方案二:省煤器分级改造;

方案三:烟道补燃改造。

下面对三种方案的可行性分别进行分析。

1、烟气旁路改造

烟气旁路改造原理比较简单,即从锅炉尾部烟道后包墙水平低温过热器入口抽取高温烟气在SCR入口烟道处与省煤器与水平低再出口的低温烟气进行混合,提高低负荷时SCR入口的烟气温度,旁路烟道上需要加装非金属膨胀节、调节挡板、关闭挡板并进行烟气流量和温度的调节,高负荷运行时关闭旁路烟道关闭挡板即可,原理图如下:

该方案的特点如下:

(1) 系统布置简单、烟温调节灵活,不影响高负荷工况时的锅炉效率,煤种适应性广。

(2) 能够有效的防止低负荷省煤器出口水温过高,省煤器运行安全。

(3) 低负荷烟气旁路投运时,稍微增加了烟气侧的阻力,降低了锅炉效率。

(4) 旁路烟气的引入会对SCR装置进口的烟气流场及温度的均匀性产生影响,需对旁路烟道的导流板布置及SCR装置的原进口烟道导流板重新评估,并进行数值模拟,保证SCR入口的温度场和流场均匀。

(5)锅炉尾部增加旁路烟道后,总重量增加比较大,必须对原锅炉钢架进行强度校核,需要的话要进行加固处理,防止因增加重量过大引起钢梁变形或者损坏,引发安全事故。

(6)改造工期短,停炉时间约需50天,660MW机组投资约为800万元/台。

2、省煤器分级改造

省煤器分级改造的原理是将尾部烟道中的部分省煤器拆除,在SCR反应器后设置一定的省煤器受热面(一级省煤器),在SCR反应器前(原有省煤器区域)保留一定的省煤器受热面(二级省煤器)。给水直接引至位于SCR反应器后的省煤器(一级省煤器),然后通过连接管道再引至位于SCR反应器前的省煤器(二级省煤器)。通过减少SCR反应器前省煤器(二级省煤器)的吸热量,达到提高SCR入口烟气温度的目的,原理图如下:

该方案的特点如下:

(1)空预器前的烟气温度基本保持不变,省煤器出口的给水温度也能基本保持不变,能够保证锅炉的经济性,使锅炉的热效率基本不变,可以维持锅炉运行方式不变,锅炉安全性高。

(2)SCR 反应区的烟气温度会整体提升,烟温调节灵活性较低及裕度比较小,高负荷时会存在烟气超温的风险。

(3)效果取决于省煤器面积分割的准确性,并与锅炉运行方式及煤种关系密切,该方案很大程度将会降低煤种的适应性。

(4)仅适用于尾部单烟道结构,或者双烟道结构两侧烟道都布置有省煤器的炉子。对于双烟道结构且省煤器布置在单侧的炉型改造效果有限。

(5)工程比较复杂,改造工程量大,停炉时间约需90天,投资成本高,660MW机组投资约为1800万元/台。

3、烟道补燃改造

烟道补燃改造的原理是在原SCR入口烟道处增设部分燃气喷枪,喷枪内通入可燃气体(现以天然气为例),燃气通过喷枪进入SCR入口烟道后,通过小气枪点燃大气枪,燃气燃烧后产生热量,加热原烟道内烟气,达到提高SCR入口烟气温度的目的,原理图如下:

该方案的特点如下:

(1)尾部烟道结构不作改动,对系统不产生影响,不影响锅炉效率。

(2)烟温调节灵活,煤种适应性广。

(3)因为燃气是易燃易爆品,因此该方案最应注意的就是燃气系统的防爆、防泄漏,在设计、施工、后期运行中都需要格外注意,这也是本方案实施的难点所在。

(4)启停炉期间,因烟温低,天燃气的消耗量大,供应存在一定的困难,尤其是偏远山区的电厂。

(5)改造工期短,停炉时间约需20天,660MW机组投资约为400万元/台。

三、结论

随着环保治理压力日趋加大,火电机组实施宽负荷脱硝改造是必要的、可行的。增设省煤器烟气旁路改造原理简单,工程实施起来相对较容易,投资成本低,运行控制相对较简单,是一个可行的方案。

参考文献:

[1]韩振宇,梁鹏,刘晓宇.中国2030年能源发展预测与对策研究.电力科技与环保,2012,28(4):11-13

[2]沈利,徐书德,关键,等.超临界大容量火电机组深度调峰对燃煤锅炉的影响[J].发电设备,2016,30(1):21-23.

[3]发改能源[2014]2093号:关于印发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》的通知;

论文作者:逯宝宏

论文发表刊物:《电力设备》2018年第15期

论文发表时间:2018/8/17

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