低温甲醇洗净化气中总硫含量超标的原因及应对措施论文_孙世姣

内蒙古赤峰市克什克腾旗大唐煤制天然气有限责任公司 内蒙古赤峰市 025350

摘要:净化气硫含量超标的原因有很多,同样的工艺,在不同的生产装置中硫含量超标的原因也不尽相同。本文分析了低温甲醇洗工艺的基本原理、净化气硫含量超标的原因,并对净化气硫含量超标的原因作了总结,并对应对措施提供了参考依据。

关键词:硫含量;净化气;低温甲醇洗;贫甲醇温度;甲醇循环量

一、低温甲醇洗工艺的基本原理

低温甲醇洗是50年代初德国林德公司和鲁奇公司联合开发的一种气体净化工艺。该工艺利用甲醇在低温下对酸性气体溶解度极大的优良特性,以冷甲醇为吸收溶剂脱除原料气中的酸性气体。低温甲醇洗工艺利用甲醇的选择吸收特性,在高压低温条件下用冷甲醇对CO2、H2S等酸性气体进行吸收脱除。气体的脱硫和脱碳可在同一个塔内分段、选择性地进行,是目前国内外所公认的最为经济且净化度高的合成气深度脱硫技术,与其它脱硫、脱碳工艺相比具有电耗低、蒸汽消耗少,溶剂价格便宜,操作费用低等优点。

二、净化气中总硫含量影响因素分析

低温甲醇洗工艺是一种典型的物理吸收法,它是利用低温甲醇在低温状态下选择吸收的特性,将系统内酸性气体予以脱除。从工艺原理上分析,净化总硫含量受到操作压力、系统温度、甲醇循环量、吸收甲醇的纯度、原料气的成分及原料气负荷的共同影响。

2.1操作压力对净化气总硫含量的影响

操作压力是低温甲醇洗工艺中的关键因素,操作压力越高越有利于吸收过程的进行。提高操作压力后,气相中H2S和CO2的分压也会提高,吸收的推动力也会增大,吸收的速率增大,出装置气体的净化度也就相应增大。

2.2操作温度

低温有利于气体的吸收脱除,低温甲醇洗工段的冷量主要来源于丙烯压缩制冷、溶解了CO2的甲醇在闪蒸塔内分段闪蒸和N2气提段气提降温,通过以上3种方法来降低甲醇液的温度,温度越低越有利于硫化物的吸收,在闪蒸塔底部甲醇温度能达到-58℃,进吸收塔的贫甲醇温度在-42℃左右。若系统冷量不足,造成进入吸收塔的贫甲醇的温度过高,吸收效果不好,原料气中的H2S不易被洗净而造成总硫超标。

2.3甲醇的循环量

甲醇的循环量是控制净化气中总硫含量的主要因素。循环量过小造成甲醇吸收的H2S的量减少,气相中H2S不能完全洗涤干净,造成净化气总硫超标现象:适当增加系统甲醇循环量,气液比增大,吸收推动力增大,原料气中H2S较易脱除,一般来说,一万标方的气量对应13t/h~14t/h左右的循环量比较合适。

2.4甲醇的再生效果

甲醇的再生效果是影响净化气中总硫含量的主要因素之一。在低温甲醇洗系统中,系统内甲醇再生有三种方法:分别是CO2闪蒸塔内甲醇闪蒸、汽提塔内氮气气提和热再生塔内甲醇加热再生。甲醇作为吸收剂由于已溶解了CO2和H2S等气体,若甲醇再生效果不好,仍有部分CO2和硫化物未释放出去,循环甲醇的吸收洗涤能力下降,吸收效率降低。

2 .5甲醇的含水量

贫甲醇中的水含量是低温甲醇洗的重要控制指标,甲醇中水含量过多不但会影响对H2S等气体的吸收效果,还会增大对设备的腐蚀。当系统内甲醇中水含量达到5%时,将导致CO2的溶解度比在纯甲醇中的溶解度下降约为15%,H2S的溶解度也大幅下降。利用甲醇水分离塔控制溶液系统中的水含量。而甲醇洗涤系统中的水的脱除主要在甲醇水分离塔内完成,因此甲醇水分离塔的工况好坏决定了甲醇的脱水效果。

2.6系统中NH3含量的影响

若洗氨塔的洗涤效果不好,NH3进入甲醇洗系统后不容易脱除,随着NH3的累积,氨最终会在热再生甲醇中形成(NH4)2S,当热再生甲醇送到吸收塔顶部时,(NH4)2S分解再次释放出硫化氢,挥发到净化气从而产生硫化氢超标现象。

2.7气提氮气的压力和流量

在正常生产情况下,低温甲醇洗系统是一个稳定的系统,气提氮气的压力和流量波动都会对甲醇的再生效果影响很大,若空分运行不稳定,低压氮气的压力和流量突然波动时,要及时调整气提氮气的量。

2 .8换热器内漏

粗煤气压力略高于净化气,若粗净煤气换热器发生内漏现象,则导致粗煤气向净化气窜气,导致出口净化气硫含量增加。富硫甲醇和贫甲醇换热器内漏,富硫甲醇进入贫甲醇中,也会造成净化气中硫含量增加。

2.9吸收塔塔板浮阀脱落

如果低温甲醇洗系统接粗煤气时太快,粗煤气在吸收塔内流动速度过快,容易将塔板吹翻或者塔板上浮阀吹落造成液体短路,气液不能充分接触,吸收洗涤效率降低,净化气中总硫浓度超出指标。

三、净化气总硫含量超标的原因分析

本装置吸收塔的操作压力为3.20~3.25MPa(a),操作温度为-42~-50℃,在该条件下,H2S在甲醇中的溶解度很大,很容易被脱除。装置运行的前一年净化气总硫含量一直符合工艺要求,说明工艺设计条件满足要求;系统负荷并没有出现太大波动;净化气总硫含量超标后,增加甲醇循环量后情况并没有明显的好转,说明甲醇循环量不是主要原因;在之后的检修过程中,经检查塔盘并没有问题,说明不存在设备缺陷。在生产过程中,在预洗系统出现了碳铵结晶,对出变换工段的变换气取样分析,发现氨含量高达200余ppm,有机硫含量也远高于设计值,说明变换气中氨含量和有机硫是影响净化气总硫超标的因素。

四、净化气总硫含量超标的解决措施

4.1控制变换气中氨含量

氨的存在会严重影响到净化气中的硫含量,为降低变换气中氨含量,采取以下措施:严格控制变换气温度在35℃以下,加大出变换装置洗氨塔的洗涤量,把变换气中的氨洗涤下来,保证变换气中的氨含量≤20ppm,并且在变换气的分析内容中增加氨含量分析项目。

4.2提高循环甲醇的纯度

甲醇的纯度对吸收能力有很大影响,为保证循环甲醇的质量,可以采取以下操作:①提高热再生塔底温度至97℃,将操作压力提高至0.185MPa,稳定系统工况,保证贫甲醇总硫含量<50ppm;②稳定甲醇水塔中蒸汽的加入量,提高甲醇水塔的负荷,进行强化脱水,控制贫甲醇中水含量<1%;③必要时可以通过向系统内补入新鲜甲醇,来提高贫甲醇质量。

4.3向预洗系统送液

将热再生塔回流液部分送入萃取槽,在P008泵泵回流管道界区内管廊处增加三通及阀门,配管至K005塔塔盘清洗液管道取样点阀门处。当系统中净化气总硫含量高时,微开P008泵至B002的手阀,将富硫甲醇及含氨甲醇部分送至 B002进行再生,保证系统贫甲醇的贫度。

图1 热再生塔的优化设计示意图

4.4向系统外排氨

除了要在源头上控制氨进入系统的量,也要择点向系统外排氨:在热再生塔I段气相管线、共沸塔顶不凝气管线、预洗闪蒸塔Ⅱ段和Ⅲ段不凝气管线分别增加排放点,送全厂火炬燃烧处理,控制排放量以不影响系统压力为宜。

结语

低温甲醇洗工艺是一套成熟的系统,基本上不存在设计问题,但使用时应考虑前、后系统对低温甲醇洗所造成的影响,作出相应的改进,决不可完全照搬挪用。另外,在实际投用时,可能会有很多指标与原设计指标不符,比如受到地势影响,某些压力指标会发生相应的变化,这些都属于正常现象,但我们必须将所有非正常指标进行深入分析,找出与设计指标不符的真正原因,我们往往会发现,某些不起眼的指标就是影响净化气中硫含量的关键。

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论文作者:孙世姣

论文发表刊物:《基层建设》2019年第6期

论文发表时间:2019/4/30

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