改造4000型沥青站燃烧器论文_马兆强

改造4000型沥青站燃烧器论文_马兆强

枣庄市公路管理局 山东枣庄 277500

摘要:影响燃烧器维护成本增加的最主要因素是:燃烧器设计缺陷。燃烧器工作时,燃烧剧烈烧损卸料槽、挡火圈、喇叭口等。在生产任务紧不停产维护情况下继续生产,导致烧损更严重、故障扩大。

关键词:现状调查;燃烧器;研究分析;制定对策;降低成本

前言

我局于2009年6月份购置的4000型强制间歇式沥青混合料搅拌设备,该设备使用国际知名品牌HAUCK SJ520沥青拌合站专用燃烧器,以燃料油(重油)为燃料。该设备由中交西安筑路机械有限公司制造,现已生产80余万吨成品料。

因该燃烧器操作简单,对重油油品的要求不高,比较适合中国的国情,在国内沥青拌合站配备此燃烧器比较普遍。但在生产中发现,滚筒端面板温度过高,燃烧器挡火板、火焰环烧坏及滚筒面板、护火环容易烧损。每生产5万吨成品料,需停机一天,并一次投资大约15000元维修保养费用。由于该设备故障发生率高、停产维修严重影响生产,为此我们就此问题展开讨论,决定根本解决此故障,降低维护成本。

一、现状调查

我们围绕燃烧器维护成本高这一情况进行了现状调查。经过调查,造成燃烧器维护成本高的因素如下:

1、人:培训不足。现场调查有严格的培训制度,操作不熟练者,不允许独自操作设备。为非要因。

2、机:设计缺陷。质询厂家或同行,普遍存在此现象,为要因。

3、料:重油质量差。通过现场调查,不同批次重油质量存在差异,但差异不大。为非要因。

4、法:人为失误。通过现场调查,操作手有6-7年操作经验,很少存在此现象。为非要因。

5、环:生产任务紧。故障来不及修理,带故障生产,但会给设备带来更大的伤害,此因素普遍存在,但可人为避免。为非要因。

二、要因确认

通过以上实际调查分析可知:

影响燃烧器维护成本增加的最主要因素是:燃烧器设计缺陷。燃烧器工作时,燃烧剧烈烧损卸料槽、挡火圈、喇叭口等。在生产任务紧不停产维护情况下继续生产,导致烧损更严重、故障扩大。

三、确定目标

确保燃烧状态正常,生产中无故障燃烧。

四、可行性分析

1、南京捷特燃烧技术有限公司提供技术支持。

2、东营市科达公司去年年初已改造完,现已生产5万吨料,至今未出现任何燃烧故障。

3、领导提供一切人力、财力支持。

4、我们有信心、有能力完成本次活动。

五、制定对策

我们通过研究分析,决定将采用南京捷特燃烧技术有限公司建议:将燃烧器整体加长350mm,即燃烧器前端往滚筒内延伸350mm。

六、对策实施

为不影响今年的生产,我们决定在各项工程未开工前,组织人员于2016年3月6日至12日在生产中心进行此项活动。具体改造内容如下:

1、现场检查、检测燃烧器各关键部件是否受损。

2、现场检测燃烧器鼓风机风压,检查轴承。

3、控制系统检查及修正。

4、指出受损和需更换部件。能够修复即现场修复。需要更换,另行购买。

5、更换喇叭口,将燃烧器雾化器加长,主风管加长,雾化风管加长,修正二级袖环,更换点火枪,调整火眼位置。彻底避免了挡火板、滚筒面板及护火环烧损。

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6、为了减低档火板温度,增加双层耐火不锈钢板。

7、现场调试及对搅拌站操作人员进行培训。

改造质量要求与标准:在更换和修理受损部件后,燃烧器燃烧效果超过新机,滚筒端面温度降低,护火环不易烧损,卸料槽不易烧损,档火板温度降低;改造完工后,现场点火试生产并测试。

七、效果检查

此改造完成后,在今年的北留线、店韩线、平滕线等工程施工中,大大提高了生产量,生产量每小时达到260吨,日生产量可达到3200吨,加速了工程进度,缩短了工期。

1、显著降低了维修成本,减少维修周期,提高了生产量。

2、面板温度减低,工人可上燃烧平台实时观察火焰状况。

3、到目前为止已生产成品料6万余吨,燃烧器未出现任何故障。

4、通过开展此次活动,我们运用科学方法,开拓了思维方式、增强了进取精神,培养和锻炼了人才,提高了团队精神,整体素质有了很大提高。

八、效益分析

一、经济效益:

1、改造前,每5万吨成品料需停机维修一天,所投资费用如下:

①挡火圈6500元,

②喇叭口5500元,

③不锈钢板3000元,

合计:15000元。

2、此次活动投资费用如下:

①、喇叭口:6890元,

②、燃烧器雾化器加长530元,

③、主风管改造1590元,

④、雾化风管改造2332元,

⑤、二级袖环2650元,

⑥、点火枪4028元,

⑦、双层不锈钢挡火板6500元。

材料费合计24520元。

通过比较,虽一次性投资24520元,但生产10万吨成品料后维护费用就超过此次改造费用,更何况未统计因停机检修而产生的误工费。从长远考虑,此次改造活动明显降低了维护成本,为我局创造了良好的经济效益。

二、社会效益:

我们受到了局领导的高度评价和表扬,还得到了厂家的充分肯定,并将此改造成果推荐给山西省路桥集团一公司等其它用户,赢得了良好的社会效益。

九、制定巩固措施

1、对操作人员进行了培训,要求严格按照规章对燃烧器进行操作、保养。

2、把设计图纸存档。

3、定期检查燃烧器各部件有无损坏。

4、定期检查干燥滚筒内各部件有无损坏。

结束语

体会和今后的打算:此次活动,是在局领导的大力支持和关心下进行的,我们达到了预期目的,取得了良好的经济效益和社会效益,调动了大家参与全面质量管理活动的积极性,很直观的加深了对全面质量管理的认识。一份耕耘,一份收获,在今后的工作中,我们将结合工作实际,不断进取,努力学习先进的机电一体化技术,进一步提高全面质量管理水平,为公路事业做出更大的贡献,贡献出自己的一点光和热。

参考文献:

[1] 西安交通大学.许晋源,徐通模.燃烧学.机械工业出版社.

论文作者:马兆强

论文发表刊物:《基层建设》2018年第33期

论文发表时间:2018/12/27

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