浅析国能生物公主岭、长岭发电公司4#瓦油挡改造论文_张亚峰

(国能生物东北检修公司 130012)

摘要:汽轮发电机组轴承油挡漏油是比较常见的现象,一方面侵蚀机组台板基础,造成基础松动,临近高压汽缸一侧的油挡,如果高压汽缸汽封端间隙过大,会向外漏气,会导致蒸汽沿着转子表面进入油挡,从而使油中带水,严重时会使油质乳化,破坏油膜形成,损坏轴瓦;另一方面漏油会污染发电机静子线圈,,威胁机组的正常运行,严重时甚至可导致机组被迫停机。我单位针对长岭生物发电公司、公主岭项目发电公司油挡漏油实际情况,采取不改变传统轴承油挡结构,通过调整轴瓦上的油挡间隙, 在轴瓦加装一组油挡,增加节流环节,改变油流分布,经过一年多的试验,取得了较好密封的效果。

关键词:梳齿型密封;油挡间隙;加装;捻打

国能公主岭生物发电厂#1机组为青岛捷能汽轮机厂制造的高温高压、单缸单轴、凝汽式汽轮机。其型号C30-8.83/0.981,汽轮发电机组采用落地式轴承座,发电机转子重量由中间轴承座的3#瓦和发电机后部轴承座4#瓦支撑,轴承箱的润滑系统向轴瓦提供源源不断的、一定压力的润滑油,汽轮机发电机转子高速旋转时,会形成稳定的压力油膜,大量润滑油会从轴瓦两端流出,飞溅的润滑油会沿着转子与轴承箱的密封处渗出,轴承箱采用梳齿型密封油挡。(见图一)

图一

1修前状况:因汽轮机4#瓦震动较大,(径向最大0.05m),吉林鼎电力检修公司曾处理过四瓦,机组启动后其油挡漏油严重。停机后,从泄露痕迹看,油挡漏油部位在径向最低点最为明显,同时,油挡体与轴承座的装配槽上也有渗漏点。擦净油挡表面,测量其外侧油挡齿的两侧间隙、分别是左侧0.35mm,右侧0.33Mmm,顶部间隙是0.50mm底部间隙0.25mm, 与检修油挡的标准相差甚远。油挡检修标间隙值:两侧0.15mm-0.20mm,底部间隙0.05mm-0.10mmm,顶部间隙0.20-0.25mm.从机头视图(如图二所示)

图二

2解体检查阶段:松开四瓦轴承结合面螺栓,吊开上轴承壳,检查轴承油挡的结合面漏油情况,发现轴承结合面无渗漏痕迹,轴颈有摩擦痕迹,轴承油挡齿磨损明显。从4#瓦轴承座将油挡从装配槽拆出,,发现装配槽有存油,油挡体外缘有冲子捻打高点,很明显,油从外缘的高点与装配槽的间隙渗漏。对轴瓦上的油挡(挡油铜齿)进行间隙测量发现,下油挡底部间隙0.20mm,左侧油挡间隙、右侧油挡间隙均超标,大于0.30mm。上油挡顶部油挡间隙0.45mm上下两半油挡结合面间隙测量超过0.25mm,结合面间隙标准不超过0.05mm。

3原因分析:

3.1油挡一侧磨损严重,检修单位鼎基公司检修人员对四瓦调整中心时,未对油挡间隙进行适当调整,致使轴颈偏磨油挡。

3.2轴承油挡间隙严重超标,是油挡漏油的主要原因。

3.3采用捻打方式对油挡外缘捻打,这样做的目的虽然减少了轴颈底部与油挡齿的间隙,但两侧间隙并无减少,而且捻打的高点使油挡槽与油挡外缘配合间隙变大了,致使油挡体在安装槽支起,形成间隙,使存油从缝隙漏出。

3.4密封胶太厚,致使油挡上下两半结合面处槽道阻塞,不利于回油畅通。

3.5轴瓦上的油挡(内油挡)上半和下半结合面间隙大,安装遗留问题(厂家安装,未进行研磨调整)

4采取的措施:

4.1对轴瓦上油挡片(铜齿)处理,通过铰孔,扩大油挡片上螺丝孔,使油挡片上下能够调节,缩小油挡(铜齿)底部间隙,两侧油挡(铜齿)间隙采用捻打方式,使两侧油挡(铜齿)变宽,缩小两侧间隙,然后用刮刀将油挡(铜齿)修刮,使其变得尖锐些,更好起到密封效果。同时,这样捻打,会使油挡片端部变形,油挡片上下结合面会产生间隙,采用在平板研磨方式,使结合面间隙小于0.05mm。经过调整处理后,轴瓦上的油挡片(铜齿)底部间隙0.07mm,从机头汽轮机转向顺时针看,左侧间隙0.15,右侧0.20mm,顶部间隙0.20mm符合设计技术标准。

4.2对轴承座上的油挡处理,同理采用捻打的方式,但需要制定与油挡形状相似的弧形专用工具对镶嵌的油挡片(铜齿)进行捻打。但轴承座上的油挡由于磨损,间隙过大,捻打后,左右侧间隙0.30mm,底部间隙0.20mm,未达到检修技术标准。同时,对油挡齿之间的槽道、回油孔,清理干净。

4.3针对轴承座油挡间隙超标现状,我单位利用迷宫式密封,层层节流,降低油流速度及压力原理,在轴瓦上原有油挡片与轴承座油挡之间加装一组厚度为3MM铜齿油挡,并列固定在轴瓦上,其位置靠近轴颈的凸肩处,能够更好起到密封作用。

5改造步骤:

5.1具体加工尺寸以轴瓦上的油挡片为依据(Ф220×320)。加工前,对黄铜板用氧—乙炔火焰加热500℃左右进行退火,目的使铜板增加韧性,降低硬度,改善切削加工性,消除残余应力,稳定尺寸,减少变形与裂纹倾向。新加工油挡宽度较原油挡宽1mm,留出调整富余量。

5.2油挡的螺孔加工位置和轴瓦上的油挡孔位置一致,螺栓孔为Ф10mm,原固定油挡片的M8的平头螺栓去掉,加工M8的柱形双头螺栓,其柱形直径12MM,其长度为70MM,目的使新旧油挡二者间隔45MM。

5.3加工好部件后,先将原油挡片调整好间隙,用M8的柱形螺栓加弹簧片固定好,再调整加工后的油挡片,先用0.05塞尺插入下半油挡底部,将其固定,测量油挡片左右两侧间隙,记下数值,再用专用工具捻打,注意捻打的力度且在油挡齿边缘一致的位置,用油光锉不断修整,调好下半部分油挡,再调好上半部油挡,同时注意上下油挡片结合面缝隙,在平板上来回研磨上下油挡两端,使二者严密,0.05MM塞尺不能通过。

5.4在组装时,使油挡上下结合面与原油挡中分面错开,这样更好的密封结合面。

5.5最后,将上下油挡并列固定在M8的柱形双头螺栓上。新加装油挡调整好后,接下来回装轴承座油挡,最后回装瓦盖。

图三 轴瓦上加装新油挡齿

6注意事项:无论是轴瓦上的油挡,还是轴承座上的油挡,其两侧间隙调整,都要注意汽轮机转子旋转方向, 转子在油膜作用下,会向旋转侧偏移0.05-0.10mm若从机头看,转子顺时针方向旋转,转子将向左侧偏移,因此调整轴承油挡间隙,左侧比右侧间隙大0.10mm保证转子在轴瓦中心位置。另外,在加装油挡时,一定注意轴向间隙变化,以免汽轮发电机转子轴向膨胀,间隙过小造成摩擦。

公主岭项目机组启动后,轴承润滑油系统正常,即使轴承座油挡(外侧油挡)间隙超标,四瓦油挡仍无渗漏现象。

同样,我单位利用机组C修机会,对长岭项目4#瓦轴承油挡漏油处理,采取加装油挡措施,消除了机组自投产以来,4#瓦油挡漏油缺陷,两台机组运行一年多,改造后的轴承油挡无漏油现象。

可见,通过调整轴瓦上的油挡,使间隙调整到外油挡标准,不会使轴瓦回油温度升高,在原轴瓦油挡基础上加装油挡齿,进一步降低节流压力,利用黄铜的延展性,通过捻打轴承座油挡铜齿,使油挡间隙符合技术标准,基本保证油挡无渗漏现象。这是一种简单易行,节约成本的改造方法,在此基础上我们还可以在轴承座上油挡加装另一组油挡齿,起到事半功倍效果。

7与其他类型轴承油挡对比:

目前火电机组还使用其他几种形式的轴承油挡,如浮动环油挡、接触式油挡、零重力油挡、气密

式油挡,但这几种油挡结构较复杂,需要使用新材料、新工艺。

7.1浮动环轴承油挡:它是靠高压密封油在浮环与轴套间形成油膜,阻止高压侧流体体流向低压侧,将流体封住,因为主要是油膜起作用,故又称为油膜密封。缺点:它在正常运行中,需要一定压力的密封油形成油膜,而漏油不能满足形成油膜的条件。因此这些浮动油挡在运行中浮动环无法浮起,实际处在干摩擦的状态,需要提供一套较高压力供油设备。(见图四所示)

图四 浮动环油挡示意图

7.2接触式油挡:整套油挡采用由内、外环两部分结构组成,内环由若干分瓣与轴接触,油挡内环可以自由退让,与轴不发生任何形式的硬碰摩。使用的是复合耐磨材料-碳石墨,且该内环可跟踪轴的椭圆轨迹的变化,达到良好密封效果。(如图5所示)

图五 接触式油挡

缺点是在使用过程中,接触式油挡由于油封弹片松弛,导致内环分瓣弹不出,以及石墨内环脆性破损,导致油挡依然存在漏油现象,外环依然需要加装梳齿型辅助油挡。

7.3零重力油挡:大连华鸿公司的TE系列磁力完全密封零重力油挡 (如图六所示) ,其利用原来的外挡为基体 ,内挡由外环和内环组成。外环由螺栓固定在外挡上 ,内环凭磁力紧贴在外环内侧 ,底部有一去重弹簧片 ,凭此弹簧片的弹力平衡其重力 ,减小重力对转轴的影响 ,从而减小转轴与油挡环的滑动磨擦。它是对接触式油挡的升级。

图六 零重力油挡示意图

7.4气密油挡:利用压缩空气经过加热器加热后,变为干燥的压缩空气,通过调整阀调节,引入油挡内的空气室—气密式油挡的均压室,再由均压室把压缩空气均匀分配到内部的油挡齿中间,使油挡轴向位置中部形成正压区,根据应用空气动力学原理,利用压缩空气来堵住旋转轴的漏泄间隙,阻止润滑油向外泄露。同时轴封喷出的水蒸汽也被油挡齿尖处的压力挡住,阻挡进入轴承座内。气密式密封油挡是新兴的技术,它的密封效果最好。(如图七所示)

图七 气密油挡示意图

从中我们看到,这几类油挡各有优缺点。

8经济效益分析:接触式油挡一套需要1.6-1.8万元,气密式油挡一套3.4-3.5万多,浮动环油挡需要有一定压力的密封油,不适宜我单位机组油挡改造,零重力油挡在较大机组上应用,一套价格更高,而采用加装油挡片的工艺需要费用3500-4000元,其特点是安装简单,结构不复杂,调节方便,维护方便,一个检修期用时2-3天,可以通过调整油挡片位置,调整油挡间隙,保证油挡间隙符合技术标准。如果高压缸前汽封漏气,为防止漏汽进入前油挡,可以在高压端轴承箱采用气密油挡加梳齿型油挡的方式,会起到事半功倍效果。

汽轮发电机组油挡调整是比较繁琐且比较细致的工作,应具备一定理论知识及钳工技能,还要掌握转子运行规律,防止动静摩擦。希望有志对油挡改造者,深入研究,共同探讨,结合各自实际,研究出一套简洁、实效的油挡改造方案。

参考文献

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作者简介:张亚峰,从事电力行业检修工作,担任过安装组长及检修班长,现任国能东北检修公司安全专工,助理工程师。

论文作者:张亚峰

论文发表刊物:《电力设备》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/30

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