浅谈辊道窑炉结构的改进及节能论文_姚乾坤

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摘要:窑炉是陶瓷企业的高耗能设备,尤其是随着环保工作的要求越来越高,不少陶瓷企业开始改烧天然气,导致企业的生产成本会大幅上升,为了降低成本,在窑炉上进行攻关降低能源,会取得较好的经济效益。此文提到的一些思路主要针对老厂改造参考,只要企业的节能工作人员能够从企业实际情况出发,认真细致地去大胆尝试、创新,一定可以取得意想不到的节能成绩。

关键词:辊道窑;改进;节能

1概述

辊道窑的结构主要有以下特点:1、窑炉长度长,一般窑炉有效长度也在100m以上,长的甚至可达300m以上;2、截面宽,内宽可达3.0-3.2m;3、窑炉以平顶为主。但目前辊道窑的结构还不尽合理,存在这样或那样的问题,这必将制约着建筑陶瓷业的发展,如窑内断面温差相对不稳定,特别是宽断面窑炉更为明显;窑内热气体循环不充分,造成热效率过低;对窑顶砖的要求相对较高等。

2辊道窑结构的优化改进

2.1窑体结构优化改进

在总窑长不能加长的情况下,可以优化窑炉的三带,即预热带、烧成带、冷却带的比例。这三带从设计上来说存在一定的分配比例,但不同的陶瓷企业,不同的产品配方,三带比例会有一定变化,不能太固化。对于老企业来说,窑炉的三带是否合适就是看产品的实际烧成效果,比如:如果产品难氧化,只要拉大产量就会出现氧化不好,黑心等缺陷,说明预热带偏短。烧成时,如果烧制温度非常高,产品容易后期变形,说明烧成区可能太短。如果产品出窑温度高,易风裂等,可能就是冷却带太短造成。重新调整三带比例后,窑炉总长度没有变,但产量往往可以提升,提升产量后,单位产品耗能就会下降。调整好三带比例后,要评估原来窑炉空间是否合适,比如:有些窑炉原来设计时是生产600mm×1200mm产品的,竖进三件,内宽为2.5m,但后来实际生产时,只生产800mm×800mm及600mm×600mm产品规格,窑内浪费的空间大,完全可以考虑将内宽缩小至2.3m左右,燃耗会有较大下降。以下是一条生产抛光砖的辊道窑改造前后能耗对比,见表1。

从以上对比可以看出,把窑内宽改小后,节能率为:(2.83-2.57)÷2.83×100%=9.19%,可见节能率是非常理想的(注:以上对比是在产品产量、生产规格、烧成温度等工况均一致下测试的,可靠性较高)。但我们在追求节能的同时也要考虑窑炉的横向温差,一般窑内空间越小,横向温差会变大,如果烧成的产品对温差要求较高,就不要把窑内宽改得太小。另外,窑体保温对节能也有较大影响,可以选用质量轻、导热系数小的新型节能保温材料,砌筑上取消传统的烧嘴砖,直接用标砖钻孔加碳化硅套筒的组合形式,可以达到减少窑炉散热的效果。窑内高温区内壁可以喷涂高温辐射涂料,也有一定的节能效果。窑炉外表面批一层保温层,也有较好的节能效果。

2.2供风、抽风系统优化改进

根据窑炉使用特点,如果要提产、节能就要想办法评估原供风、抽风系统管道是否合理,风机选型是否合造。一般对于老窑来说,往往原有的管路布局太疏、管径太小,抽风口太少等制约了产能的提升。这个时候可以适当加大供风管及抽风管。窑头段的抽烟口可适当加多几组,有利于更加灵活调节抽力。对于抽烟风机、抽热风机、冷却风机来说,可以考虑加大风机,选用流量大压力略低的风机并配用变频控制,不仅可以节电,也可以提升产能。另外冷却带效果不好也会制约产量的提升,可以在尾冷段加多几组供风口及抽风口,窑尾加些轴流风机进行强制冷却,对降低砖坯出窑温度效果较好。

2.3燃烧系统优化改进

窑炉节能的另一最重要的一块是燃烧系统的优化,对于老式窑炉来说,更换原有的普通喷枪为节能喷枪,视情况将有5~10%的节能效果。对于使用柴油、水煤气的陶瓷企业来说,可能觉得这些燃料质量较差,容易产生不完全燃烧从而造成燃料的浪费,具备节能潜能。但对于使用天然气的企业,可能会有一种误解:天然气是一种非常干净的燃料,燃烧效率几乎100%,还怎么节能。笔者做过测试,在同一条天然气辊道窑上,前后使用两种不同热值的天然气进行测试,第一种天然气高位热值为:37.02MJ/m3,窑炉的天然气单耗为:1.87m3/m2,在产品不变及烧成温度、周期等工况不变的前提下转用第二种天然气,这种天然气的高位热值为:39.01MJ/m3,窑炉的天然气单耗为:1.69m3/m2,经过对比,天然气热值增加了5.4%,但窑炉单耗却增加了9.6%,如果天然气完全充分燃烧,窑炉单耗应该增加在5.4%左右,事实上确变成了9.6%,很明显,天然气在窑炉使用中还存在不完全燃烧情况。此次实验数据见表2。

从表2可以看出,即使辊道窑使用最清洁的天然气,仍然有较大节能空间。目前市场上有多品牌多种节能喷枪,到底哪种节能喷枪好,个人认为,我们在选用节能喷枪时要关注几点:第一、要看节能喷枪的原理,是增加了燃料与空气的接触面积,还是通过巧妙地设计,产生旋转气流,强化空气与燃料的混合,还是增加了枪嘴数量,分散燃烧等等,原理上行得通,是节能的前提。第二、现场试用,可以拿一支喷枪装在窑上,评估火焰的颜色,是否为清亮的淡蓝色,火焰是否稳定。如果整条窑炉已经计划改成节能喷枪,可以在改造前后做好窑炉内各区气体及排烟处烟气的成分检测,通过检测温度、氧含量、一氧化碳含量以及产品燃耗等数据评估节能效果。第三、做好节能喷枪的预判工作。窑炉由普通喷枪改成节能喷枪后,窑内的气氛一般有较大变化,由于节能喷枪的氧气一般相对会少,窑内的烟气量会减少,窑内的温差,窑头温度将有较大变化,余热量也导致减少,这些变化一定要提前预判好,避免盲目改造后对产品烧成产生较大影响。

2.4窑炉烟气余热的利用

随着燃料价格的上涨,陶瓷工业的生产成本也越来越高,因此提高烟气的余热利用显得尤为重要,在辊道窑的设计和结构改进中,不妨在窑内和窑外设置换热器,充分利用烟气的余热用来加热助燃风和生活用水等各个方面,达到减少能耗,从而降低生产成本及节能的目的。

3结语

科技进步和材料工业的不断发展,促使辊道窑的结构日益完善。作为建筑陶瓷工业烧成的核心设备,辊道窑具有烧成温度相对均匀,上下温差较小,烧成周期短,烧成产量大,自动化程度高,烧成稳定,产品质量好等特点,使得建筑陶瓷的发展一日千里,进入了发展的快车道。

参考文献

[1]李亚平.辊道窑炉燃烧—发电集成系统特性研究与评价[D].哈尔滨工业大学,2014.

[2]常排排.陶瓷辊道窑的温度场数值模拟及决策分析[D].武汉理工大学,2010.

[3]李鹏.面向陶瓷辊道窑炉温度场均匀性的优化方法研究[D].武汉理工大学,2009.

[4]颜汉军.欧洲陶瓷窑炉节能技术综述[J].陶瓷科学与艺术,2006(01):33-36.

论文作者:姚乾坤

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年7期

论文发表时间:2019/7/29

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