改善胜坨油田低渗区块开发效果技术研究与应用论文_王花

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司胜利采油厂七区

前言

A断块是一个受岩性控制的构造-岩性砂砾岩扇体油藏,岩石埋藏致密,孔隙喉道细小,储层具有较强的压敏效应,储层气测渗透率校目前开发中存在的问题:一是油藏天然能量不足,压力下降快,动液面低,油井递减幅度大;二是断块储层具有较强的压敏效应,储层气测渗透率小,受油藏特证及注水水质状况影响,注水效果较差,水窜及动态只采不注现象突出。受上述存在问题影响,单元目前产量递减幅度大,稳产基础薄弱。因此,对A断块低渗透油藏实施综合调整是保证区块稳产的前提。

一、A区块地质概况

A区块地处于东营凹陷北部,胜北大断层上升盘。含油面积3.06Km2,石油地质储量XXX万吨。主要含油层位为沙四5-8砂层组,是一个受岩性控制的构造-岩性砂砾岩扇体油藏。构造特征相对简单,南部以胜北断层为界,整体呈现出以TA-4井区为构造高点,向四周倾没的继承性背斜形态,地层倾角在

10°左右。平面上,砂体南北向展布;东西向中部发育,两侧逐渐减薄,边部成层性明显。渗透率分布在1-10毫达西之间,为超低渗储层。储层敏感性体现为无速敏、无酸敏,为中等弱水敏、弱盐敏、弱碱敏。地层总矿化度总矿化度为25844-45667mg/l。

该区块2008年1月-2001年12月处于产能建设阶段,单元总井数145口,累计产油64×104t,采出程度3.81%。受油藏储层物性复杂,连通性差影响,能量恢复速度慢,油井产能出现大幅度递减。目前处于注采调整阶段,针对单元能量恢复慢的问题,采用一体化、信息化、效益化相结合的手段治理,加快能量恢复速度,控制产量递减趋势。阶段累采油79.4×104t,采出程度4.72%,采油速度1.13%。目前采用反九点法井网,井距200-260米,开油井105口,日产液703吨,日产油346.5吨,综合含水50.7%,开水井34口,日注水1193立方米,注采比1.54。

二、A块目前存在的主要问题

1、A块注水见效率低(目前为53.2%),见效油井平均单井液量6.7吨,不见效油井平均单井液量2.2吨,注水未见效井区能量下降较大。

2、地层能量差,液量≤5t/d井56口,占51.8%,测不出液面井93口,占总井数86.1%。

3、躺井率偏高,年平均5.15%。

三、改善A断块开发效果技术研究与应用

1、优化工艺配套,延长油井免修期

近年来,A区块加大了内衬管、抽油杆防腐配套系列技术的应用,单元平均躺井率较未投入前下降3%,中长期投入见到了效益。尤其2015年,单元继续加大超高温内衬、空心杆等配套工艺投入,延长油井免修期,减少因躺井造成作业维护费用;检泵周期增加至565天。

2、酸化解堵,恢复油井产能

自2012年以来,对单元前期压裂后产能较高井及作业过程中动液污染井实施优选原则,总体实施效果较好。

3、实施氮气调剖治理水窜井区

开展氮气泡沫调剖试验,封堵井间大孔道,控制井区含水上升速度。实施调剖后水窜井生产情况好转,结合酸化解堵疏通地层,邻井开发效果好转。前期已对2井组实施氮气调剖。

4、优化配方,开展分子膜增注实验

低渗区块埋藏深、岩性差,目前常规的酸化增注工艺治理效果并不明显,主要表现在:

(1)注水压力居高不下、日注水量低。

A区块目前开水井42口,平均注水压力达21MPa,平均日注水量仅33.5方。

(2)常规酸化降压效果不明显。

统计2010-2011年底共采取酸化增注治理低渗水井9井次,平均压力降低2.1MPa,酸化后基本恢复为增压注水。

(3)酸化增注有效期短。

2010年至2012年底共采取酸化增注治理低渗水井11井次,平均酸化有效期仅为62天,常规酸化工艺治理效果并不明显。

2012年以来,单元通过注分子膜降压增注,实施效果较好。通过改善岩石-水流动阻力,降低注入压力,恢复水井注水能力。

如TAX112井,实施分子膜增注后,压力由22Mpa下降到12Mpa,压降效果明显,增水量30方,有效期198天。

而受储层物性影响,酸化解堵治理效果存在差异。如TAX65井,平均渗透率:1.2毫达西,实施分子膜增注后,增水量10方,有效期仅有25天。

四、下步工作方向

1、差异开发适配井网,提高注水见效率

应用不同注水方式单元最终采收率存在差异,五点法井网注水采收率较反九点法注水采收率提高7%。

波及系数随流度比的变化曲线

调整目前井网部署原则,分年限、分批次由外至内逐步开展五点法注水实验,缩小各层系注采井距,加大水驱波及面积,促进油井见效。

2、优化工艺配套,开展径向射孔实验。

利用径向射孔改变注采井距,扩大水驱波及面积的特点,在层系主体注水受效差井组(TA-61井组)及边部水井欠注、注水不见效井组开展实验。

3、根据复测地层压力,选井选层进行酸化、压裂,改善低效井生产现状。

四、结论和认识

A区块整体波及程度低,水井注入效果差,地面、工艺、管理难度大,应重点从井网方式转变、新工艺技术应用、精细管理方面入手,提高注水有效性,保证单元开发效果,才能实现单元的稳产,进一步提高采收率。

论文作者:王花

论文发表刊物:《科技尚品》2018年第12期

论文发表时间:2019/7/18

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