山东能源新矿集团内蒙能源长城三矿 内蒙古自治区 鄂尔多斯 017000
摘要:长城三矿将研究和优化采煤工作面超前支护作为科技创新重点课题,在1904S工作面进行新型超前支护优化。在优化支护工过程中,以矿压观测分析为指导,以施工质量为保障,不断优化施工工艺,总结出一套自己的施工方法,并取得良好的效果。同时,不断优化采煤工作面生产人员,解决目前多数单位井下人少、职工年龄偏大的问题;降低采煤面现场支、回柱工作量及劳动强度,最大限度地实现采煤工作面少人、无人、安全高效开采的目的。
关键词:科技创新课题;新型超前支护优化;基本概况;技术说明;效益分析
一、超前支护优化实施背景及概况:
按照《新矿集团开展“大学习、大调研、大改进”的实施方案》要求,将研究和优化采煤工作面超前支护作为今年科技创新重点课题之一,旨在进一步优化采煤工作面生产人员,解决目前多数单位井下人少、职工年龄偏大的问题;降低采煤面现场支、回柱工作量及劳动强度,最大限度地实现采煤工作面少人、无人、安全高效开采。长城三矿结合矿井生产实际,经研究决定,在1904S回风巷进行超前支护优化试验。
通过超前支护优化,在不降低支护强度的前提下,减少采煤工作面现场支、回柱工作量及职工劳动强度,最大限度地实现采煤工作面安全高效开采,也减少了工作面支护材料使用量,由被动支护变为主动支护,使巷道围岩形成一个整体,提高了巷道围岩整体强度。
二、超前支护优化技术说明:
1904S工作面为长城三矿第二个工作面,工作面走向长2100m,倾斜长平均为290m ,开采煤层为9煤层,煤层平均有益厚度3.94m,平均采高4.2m,是一走向近南北倾向向东的简单单斜构造,煤层倾角在13°~16°之间,平均倾角14.5°。老顶为粉砂岩,平均7.96m;直接顶为四灰,平均2.2m;伪顶为泥质粉砂,0-0.5m之间,赋存不稳定,局部无伪顶;直接底为细砂岩,平均3.3m。
原巷道采用锚带网支护,断面为梯形断面,净断面积S净=19.82㎡。采用22×L2400mm等强螺纹钢式树脂锚杆,WD280/3型W钢带压双向拉伸塑料网。顶板锚杆间排距1200×1200mm;上帮锚杆间排距1200×1200mm。使用4页单孔W护板,肩窝及巷道底板使用异形托盘。
在位于1904S回风巷中心线打设一排恒阻大变形锚索支护顶板,锚索长度为12.3m,排距2000mm;距巷道上帮500mm处布置一排普通锚索支护顶板,锚索长度为12.3m,排距3000mm;在距巷道下帮500mm打设一排恒阻大变形锚索配钢带支护顶板,锚索长度为12.3m,排距1000mm。
工作面超前已进行补强支护,为积极响应集团公司工作面超前支护优化,减轻职工劳动强度,对超前支护方式进行优化调整,改变原采用两排单体支柱配金属铰接顶梁,柱距1.2m,排距2.5m,支设长度为30米的超前支护方案,优化为仅在巷道下帮采用单体支柱配金属铰接顶梁,柱距1.2m,支设长度为30米,减少支设单体支柱25棵。
在回风巷巷道内安设顶底板及两帮表面位移监测仪器,每100m一组,现场观测工作面超前前后两组位移监测仪器,掌握顶底板及两帮表面位移变化情况。
通过在1904S工作面回风巷采用补强支护的前提下与回风巷超前支护相结合,在不增加成本的前提下,减少工作面回风巷的单体支柱使用量,大大降低工作面端头工的劳动强度,减少支护材料的使用,提高工作效率,超前支护优化试验取得良好效果。
三、支护优化效益分析:
(一)经济效益
1.节约单体支柱及金属铰接顶梁支护投入资金2823元/套*30套=84690元。
2.在不降低支护强度的前提下,减少采煤工作面现场支、回柱工作量及职工劳动强度,最大限度地实现采煤工作面安全高效开采,也减少了工作面支护材料使用量,为建设高产高效矿井奠定了基础。
(二)其它效益:可以大幅降低单体支柱使用量,降低开采成本,提高职工安全系数。
论文作者:王德才,李贞江
论文发表刊物:《防护工程》2018年第31期
论文发表时间:2019/1/21
标签:工作面论文; 超前论文; 巷道论文; 劳动强度论文; 高效论文; 顶板论文; 支柱论文; 《防护工程》2018年第31期论文;