矿渣粉磨系统袋除尘器的改造与应用论文_刘滨

摘要:山东济钢新型建材公司2007年1月投产一条年产70万吨矿渣粉磨生产线,磨机采用德国伯利休斯立磨,设计台时产量100吨/小时,系统除尘采用长袋行脉冲袋除尘器。生产线运行两年多的时间,袋除尘器运行效果不佳,压差居高不下,滤袋破损频繁,增加了运行成本,影响了系统的达产达标。2012年1月合肥院对除尘器进行了改造,取得了理想效果。本文就该系统改造前后袋除尘器各设计及运行技术参数做一简单介绍。

关键词:矿渣 立磨 袋除尘器 改造 压差

一、改造前袋除尘器设计参数

该系统原设计采用了长袋行脉冲袋除尘器,除尘器主要参数为:

型号:LCM520-2×5 处理风量:35万m3/h

过滤面积:5200m2 过滤风速:1.03m/min

滤袋规格:Φ160×6000mm 滤袋数量:1760条

入口浓度:350g/Nm3 出口浓度:<30mg/Nm3

脉冲阀规格:76mm淹没式 脉冲阀数量:110只

承受负压:7600Pa 设备重量:113t

二、改造前袋除尘器运行状况

生产线2007年5月投运,投运后除尘器运行压差一直在2300Pa左右(合理的压差应<1500Pa),6个月滤袋开始破损,破损的滤袋中破损位置无规律。11月作者与鲁新公司共同对运行中的袋除尘器进行了压差测定,测点位置如图一所示。

测点1和测压点2测出的是进风道内与灰斗间的压差,即进风支管产生的压差,实测数据230Pa。测点2和测点3测出的是灰斗与净气室间的压差,即滤袋产生的压差,实测数据1230Pa。在进行测点1、2、3压力测定时,中控室显示除尘器压差为2350 Pa。计算设备结构阻力为(2350-1230=1120)1120 Pa。测定及计算数据表明:滤袋、进风支管、除尘器其它部位阻力均偏高,超过正常范围。检修中发现进风支管有积灰现象,2009年2月对进风支管进行了改造,解决了支管积灰问题,但并没有解决除尘器运行压差高的问题。2012年1月合肥院对该除尘器进行了彻底改造。

三、袋除尘器改造方案及设计技术参数

1、改造方案

针对改造前袋除尘器存在的问题,合肥院、鲁新公司提出了“拆除旧设备箱体和灰斗、只保留下部支架”的全新改造方案。由于场地所限,新的除尘器外形尺寸不能超过原来的除尘器尺寸,经对改造方案多次论证,设计出全新的非标气箱脉冲袋除尘器。新设计的非标气箱式袋除尘器结构如图二所示。

新设计的袋除尘器利用原有设备支架,箱体长度与原设备相同,高度较原设备降低2550,进风道取消了进风支管,风道与灰斗直接连通,清灰方式由行脉冲改为箱式脉冲。

2、设计参数

型号:KDMC175-2×12 处理风量:35万m3/h

过滤面积:6170m2 过滤风速:0.89m/min

滤袋规格:Φ130×3500mm 滤袋数量:4320条

入口浓度:350g/Nm3 出口浓度:<30mg/Nm3

脉冲阀规格:62mm直角式 脉冲阀数量:48只

承受负压:8000Pa 设备重量:90t(含防雨棚)

四、改造前后袋除尘器运行参数比较

新的袋除尘器2012年1月23号安装结束,投运前用荧光粉进行设备及滤袋测漏。系统于2月5号正式投运,除尘器运行压差<800Pa,运行结果表明,袋除尘器的改造较为成功。表1为袋除尘器改造前后两组运行数据比较。

袋除尘器改造后,产量由90t/h提高到95t/h,在粉尘细度相同的情况下,运行压差由2000 Pa降至700Pa,系统风机开度由70%缩小为56%,风机电流由52A提高到55A。电流数据表明在风机阀门开度缩小的情况下,除尘器通风量仍大大提高。依据沙钢的经验,若系统风机变为变频风机,风机电耗至少节省30%。

五、结语

鲁新建材公司1#矿渣粉磨线新改袋除尘器的低阻力运行,将会使滤袋正常使用寿命大大延长,也希望该系统的成功经验能够为相关企业提供一点借鉴。

参考文献:

【1】刘世明;袋式除尘器的维护和保养[J];铁合金;2004年03期

论文作者:刘滨

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年5卷12期

论文发表时间:2019/11/18

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矿渣粉磨系统袋除尘器的改造与应用论文_刘滨
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