关于灌注桩桩底后压浆技术的探讨论文_张哲

滨州建筑设计院有限责任公司 山东 滨州 ?256600

摘要:叙述了摩擦桩后压浆法的加固机理、施工工艺及在实际工程中的应用。

关键词:摩擦桩;后压浆技术。

近年来我国的高速公路大跨径桥梁越来越多,要求桩基承载力不断加大,在土层较厚的地方桩基设计均为摩擦桩,但由于钻孔灌注桩施工过程中泥浆护壁及清孔不彻底,使得钻孔灌注桩摩擦力及桩端阻力未能有效地发挥,造成钻孔灌注桩承载力偏低。国内外的试验研究和工程实践表明,对钻孔桩进行桩底后压浆加固能够有效地提高桩的承载力,我们在滨德高速公路施工中采用了这一方法,成效显著,现简述如下。

1、桩基后压浆设计

滨德高速公路是山东省公路网重要组成部分,路线所经区域为黄河冲积平原,地层特征为第四系全新统地层,其岩性为亚砂土、亚粘土,厚度为300-500米。本项目桥梁设计均为摩擦桩基础,深度在20至60之间。为了响应在重点工程中积极采用新材料、新工艺、新技术的号召,在K14+109天桥桩基施工中采用后压浆技术,并做相应的荷载试验。

桩底后压浆灌注桩单桩轴向受压承载力容许值,应通过静载试验确定,并在施工符合后压浆技术规范的条件下,由计算确定桩 长。据此,在K14+109天桥的桥台上选定两根桩基做静载对比试验,确定其极限承载力。其中一根A为原设计桩长(30米),不进行后压浆;另一根B实施后压浆技术计算的桩长(23米),实施后压浆。

2、桩底后压浆工艺实施:

2.1桩底后压浆工艺的介绍

2.1.1钻孔灌注桩后压浆技术是成桩时在桩底预置压浆管路,利用高压注浆泵压注以水泥为主剂的浆液,对桩端沉渣和桩侧泥皮进行固化,从而消除传统灌注桩施工工艺所固有的缺陷,达到提高桩的承载力,减少沉降量,并提高桩身质量的目的。

2.1.2本项目的主要技术指标:

原设计桩长:30m;注浆压力:≥2Mpa;水灰比:0.6~0.7。

按压浆设计桩长:23m;注浆压力:2t;流量:50L/min。

2.1.3控制参数:

压浆量:后压浆桩的承载力和压浆量有很大关系。在一定范围内,承载力提高幅度和压浆量成正比,但当压浆量超过一定量时,增加压浆量承载力不提高或者提高幅度极小,因此存在一个合理的压浆时间或界限压浆量,这个值与土层的性质和施工过程有较大关系。

注浆压力:注浆压力与注浆量是压浆控制的两个主要指标,一般以不使地层结构破坏或发生局部和少量破坏为前提,压力与桩长、桩端土层的性质有较大关系。

浆液性质:既要保证浆液的可灌性,又要保证注浆的有效性,一般控制水灰比在0.5~0.75之间,可添加外加剂。

2.2桩底后压浆施工的实施

2.2.1施工准备及钻孔施工

钻孔的施工工艺与普通灌注桩相同,为保证试验数据的准确性与可对比性,施工条件尽可能地与普通灌注桩保持一致。

2.2.2压浆管的安装

在钢筋笼施工过程中将钢筋笼上的两根Ф25主筋更换为¢2.5cm的导浆管(壁厚3mm),导浆管通过先套管后焊接进行连接,连接完成后做水密试验,确保其密封良好。灌注桩成孔后,经检查合格下钢筋笼时,在导浆管上安装单向灌浆阀。导浆管上端用螺帽密封;并在下完钢筋笼后,打开螺帽注满清水,拧紧螺帽,以防止泥浆压入导浆管,不利于管道的畅通。

2.2.3灌前准备及混凝土灌注

在清孔后,灌注混凝土前,向孔内投放30cm厚1-3cm碎石,使之正好覆盖住导浆管的单向阀,便于压浆时单向阀的开启,以保证压浆的顺利。灌注过程同普通桩相同,但应注意不要碰撞导浆管,以保证其不变形,利于管道的畅通。

2.2.4桩底压浆

桩基完成七天后,对桩基实施压浆作业,压浆时采用的压浆机最大压力可达12Mpa,当压力达到8Mpa 左右时,单向阀打开,压力降为0Mpa,继续压浆,当压力≥2Mpa时,水泥用量超过设计用量,压浆完成。其余导浆管同样控制。两棵桩设计水泥用量4T,实用6T。

3、后压浆桩试验

3.1检测设计

单桩竖向抗压静载试验是采用接近桩的实际条件的试验方法,确定单桩抗压承载力,以确定设计参数的合理性和施工工艺的可行性,为设计提供依据。本次试验共检测4根桩,检测桩号分别为0-1、0-2、0-3、0-4,其中0-2、0-3两根桩进行了后压浆处理。

在桩顶加了竖向荷载后,桩与土层间产生相对位移,桩身表面则出现向上的侧阻力;桩身上部产生压应力和压缩变形。随着荷载的增加,桩与土层间的位移进一步加大,桩身的应力进一步往下发展,桩下部的侧阻力也逐渐发挥出来;当桩顶荷载足够大时,侧阻力达到最大值,桩端土产生压缩变形和土反力。继续增加荷载,直到桩顶沉降大于期望值或桩端土出现了刺入破坏为止。此时桩顶荷载就是其极限承载力。

3.2检测实施

本次实验采用堆载法反力装置,设计承载力2056.38 ,加载到2.0倍即4112.76 kN,反力装置能提供的反力不小于最大加载量的1.2倍。

附:堆载法基桩静载试验实物图

每加一级荷载施加后,按第5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后隔30min测读一次。

当达到相对稳定标准时,施加下一级荷载。

卸载按分级进行,每卸一级,维持一小时,测读桩顶沉降量。

快速维持荷载法的每级载荷维持时间不少于1h,根据桩顶沉降收敛情况确定延长维持荷载时间。

3.3试验数据处理

3.3.1本次试验最大荷载为4112.76kN,整理试验汇总表,并绘制Q-s曲线、s-lgt曲线和s-lgQ曲线(如图)。

3.3.2单桩竖向抗压极限承载力和承载力特征值的确定:

本次试验检测的4根桩,在检测过程中均无异常,Q~s曲线上无明显比例界限;在最大荷载保持至规定时间,未出现破坏,且桩顶总沉降量s未达到40mm;因此此根桩取最大加载量为极限荷载,即4112.76kN。

4、结论

对试验得出的极限承载力进行对比,实施桩底后压奖的极限承载力不小于原桩的极限承载力,说明后压浆桩及后压浆施工方法在鲁北黄河冲积平原实施是可行的。通过采用该技术,可以有效减短设计桩长,降低工程造价,并可以指导同地质条件下公路工程建设中的施工。

论文作者:张哲

论文发表刊物:《防护工程》2018年第36期

论文发表时间:2019/4/17

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