苏志龙
(中国南方电网超高压输电公司昆明局 昆明 650217)
摘要:±800kV普洱换流站,是云广Ⅱ特高压直流输电工程送端换流站,采用双12 脉动阀组串联接线方式。其中直流控制系统采用分级控制,阀组控制系统系统功能由SIMATIC TDC系统实现,阀组控制系统采用冗余配置且具有自动切换功能。每个阀组的控制系统由阀组控制系统1和阀组控制系统2及独立的系统选择切换模块组成。阀组控制系统1和阀组控制系统2完全独立,正常时一个系统工作,另一个系统热备用。当工作的系统故障时,可由系统选择切换模块快速切换到备用系统。本文基于一起阀组控制系统切换模块异常导致的阀组闭锁进行分析,通过异常重现试验,进行故障分析与研究,并针对当前隐患,提出优化措施,提高控制系统稳定性。
关键词:普洱换流站;特高压直流;阀组控制系统;阀组控制系统切换模块
±800kV云广Ⅱ特高压直流输电工程,是南方电网建设的第二条特高压直流输电工程。采用的是双12 脉动阀组串联接线方式,运行方式相对多且复杂,从而导致其控制保护系统的功能配置、硬件和软件以及冗余逻辑等相对以往常规直流工程更加的复杂。
±800kV普洱换流站直流控制保护系统采用完全冗余、分层分布式结构配置,分为双极控制层、极控制层和阀组控制层。以提高运行的可靠性,使任一控制环节故障所造成的影响和危害程度减到最小。对于阀组控制,±800kV普洱换流站单独设置了冗余的阀组控制系统,主要完成单阀组的高速闭环控制功能。同时阀组控制系统采用冗余配置且具有自动切换功能。每个阀组由两套具有相同功能的控制系统及系统选择切换模块(COL)组成。其中两套控制系统完全独立,正常时一套系统为有效系统,另一套系统热备用。当有效的系统故障时,系统选择切换模块将切换至备用系统。本文基于一起阀组控制系统切换模块电源空开异常跳开,阀组控制系统正常切换,仍导致阀组闭锁的事件进行分析,通过异常重现试验,进行故障分析与研究,提出优化措施,避免此类事件的再次发生,提高控制系统稳定性。
1 阀组控制系统选择切换逻辑
正常情况下阀组控制系统在自动系统选择模式下运行,阀组控制系统启动时默认系统1为主系统,系统2为备用系统。如果主系统故障,备用系统正常的话,将自动切换到备用系统运行;如果备用系统也有故障,将不能实现切换,此时,系统选择切换逻辑将发一个跳闸命令,并执行ESOF 顺序跳相应的阀组,使其转到备用状态;
阀组控制系统选择切换逻辑接收阀组控制系统和 VBE 系统的信号,以阀组控制系统1为例,只有阀组控制系统1和VBE 系统1同时正常时,阀组控制系统选择切换逻辑才会作出阀组控制系统1正常的判断,如果阀组控制系统1和 VBE 系统1二者之中有一个故障,将切换到阀组控制系统2运行。
2实例及故障原因分析
2.1 阀组控制系统屏内DC24V 供电回路及模块
如图,F312空开与电源空开F311均接至同一直流24V母线。F311空开电源回路实现对屏内两套阀组保护release信号节点供电,F312空开电源回路实现对屏内COL和LFM模块的供电。
图1阀组控制系统屏内DC24V 供电回路图
COL模块
COL模块的主要功能是监视两套冗余阀组控制系统的运行情况,并实行系统切换功能。每个系统中分别有1个COL模块。
LFM模块
LFM模块(LOGIC FUNCTION MODULE)为2取1逻辑功能模块,其内部为CPLD逻辑电路芯片。两套冗余阀组控制系统开出信号分别接入LFM模块,经LFM内部逻辑电路的判断,仅主系统信号能有效出口。LFM出口后,对相关信号出口继电器励磁,通过继电器辅助接点最终开出给其他控制保护设备。
2.2 阀组控制系统ESOF过程简述
故障过程如下,普洱换流站极I 高端阀组组控系统1 屏内F312 空开跳闸,极I 高端阀组组控系统1 控制主机产生ESOF信号(约2ms),SER信号显示“=11VG11+U1 ESOF BY GROUP CONTROL”,极I 高端阀组组控系统1 通过控制总线送出“合BPS 开关”状态信号至极I 高端阀组保护。极I 高端阀组保护82BPS 保护II 段动作,极Ⅰ双阀组由运行转闭锁。
图2 故障时刻组控发ESOF及组控系统切换录波
2.2闭锁原因分析
通过分析现场的SER 信息、录波波形、阀组控制软件及屏柜电气原理图,推断这次极1 闭锁的原因为:极1 高端阀组控制系统1 COL及LFM 供电支路出现故障,F312 开关动作跳开。在F312 开关跳开过程中,DC24V 电源电压出现短时波动,引起极1 高端阀组控制系统1的开关量输入“阀组保护系统OK”信号短时波动,该信号正常情况下是高电平,在电压的波动过程中出现短时低电平,极1 高端阀组控制系统1 判断极1 高端阀组保护系统1 和系统2 均故障,阀组控制系统1判断无阀组保护运行,发ESOF信号,并且通过控制总线送出“合BPS 开关”状态信号至极I 高端阀组保护。
F312 开关跳开后,极1 高端阀组控制系统1 切换逻辑模块检测到电源故障启动系统切换,极1 高端阀组控制系统1 切换到系统2运行,极1 高端阀组控制系统2 运行正常,接收到的“保护OK”信号正常。极1 高端阀组保护收到来自极1 高端阀组控制系统1 的“合BPS开关”状态信号后,启动82BPS 旁路开关保护,F312 开关跳开后,LFM逻辑功能模块失去工作电源,经LFM逻辑模块出口的旁路开关合闸命令无法送至断路器本体。旁路开关因LFM模块失电而无法合闸,极1 高端阀组控制系统1 启动的ESOF 顺序未执行,82BPS 保护II 段动作,极Ⅰ由运行转闭锁。
图4 旁路开关82BPS保护动作录波图
旁路开关保护(82BPS)2段(合闸失败)
保护定值:由组闭锁或组ESOF发的BPS合闸请求&ABS(IdBPS)<0.07p.u&IdCH>0.09p.u
出口时间:500ms
动作后果:闭锁双阀组
2现场故障重现试验
由于正常情况下,阀组控制系统1故障,将切换到阀组控制系统2运行,并不会导致阀组闭锁的发生,但普侨直流自投运来出现过两起同类事件,说明COL和LFM模块上级F312空开跳开,会有一定概率导致阀组ESOF,因而进行故障重现试验,优化相关功能。
3.1 故障重现方案
根据上述的极I 闭锁原因分析,为在现场重现本次“事件”的过程,为方便模拟两套阀组保护的“保护OK”信号消失,需要如图2 所示在极I 高端阀组控制系统1 的“保护OK”信号电源支路增加空开F313。通过断开极I 高端阀组控制系统1新增加的F313 空开模拟两套保护不OK 启动ESOF 的过程;通过断开极I 高端阀组控制系统1 的F312 空开来模拟系统切换过程。
为了监视现场试验时空开断开对直流24V 电源的影响,需要在如图2 所示位置将三段直流24V 母线电压接入示波器或便携式故障录波装置。在做空开F313、F312 和F311 跳闸时,将相应支路的电流接入示波器或便携式故障录波装置。
图3 现场试验时增加的电压监视点和空开的位置图
3.2 现场重现方案分析
3.2.1 空开F313 断开试验(即设置两套阀组保护系统的“保护OK”信号均消失)
试验目的:验证当两套阀组保护系统的“保护OK”信号均消失时,组控是否会发出ESOF 信号。
试验分析:
当断开空开F313 时,极1 高端阀组保护系统1 和系统2 的“保护OK”信号的DC24V 电源失电,极I 高端阀组控制系统1 判断极1高端阀组保护系统1 和系统2 均故障,产生ESOF 信号,并且通过控制总线送出“合BPS 开关”状态信号至极I 高端阀组保护。可以通过故障录波和后台监视到阀组控制系统发出的ESOF 信号,同时会有相应阀组保护不OK 的SER 信号产生。由于新增加的空开F313 没有接入屏柜电源故障信号回路,故断开空开F313 将不会发出屏柜电源故障信号,系统也不会进行切换。
3.2.2 空开F312 断开试验(即设置COL 模块、LFM 模块失电)
试验目的:验证COL 模块失电时,组控系统是否发出系统切换命令。
试验分析:
断开空开F312 时,COL 模块失电,极I 高端阀组控制系统1 将切换到极I 高端阀组控制系统2,不发出ESOF 信号。同时断开空开F312 时,由于空开F312 的辅助开关断开,屏柜通过SER 屏发出“屏柜电源故障”信号;LFM 模块失电,屏柜通过SER 屏发出“屏柜LFM模块故障”信号。
3.2.3 先断开空开F313,然后迅速断开空开F312 试验(即设置两套阀组保护系统的“保护OK”信号均消失,设置COL 模块、LFM 模块失电)
试验目的:验证两套阀组保护系统的“保护OK”信号均消失后,COL 模块、LFM 模块失电情况下,组控是否会发出ESOF 信号及控制系统的切换,即重现实例中的闭锁过程。
试验分析:
先断开空开F313 时,极1 高端阀组控制系统1 产生ESOF 信号,并且通过控制总线送出“合BPS 开关”状态信号至极I 高端阀组保护,可模拟4 月5 日事件的直流24V 电源扰动。断开空开F312,由于COL 模块电源故障,极1 高端阀组控制系统1 将切换到极1 高端阀组控制系统2,可模拟实例事件的系统切换过程。可以通过故障录波和后台监视到极1 高端阀组控制系统1 发出的ESOF 信号,同时会有相应阀组保护不OK,屏柜电源故障、屏柜LFM 模块故障、系统切换的SER 信号产生。
3.2.4 断开空开F311 试验
试验目的:
验证两套阀组保护系统的“保护OK”信号均消失,“屏柜电源故障”情况下,组控是否会发出ESOF 信号及控制系统的切换。
2) 试验分析:
根据图1可知,空开F311支路的负载为:屏柜开入继电器信号电源,DC24V信号电源OK,与VBE间的控制信号电源。所以断开空开F311时,极1高端阀组保护系统1和系统2的“保护OK”信号的DC24V电源失电,极I高端阀组控制系统1判断极1高端阀组保护系统1和系统2均故障,产生ESOF信号。由于空开F311的辅助开关接入了“屏柜电源故障”信号回路,所以断开空开F311时,COL模块接收到“屏柜电源故障”信号;同时由于与VBE间的控制信号电源丢失,VBE系统可能报“VBE 故障”信号,这两个信号均能使COL模块进行系统切换。通过断开空开F311模拟电源的扰动和系统切换过程,扰动和系统切换同时进行,检测实例中的闭锁过程。
2试验验证结果分析
通过实验和结果的验证,即通过在不同的故障条件下,阀组控制系统的动作后果,得到以下结论:
1)空开F313 断开时,即两套阀组保护系统的“保护OK”信号均消失时,可以通过故障录波和后台监视到阀组控制系统发出的ESOF 信号,同时会有相应阀组保护不OK 的SER 信号产生,阀组控制系统并不切换。
2)断开空开F312 时,COL 模块失电,极I 高端阀组控制系统1 将切换到极I 高端阀组控制系统2,不发出ESOF 信号。说明仅F312跳开无其他异常因素时,阀组控制系统将切换,不发出ESOF 信号。
3)先断开空开F313,然后迅速断开空开F312 试验,即两套阀组保护系统的“保护OK”信号均消失, COL 模块、LFM 模块失电情况下,组控发出ESOF 信号及控制系统的切换。与实例中支路故障引起闭锁的过程相同。故障录波和后台监视到阀组控制系统发出的ESOF 信号,“合BPS 开关”状态信号,阀组保护不OK信号,屏柜电源故障、屏柜LFM 模块故障、系统切换的SER 信号。
4)断开空开F311,即两套阀组保护系统的“保护OK”信号均消失,“屏柜电源故障”情况下,组控发出ESOF 信号及控制系统的切换。
3 总结
通过对本次闭锁事件异常过程分析以及开展实验论证可知,进一步检验了普侨直流阀组控制系统切换及发ESOF存在逻辑缺陷问题,当阀组控制系统F311,F312支路存在故障及扰动时,有一定概率发生闭锁。为降低此类事件造成的阀组闭锁概率,可行性的优化方案为:
1)在F311,F312的DC 24V母线增加上升沿防抖处理逻辑。可有效避免支路故障造成的电压短时跌落。
2)阀组控制系统收到两套保护不OK信号后,增加10ms延时逻辑。增加延时后能躲过信号电源短时扰动,避免出现直流闭锁,有效降低F311,F312支路故障空开跳开后阀组闭锁的概率。
参考文献
[1]糯扎渡电站送电广东±800kV 直流输电工程控制保护设计规范CSG/YGII/ED4.341.PJ-0.
[2]中国南方电网有限责任公司. ±800kV 直流输电技术研究[M]. 北京:中国电力出版社,2006.
[3]赵畹君. 高压直流输电工程[M]. 北京:中国电力出版社,2004.
[4]±800kV普洱换流站运行规程-V2.
作者简介
苏志龙(1988-),男,助理工程师,工学学士,主要从事特高压交直流并联系统运行维护工作。
论文作者:苏志龙
论文发表刊物:《电力设备》2016年第12期
论文发表时间:2016/8/26
标签:控制系统论文; 阀组论文; 信号论文; 系统论文; 故障论文; 模块论文; 电源论文; 《电力设备》2016年第12期论文;