新型10kV断路器底盘小车检修平台设计论文_赵钢,李炎,罗荇子

(广西电网有限责任公司南宁供电局 广西南宁 530000)

摘要:10kV真空断路器底盘小车上有辅助开关、微动开关等电气元件及各机械挡板,通过电气元件及机械元器件状态的改变,为断路器传递位置信号,实现开关的五防联锁。底盘小车位于断路器底部,检修时需将整个机构横卧,使小车底盘露出后才能拆除小车维护,检修难度大、风险高,故研制一款新型专用检修平台十分必要。

关键词:断路器底盘小车;检修;专用检修平台

引言

10kV开关柜是变电站的重要组成部分,为了减小10kV系统的占地和便于模块化检修,往往将10kV进出线、断路器、接地等部件集中组合在10kV开关柜内。断路器主体位于开关柜的断路器室中,通过底盘小车可方便地进行进出柜的操作,以实现工作位置、试验位置和检修位置的转换,且按照开关柜的五防要求,底盘车内还设置有电气和机械联锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项联锁。

10kV断路器一般位于二楼,传统起吊装置无法进入,而断路器机构重量在150kg左右,小车通过8颗螺栓固定在断路器底部,在对小车维护时需先通过人力搬运和翻转,将整个机构横卧,使小车底盘露出后才能拆除小车维护。在人力搬运和翻转断路器过程中难度大、耗时长,以往经常出现选择性维护,维护质量不佳。检修发现多次故障是因底盘小车机构卡塞、辅助开关切换不到位导致断路器“控制回路断线”或无法从摇进摇出。

1传统检修模式问题分析

以往检修方法采用四人搬抬法,即通过四个工作人员将断路器从转运小车抬至地上,再进行翻转。通过大量的检修记录发现单台断路器底盘小车维护平均耗用120min,远高于标杆供电局平均耗时95分钟。这里除了客观的环境及断路器底盘小车整体差异外,还必须找到并解决影响断路器底盘小车维护检修时效共性的因素,为此对底盘小车检修流程进行了分解。

底盘小车检修流程可包括工前准备阶段、底盘小车维护作业阶段、定检结束校验阶段等三个阶段。其中,

工前准备阶段:指在工作出发前的一系列相应准备工作,包括现场有关的图纸、试验仪器、检修工器具准备,以及工作票办理等。耗时约为9.2min,占总时间的7.5%。

底盘小车维护作业阶段:指到现场所做断路器进行转运和翻转后,拆除断路器底部的底盘小车、结合作业指导书内容对小车进行维护检修、机构回装等,以及机构回装后对小车进行电气功能校验、机械功能校验等。耗时约为101.5min,占总时间的85%。

定检结束校验阶段:清理工作现场、与运行人员一起验收、办理工作终结手续等。耗时约为9.3min,占总时间的7.5%。

可见底盘小车维护作业阶段用时最长,而该阶段中机构转运及拆装耗时约为59.2min,占此阶段的58.3%,耗时最长,而且人力转运存在较大的人身伤害和设备损伤的作业风险。

综上,机构转运及拆装对整个底盘小车维护作业影响最大,是工作总耗时长的最重要的一个原因,且该作业过程中作业难度大、人身和设备风险高。因此需要设计一种满足现场条件要求,实现断路器机构转运、拆装及维护的专用工具,降低工作难度、作业风险,提高工作效率。

2专用检修平台设计

从可实施性、安全性、经济性、施工便捷性等4个角度考虑,提出研制通用型手车开关维护装置的解决方案。

通用型手车开关维护装置包括起吊装置和检修平台。其中,起吊装置针对性的解决断路器机构搬运困难问题,如图1所示,起吊装置为可拆卸龙门吊结构,其各组件包括两个三角座、连接门架(连接在两个三角座之间)、及电动升降器(安装在门架上),为保证起吊装置移动的灵活性,每个三角座下均安装有两个万向轮。

图a起吊装置正面示意图 图b起吊装置侧面示意图

图1 起吊装置示意图

检修平台针对性的解决断路器底盘小车检修维护困难问题,如图2所示,检修平台为可展开支架推车结构,其各组件包括承物台、一对带锁滑块导轨(设置在承物台上方)、主搭载转盘。承物台的下方安装有两个前轮和两个后轮,上方安装有挡板。

如图2,检修平台主要包括承物台、两个滑块导轨、转盘、前后轮、挡板。承物台呈方形,两个前轮和两个后轮设置在该承物台的下方,便于整体移动,挡板设置在承物台上方,用于防止手车开关掉出。两个滑块导轨为带锁滑块导轨,即可以到达一定行程后锁定限制滑动,转盘可滑动地安装在该对滑块导轨上,该转盘可进行360°旋转,手车开关放置在转盘上方,因此手车开关可以在承物台上水平移动和旋转,便于各个方位进行维护检修。

图2 检修平台的结构示意图

上述两个装置合作分工,共同完成通用型手车开关的维护检修。

3专用检修平台应用

该装置加工完成后,2017年8月至11月,将该装置多次应用现场底盘小车维护检修工作,单台平均用时89.4min,各阶段平均用时情况进行统计,结果如下:

表1 10kV断路器底盘小车维护作业各阶段分类耗时统计表(单位:min)

对策实施后单台小车平均作业时间由以往的120min缩至89.4min,作业时间缩短25.5%,机构转运、拆除及维护作业总耗时由原来的96.4min缩短至58.6min,效率提升39.21%,主要结症得到有效解决。同时工作模式由以往的人工转运更改成了龙门起吊机构,作业难度降低的同时人身和设备风险大大降低。

4总结

通用型手车开关维护装置并将其应用于10kV断路器底盘小车维护检修作业,改善了传统作业方法中缺乏吊装、翻转设备而全靠人力完成对重型机构进行搬运的弊端,并为作业员进行底盘小车检修维护提供了便于操作的搭载平台,有效缩短了该项作业的人力及时间耗用,同时避免多人合力对重型机构进行搬运,降低了作业的安全风险。

参考文献:

[1]黄绍平,金国彬,李玲.成套开关设备实用技术[J].北京:机械工业出版社,2008.

[2]徐国政,张节容.高压断路器原理和应用[M].北京:清华大学出版社,2000.

[3]苑瞬,高压开关设备状态监测与诊断技术[M].北京:机械工业出版社,2001.

论文作者:赵钢,李炎,罗荇子

论文发表刊物:《电力设备》2018年第22期

论文发表时间:2018/12/5

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