临沂市竖旗山水库坝基灌浆施工技术浅议论文_林飞,王玉明

临沂市竖旗山水库坝基灌浆施工技术浅议论文_林飞,王玉明

山东百盛建工集团有限公司 山东临沂 276034

摘要:通过对临沂市竖旗山水库坝基帷幕灌浆防渗处理,堵截了坝基的渗水通道,彻底根治了坝基的渗漏问题。实验表明坝基灌浆防渗处理是成功的,达到了预期目的。

关健词:渗漏;帷幕灌浆;截断渗流;质量控制

竖旗山水库位于临沂市莒南县北部,属于淮河流域吉龙河上游水系,其控制流域面积2.52km2,总库容110万m3,保护下游6个村6500口人。水库于1965年1月动工兴建,1966年5月建成,是一座具有防洪、灌溉、养殖等综合利用的小(一)型水库,主要建筑物级别为4级,防洪标准为30年一遇洪水设计,300年一遇洪水校核,临时建筑物洪水标准为5年一遇。大坝全长600m,为粘土心墙砂壳坝,轴线呈东北—西南方向,坝顶宽4.0m,坝顶高程202.37m~202.57m,最大坝高15.7m。心墙顶高程201.60~201.78m,为棕黄色亚粘土填筑,人工夯实,普含砂砾,干容重无记录。大坝上、下游砂壳主要有砂壤土、河床粗砂及风化的细砂土组成,含较多的砂砾石,分选性较差。溢洪道位于大坝的东端,宽38m。放水洞位于桩号0+0343处,为浆砌石无压方洞,洞长58m,进口底高程178.25m,闸门为平板钢闸门,竖井式启闭。

1976年5月,水库水位达到183.6m时,在大坝桩号0+480以东处出现渗流,渗水量随着水库水位的升高而增加,受当时建库条件的影响,无具体的档案资料可查。渗水原因分析:建库时,由于受当时施工条件和技术的限制,清基不彻底。地质勘探发现,在坝顶以下13.3m、15.4m处有透水层,需要经过截渗处理。

1 坝基渗漏原因分析

1.1坝基地质情况

坝址底层为元古界胶南群片麻岩、浅粒岩、变粒岩为主,该区有混合岩化作用,风化程度较高,片理发育,但隔水性较差。

坝址下游为第四季冲击覆盖物,主要为冲击、冲洪积和坡积的粘土、亚粘土、沙砾等,厚1~2m,含有大量沙砾石。

溢洪道座落于元古界胶南群片麻岩上,以片麻岩、浅粒岩等为主,表层风化严重,大部分成为碎石。孔隙水埋藏在第四系松散岩层,分布在河床、河漫滩之中。主要含水层为砾质粗砂。裂隙水埋藏分布在花岗岩风化层中受水库和降水补给,并补给孔隙水。

1.2渗漏原因分析

大坝坐落于第四系松散岩层上,形成渗漏通道,其中透水层厚1.5~2.1m,渗透系数为K=119.7m/d,砂砾石层厚8.6m,渗透系数为K=157 m/d,渗水性很强。正常蓄水位和设计洪水位浸润线出口渗透坡降,分别为0.39和0.42,均大于渗透坡降,将产生渗透变形破坏,严重影响着大坝的安全。

2 大坝渗漏处理方案

为达到完全解决大坝坝基渗漏的问题,经过临沂市水利勘测设计院的精心勘察设计,并经过多方分析论证,最终采用帷幕灌浆的处理方法,来堵截坝基的渗水通道,彻底根治坝基的渗漏问题。

2.1施工工艺方法和质量控制要点

2.2.1施工测量放样:

根据施工条件按单排孔分三序实施帷幕灌浆,灌浆轴线布置在距坝轴线上游1.0 m处,按单排孔布置,孔距3.0 m。测量放样由人员技术采用经纬仪测量定线,用钢尺丈量孔距,确定孔位。在每一孔位上打一木桩,在木桩中心钉一小钉,作为灌浆孔的中心点。对于转折点桩号,在旁边加设固定参照标志,以便施工确认。并用水准仪测出各孔口高程,根据施工图纸计算出各灌浆孔帷幕底线和顶线高程。

2.2.2钻孔

本次施工根据工程任务,为了提高劳动生产率和保证施工质量,选用2台SH-30钻机及2台国产二三三厂生产的XU-200A型钻机,使用的钻机最大钻进深度可达200米。

钻孔按三序次施工,先进行先导孔(Ⅰ序孔)施工,进一步探明地质情况,然后按Ⅱ、Ⅲ序孔分别进行。

根据测量的孔位将钻机设备移机就位,钻孔中心与放样孔位偏差控制在规范允许范围内,然后将钻机垫平,校核立轴竖直。

根据不同地层,采用不同的钻进工艺。土层采用SH-30型钻机冲击,直至基岩,先下Φ110mm套管,再采用XU-200A型岩芯钻机旋转钻进,终孔孔径为Φ75mm。钻孔深度按照设计孔深钻进。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆孔位偏差及孔深:孔位力求对中,其水平偏差控制在10cm之内。孔深按设计要求控制。钻孔力求铅直,所有帷幕灌浆孔均全孔测斜。如发现钻孔孔斜率超过规定时要及时纠正,孔斜率控制在2%之内。做好造孔施工记录,加以分析并报监理人员。钻孔结束后,及时进行检查验收,检查合格并签认后,方可进行下一道工序的施工。

2.2.3钻孔冲洗及压水实验

每孔钻完后,采用BW-150灌浆泵进行冲洗,冲洗时水量开至最大挡进行孔内冲洗,直至回水澄清,无砂和岩粉为止,残留在孔内的岩芯厚不超过0.2m,如超过0.2m则要再扫孔取出。冲洗顺序是先冲洗钻孔,再冲洗岩层裂缝。冲洗压力不大于灌浆压力的80%,以免引起裂缝扩张和岩层的移动、变形。大坝灌浆正式施工前,选择坝段进行灌浆试验,在灌浆试验区,根据监理工程师的指示选定试验孔布置方式、孔深、灌浆分段、灌浆压力等参数进行灌浆,通过试验以确定灌浆施工时的各项技术参数。灌浆采用42.5普通硅酸盐水泥,所用水泥须有出厂合格证明,进货后抽样复检,复检合格后方可使用。

2.2.4灌浆

灌浆机械采用钻机的卷扬提升降装置,用以升降孔内的射浆管、双管、栓塞等。孔内采用循环式双管,用橡皮塞将孔内阻塞成灌浆段。制浆用GNJ-60型制浆机,送浆采用BW-150型泥浆泵输送。灌浆严格按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-94)执行。根据本工程特点,采用自下而上分段循环式灌浆法。钻孔钻至设计孔深并压水冲洗完成后,提升钻杆下入灌浆管,灌浆管距孔底小于0.4m。灌浆段长5.0m,接触面灌浆段长为2.0m,如基岩破碎,按规范规定最大段长不超过10m(根据压水试验确定)。

灌浆压力以回浆压力表读数为准,其值随着孔深的增大而增大,参照同类工程的实践经验及合同文件要求,灌浆压力按设计要求严格执行。当灌浆孔离岸坡面较近时,为防止压力过大挤动岸坡,根据情况降低灌浆最大压力值,但不小于最小压力值。

水灰比随基岩的单位吸水量大小而变换,采用42.5普通硅酸盐水泥灌注,浆液由稀到浓,起始水灰比采用5:1,以后依次采用3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1,个别灌浆段可视情况采用0.5:1。其浆液浓度变换严格按规范(SL62-94)执行。

浆液水灰比的变换原则是当注入量达400~600L时吸浆量仍很大时,则改浓一级灌注,或注入量大于30L/min时,也可根据具体情况越级变浓。但越级变浓后,如灌浆压力突增或吸浆率突减,应立即查明原因,并改回原水灰比进行灌注。灌浆中,当灌浆压力保持不变,吸浆率均匀减少时,或吸浆率不变,压力均匀升高时,不得改变水灰比。

采用灌浆压力微机记录仪(简明扼要称自动记录仪)对简易压水、灌浆压力、流量、水泥用量等进行自动记录,每5min 打印一次所有设置及记录值。

2.2.5帷幕灌浆结束标准和封孔

在设计压力下,当吸浆量不大于0.4L/min时,继续灌浆30min,或不大于1L/min时继续灌注60min,即可结束。

全孔灌浆完毕后,采用自下而上分段灌浆封孔,每段15~20m,灌水灰比为0.5:1.0的浓浆封孔,灌注压力与该段灌浆压力相同。当注浆量不大于1L/min时,继续灌浆90min方可停止注浆。

灌浆质量检查以检查孔压水试验成果为主,坝体与基岩接触段的合格率为100%;其它各段合格率在90%以上,不合格段的透水率值不超过设计规定值的10%,且不集中,灌浆质量可认为合格。

2.2.6工程质量控制措施

①由专业测量人员进行测量放样,采用水准仪、经纬仪、钢尺进行放样定位,保证轴线、高程测定的精度。②水泥有出厂检验合格证明材料,并分批采样进行水泥质量抽检。③加强施工质量监督检查工作,现场成立专门质量监督小组,随时监测钻孔孔位、孔斜度、深度,钻孔须经监理工程师验收合格并签字后,方可进行下一道的施工。④采用联合制浆机,确保浆液质量的稳定性,连续均匀性,水灰比严格按照设计要求控制。⑤保证浆液流动畅通,确保灌浆管路能承受1.5倍的最大灌浆压力,并在孔口处安装压力表,尽量使用新表压力,未经计量检测站检测合格的压力表,禁止使用。⑥建立健全质量管理体系,落实三级检查责任制,对施工全过程实行全面监理,以保证工程质量。

3结语

通过对临沂市竖旗山水库大坝桩号0+480以东段坝基的集中灌浆,截断了渗流通道,解决了坝基的渗漏问题。在坝后0+490、0+510两处饮水井变成干井,说明帷幕灌浆起到了良好的效果,达到了预期防渗目的。

作者简介

林飞,男,1990年生,助理工程师,主要从事水利工程施工管理工作。

论文作者:林飞,王玉明

论文发表刊物:《基层建设》2019年第3期

论文发表时间:2019/4/26

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