控制电磁阀在HR814码垛机开合叉气缸上的应用论文_张跃

中石化股份有限公司天津分公司烯烃部 天津 大港 300270

摘要:本文介绍了包装车间针对HR814型码垛机进行电仪改造,优化码垛效果,提高设备效率,减少人工操作,节约维修成本的事例。

关键词:垛型 气缸 调速阀 电磁阀

烯烃部包装车间HR814型码垛机投入生产运行已20余年,采用低架码垛形式,缺陷较为明显。要改善HR814码垛机的垛型,应对其码垛运行动作进行分解,分离出对垛型有影响的动作,针对具体的机械动作分析其执行机构的转换原理,对硬件、软件进行相应改变,具体是增加控制气缸动作的电磁阀,使同一气缸在不同工位的动作速度不同,可以达到改善码垛垛型、提高设备性能的目的。

一.HR814码垛机运行中存在的问题:

升降框架带动水平车垂直运行,限位霍尔检测到低位信号后停止,进袋完成后,框架上升,在相应的层数磁铁信号处停止,水平车运行至相应的水平位置(由水平磁铁信号定位),开合叉手爪打开,将编组的料袋放置到托盘上。

生产中存在的问题:由于设备设计的空间局限性,码垛第一层和第二层使用同一个磁铁信号,如果将第一层的信号下移并独立出来,会造成开合叉和传动框架发生碰撞。所以第一层料袋的落差比2-8层的料袋落差大一倍,导致第一层的料袋容易发生偏移。

实际生产的垛型存在较大缺陷,第一层明显和其他层次的位置不同,这样的垛型在两垛码放时极易发生偏移甚至倒塌。

二.分析开叉动作的控制原理:

开合叉由气缸控制,气缸的动作快慢则由调速阀控制。开合叉气缸的开合动作由一个三位五通电磁阀控制,如图1:

图2

调速阀1、2为单向阀,分别控制气缸的收放动作,当气缸打开时开合叉闭合,气缸闭合时叉子打开。如图可知:调速阀2控制开叉动作的快慢。另一个气缸的两个调速阀命名为3和4,调速阀2、4控制两个叉子的开启速度。也就是说,调速阀2、4的速度组合决定了料袋放置在托盘上的位置。由以上所叙述第一层的料袋和其他层次的料袋放置高度不同,会导致位置偏移,而对同一层次2、3编组的码放配合也是不利的。

三.改造思路

综上所述,不同层次、不同编组的料袋码放位置由位置信号决定,但由于高度差和“2、3”编组问题,料袋位置会发生少量偏移。设想把不同于其他层次的第一层料袋的开叉动作独立出来,将会解决这一问题。“2、3”编组同理。

四.具体实施

在原有三位五通电磁阀和开叉调速阀间增加一个两位三通电磁阀,在此电磁阀和气缸之间并接一调速阀,如图2。开叉时PLC控制两位三通电磁阀的气路切换,通过不同调速阀的控制,可将码垛第一层的开叉动作和其他动作区别开,并可以有多种调速阀的速度组合,使料袋位置的摆放有更大的控制空间,可以有效改善码垛垛型,避免因垛型不好造成的散垛以及人工码垛,有利于安全生产,有利于库存码放。

改造后的控制原理:找两个PLC的空闲输出点,接入两个3通电磁阀的控制线路。

以左面气缸为例,合叉时5通电磁阀控制仪表风自3通电磁阀任意通道进入气缸,调速阀1控制速度。开叉时仪表风自3通电磁阀流出,根据层次和编组不同,PLC控制3通电磁阀得失电,气路AP或AR导通,调速阀2或5控制开叉速度,风自5通电磁阀排出。

情况1:近设备侧的所有2袋编组,用调速阀5、6控制,将6速度调低,使料袋尽量靠近托盘中间。

情况2:除第一层所有远设备侧的2袋编组,用调速阀5、4控制,使5的速度高于4,使料袋尽量靠近托盘中间。

情况3:第一层的2袋编组,用调速阀2、6控制,调节2的速度至合适。

情况4:所有的3袋编组,可以采用以上任意合适的组合。只要码放位置合适。实际是和情况2合并。

程序方框简图 (图3)

图3

程序命令行及梯形图 略

PLC接线图 略

五.效果检验

现场实际生产中,码垛机生产的垛型较改造前有了明显的改善。

结论:通过对HR814码垛机开合叉动作控制的相关改造,在原有三位五通电磁阀和开叉调速阀间增加两位三通电磁阀,开叉时PLC控制两位三通电磁阀的气路切换,通过不同调速阀的控制,达到多种调速阀的速度组合,使料袋位置的摆放有更大的控制空间,可以有效改善码垛垛型,避免因垛型不好造成的散垛以及人工码垛,有利于安全生产,有利于库存码放。

论文作者:张跃

论文发表刊物:《防护工程》2017年第29期

论文发表时间:2018/2/9

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