(宝钢集团新疆八一钢铁有限公司能源中心 新疆乌鲁木齐 830022)
摘要:热轧水处理P302泵组为轧钢机轧辊冷却泵用水量不稳定,波动大,导致设备损坏,原有设计造成设备损坏量极大,为此提出采用高压变频器根据水量需求进行控制,同时配合卸荷阀使用,降低了设备的故障率,也做到了节能的要求。改造实践证明,结合工艺控制需求,采用完美无谐波高压变频器对P302泵组实施调速节能控制,系统稳定,调节及时,且节省了大量的电能,具有较好的经济与社会效益。
关键词:卸荷阀;高压变频器;转子断条
1 前言
八钢热轧水处理为主产线提供合格水源,其中P302泵组为轧钢机轧辊冷却泵,冷却范围包括粗轧及精轧轧辊。泵组正常运行为六开三,电机使用710KW 10KV的高压电机,在轧钢机正常生产时所开主要为轧辊冷却水,包括边部冷却及中部冷却水,流量4900 m3/h左右,压力0.82 Mpa左右;过钢时加开带钢冷却水,包括顶喷及底喷冷却水,流量5000 m3/h左右,压力0.7 Mpa左右。
2 存在问题
由于生产原因,经常出现产线不用水,也就是流量为0的情况,即下列四种情况:
1、换轧辊。每班(8小时)大约1-2次,每次约20分钟。2、60分钟停机换轧辊检修。由生产情况确定何时进行,时间约60分钟。3、故障停车。随机,时间长短不确定。4、检修停机。
原有设计中上述状况下,关断轧辊冷却水供水阀门后,系统压力升高至1.10 Mpa后,卸荷阀2打开,冷却水由卸荷阀2排至排渣沟;系统压力继续升高至1.17 Mpa后,卸荷阀1打开,冷却水由卸荷阀1回流至直接循环冷水池。如图所示:
由于上述尤其是1、3两种情况经常发生且无法事先计划,造成系统卸荷阀频繁开启泄压。由于卸荷阀两端压差较大(约1.2Mpa),泄压时阀体及相连管道振动较大,使卸荷阀容易损坏。
一旦卸荷阀损坏,P302泵组就必须通过停泵达到降低冷却水流量及压力的目的。由此带来P302泵组频繁开启,给水泵及电机的正常运行带来不利影响。
急需重点解决下述四个问题:
1、水泵频繁启停对电机带来的不利影响,六台高压电动机均出现转子断条发热烧损,其中两台电动机报废,
2、水泵频繁启停对给水泵寿命的影响,水泵正常寿命约三年,其寿命仅为一年,其中出现两次水泵轴断裂现象。
3、卸荷阀易损问题,据统计卸荷阀平均使用三个月即损坏修理,其中出现两台卸荷阀报废;
4、管路振动问题,管路振动后于管路支撑点摩擦造成过出管路损坏,后加装缓冲垫后有所缓解,但每年必须更换缓冲垫。
5、出现上述问题严重的制约了正常生产,其中一次因为电机烧损直接造成热轧整条产线停产三天。
3 解决方法
针对302泵组存在的问题,决定安装高压变频器实现恒压供水功能,通过调研对比,选用完美无谐波、多单元串联电压源型高压变频器,逆变主电路拓扑采用多电平形式,逆变电路采用高压功率元件脉宽调制技术,整流用移相变压器采用H级绝缘干式变压器。这种高压变频器电压波形好、控制精度高,适应普通三相异步高压电机。它技术成熟、应用广泛,且具有过流、过压、欠压、缺相、短路、过载、过热、接地、电动机过载、外部报警、主器件自保护等完备的保护功能。
具体为六台冷却高压供水泵,增加两台高压变频器,一台高压变频装置控制3#冷却供水泵同时具备切换5#泵功能,另外一台高压变频装置控制2#冷却供水泵同时具备切换4#泵功能,外加一台工频直接冷却高压供水泵长期运行,其他直接冷却高压供水泵作备用。如下图所示:
系统控制方式选择。
1、正常运行时两台变频高压供水泵变频器均采用模拟给定,闭环控制方式运行实现恒压供水目标。
2、正常运行时两台变频高压供水泵和一台工频高压供水泵运行、另三台工频高压供水泵投入备用,利用两台变频直接冷却高压供水泵(2#、3#)的变频器对管道压力进行闭环自动调节(闭环控制),一台工频高压供水泵(1#)定速运行。
3、当用户突然增大用水量时(精轧车间换辊或出现故障),流量增大压力降低,变频直接冷却高压供水泵(2#、3#)自动加大运行频率,增速平滑不会对电机造成冲击。
4、泵组运行过程中如果某台水泵发生故障,可以先停止这台水泵同时启动一台工频备用泵以保障用水量。在停机时再将工频水泵切换入变频系统,此时供水由两台变频水泵及一台工频水泵完成。
5、轧线停机时,高压供水泵变频器(2#、3#)根据管道压力给定参量自动调节,同时可配合手动停运工频泵(再次启动时,启动其他备用泵,避免电机频繁启停),调整管道压力给定参量,机组停运后维持最低转速运行,避免使用卸荷阀。
6、泄荷阀仅作为故障应急手段,不作为正常调节手段。
4、系统投入运行后的效果
4.1设备故障状况:1、高压电动机未出现频繁启停现象,电机断条现象未出现。2、修复后的水泵使用寿命均超过一年。3、卸荷阀使用次数降低,一年内未出现故障。4、管道振动降低,仅在使用卸荷阀时有轻微振动。5、未出现因302泵组故障影响热轧产线生产。
4.2节电率及计算
当采用变频调速后,根据:流量与转速成正比、压力与转速的平方成正比、轴功率与转速的立方成正比,
Q1/Q2 = n1/n2
H1/H2 =(n1/n2)2
P1/P2 =(n1/n2)3
高压供水泵长期在额定转速下运行,所以,根据运行电流可求出电动机工频运行时,实际消耗的有功功率(按平均运行电流46A计算):
P1= 1.732 I2 U2 cosφ×0.95= 1.732×10×46×0.86×0.95= 651(KW)
根据流体学原理P2=Pe*(H1/H2)1.5
管道运行最佳压力值:0.9MPa
可以求出1#A泵变频运行低速下的实际消耗的有功功率:
P2=710×(0.9/1.00)1.5 =606kW
变频时合计消耗电能:
P3=P2/λ = P2/96% =630kW
理论节电率:
η理论=(P1-P3)/ P1=(651-630)/651=3%
两台改造变频运行合计理论节电率为6%
根据实测数据,按年度运行时间约8000 h计算,年可节电:W=P工×年运行时间×节电率=383.4×8000×26.8%=82.2万度电。由此可知具有非常好的节电效益。
5 结束语
通过对热轧水处理P302泵组故障分析及处理证明,结合工艺控制需求,采用完美无谐波高压变频器对P302泵组实施调速节能控制,系统稳定,调节及时,故障率降低,且节省了大量的电能,具有较好的经济与社会效益。
论文作者:张猛
论文发表刊物:《电力设备》2017年第12期
论文发表时间:2017/8/28
标签:水泵论文; 高压论文; 变频器论文; 冷却水论文; 一台论文; 轧辊论文; 压力论文; 《电力设备》2017年第12期论文;