300MW汽轮机供热改造双低压转子互换技术应用论文_王永忠

300MW汽轮机供热改造双低压转子互换技术应用论文_王永忠

东方电气集团东方汽轮机有限公司 618000

摘要:本文以某汽轮机为例,讲解了汽轮机供热改造双低压转子互换技术,介绍了高背压循环水供热改造,对低压结构进行了优化,调整了机组辅助系统,经过改造,大大提高了机组供热能力,让汽轮机运行更加安全可靠。

关键词:汽轮机;供热改造;互换技术

在电力系统中,常常采用的节能降耗方法主要有热电联产,其供热主要是汽轮机抽汽产生的。背压供热具有很强的节能功效,在汽轮机的改造中运用非常广泛,就现阶段来看,对汽轮机的改造过程中,已经实现的最大机组为135MW,为了进一步提高节能减排,就需要对300MW机组进行改造。

1改造技术概况

改造技术分别对冬季和夏季采用不同的方案,在冬季时,运用特有的供热转子,实现冬季供热,在供热过程中,对其背压进行控制,标准压力为49KPa,可以运用汽轮机抽汽的方式对循环水进行加热,为用户提供热量;在夏季,可以运用固有的纯凝转子,以实现纯凝工况需要。

1.1高背压运行工况

凝汽器将会为热网循环水加热,充分利用低压缸排汽余热,使其成为第一次加热的热源,将凝汽器背压控制在49KPa左右,低压缸所排出的汽体温度达到79度。通过这次加热,热网循环水的温度将上升到75度,第二次加热,主要是借助于泵提升其压力,让其进入首站热网加热器,实现抽汽加热,让水温达到用户使用要求,用户使用完后,水温将会降低,于是再通过凝汽器进行加热,形成一个循环往复的工程系统[1]。

1.2机组特点

(1)想要让机组在运行过程中,其发电量得到提升,且内部损失有所下降,需要对供热转子进行重新设计。和原有的纯凝转子相比,新设计的供热转子,其流通面积有所降低,这样设计可以增加机组的安全可靠性。这种设计方法,可以避免出现颤振,避免背压的上升,机组的安全性能会得到加强。另外,在这种设计方式下,可完全放开中低压连通管调节阀,进而降低损耗,合理调节低压缸焓降,即使锅炉蒸发量未发生变化,也能够提升发电量,获得更好的经济效益[2]。

(2)机组运行过程中,处于供热工况阶段时,低压缸会因为排汽温度的上升而上升,这会引起低压转子上升,所以,在改造设计过程中,一定要重视轴系稳定性。

2改造后的系统状况

机组改造后在高背压运行时,由于排汽参数的升高,需要进一步对机组的汽封、润滑油等辅助系统进行评估。

2.1轴承及油系统

机组实现改造后,运行机组发现,在供热工况阶段,和改造前相比,轴承座内部温度相对较高,为了机组运行更加安全可靠,需要用耐温能力较强的合金代替轴承合金。另外,需要对轴承环境进行调整,可以用温度不高的润滑油喷到轴承表面,降低轴承表面温度。当然,在纯凝工况阶段,可以停止喷射润滑油。

2.2低压缸喷水系统

和纯凝工况对比发现,供热工况中的控制温度点比较高,将喷水温度预设后,可以结合有关资料对低压缸喷水进行计算,结果得出原来的设置不能达到相关标准,两种工况不能兼顾,这就要求提高低压缸喷水量,所以,这里计划采用两组喷水调节阀。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若处于纯凝工况阶段,则保持原有设置;若处于供热工况阶段,则需要提高低压缸喷水强度,同时还要减少对叶片的腐蚀,喷水工作将会由新增的以喷水系统及原有的喷水系统共同完成[3]。

2.3汽封系统

在供热工况下,较高的排汽参数对汽封系统主要有两个方面的影响:

(1)汽封减温装置喷水量校核。汽封蒸汽还没有流经低压轴封时,将会采用一定的方式降低其温度,常用的方式有设立喷水减温器,149度定位减温器的值,这样让蒸汽温度在汽轮机可承受范围内。一般情况下,将附近机组的凝结水取出少量作为减温水。

(2)轴封冷却器面积校核。经核算,原有轴封冷却器面积无法满足供热工况。由于端差太小,轴封冷却器面积加大后仍有59%以上的不凝结气体需要排出,不凝结气体的存在,在很大程度上影响了壳侧蒸汽的凝结,即使增加风机排汽量也无法有效改变排汽环境。考虑到机组两种工况换热效果发生变化的差别,建议轴封加热器选为一用一备形式。即纯凝工况采用原有配置,供热工况在将原有冷却器旁路的同时,启用备用冷却器。若电厂无法额外提供冷却水源,则改用热网循环水回水作为冷却水,按照59度进行设计,经核算,选用128m2轴封冷却器来替换原来较小的轴加,改造范围较小,亦可同时满足两种工况的需求[4]。

2.4其他系统

高背压改造后,随着排汽温度的升高,为防止人员意外烫伤,减少热量损失,需要对低压外缸上半部分设置保温,同时需要考虑高排汽参数对其他辅助系统的影响,例如凝汽器、真空泵、油冷器、风冷器用水、闭式冷却水、高温凝结水化学精处理等辅助系统[5]。

3改造后运行状况

通过这次改造,增加了机组的安全效果,在供热工况阶段,其供热能力提升明显,热能得到充分利用,极大的减少了能耗,在发电过程中,其煤耗仅为138g/(kW.h),几乎没有冷源损耗,其热耗能够控制在3748kJ/(kW.h)以内,理论值将会比这一数值更低;在非供热阶段,低压缸效率提升不明显,排汽温度变化幅度较低,略有轻微上升,所以,发电能力下降不明显;从总体上来看,既考虑供热阶段,又考虑非供热阶段,可以发现经过高背压改造,整个机组在节能降耗方面取得了良好的成绩,在实际运行过程中,机组状况良好,未出现其他不良现象,改造效果良好。

4结束语

在本次300MW汽轮机改造过程中,运用了双转子互换循环水供热技术,同时对其内部结构进行了调整,改造后,机组的安全性得到提高,经高背压改造后,机组的经济效益提升明显,供热能力也有显著的增强,这一改造技术,将会创造可观的经济效益,同时还具有较大的社会价值,值得推广应用。

参考文献:

[1]张启林,崔贤基,叶东平.低真空循环水供热对汽轮机运行的影响[J].机械工程师.2016(03)

[2]张秀琨,郑刚,刘传威,高安国.抽凝机组低真空循环水供热技术分析与应用[J].上海电力学院学报.2017(06)

[3]侯家绪,周书康,李艳军.某电厂低压转子末二级叶片开裂原因分析[J].华电技术.2018(02)

[4]石峰,范鑫,马延发,郭玉杰.某型机组A修后低压转子振动故障特征分析与处理[J].电站系统工程.2018(05)

[5]王犇,刘东亮,赵书宇.某核电厂汽轮机低压转子膨胀异常分析与处理[J].科技视界.2018(03)

论文作者:王永忠

论文发表刊物:《基层建设》2019年第25期

论文发表时间:2019/12/12

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