摘要:本文以焦化行业为对象,分别从捣固炼焦技术、煤预热炼焦技术及共炭化技术等方面,探讨了节能减排的关键技术,望能为此领域研究有所借鉴。
关键词:焦化行业;节能减排;关键技术
当前,虽然我国在GDP能耗上有了大幅度降低,但对于陕西(3.58%)、山西(4.15%)、河南(4.04%)等产煤省份或将煤作为其主要原料炼焦地区,其GDP能耗仍低于全国水平(4.81%),情况仍比较严峻。因此,需要在焦化行业当中,积极运用各种先进的节能减排技术。为了能够更好的选择有利于环境生态保护、有助于生产成本节约以及符合我国基本国情的炼焦技术,需要综合考虑环保效果、焦炭质量及焦炉性能等因素。本文分别从捣固炼焦技术、煤预热炼焦技术、蒸汽回收过滤技术、技改等方面,就焦化行业节能减排的关键技术选择进行探讨。
1.捣固炼焦技术分析
所谓捣固炼焦,从根本上来讲,就是在配合煤还没有真正入炉前,利用捣固机将其捣实,使之成为比炭化室更小体积的煤饼,然后将其推入炭化室进行炼焦。通过捣固炼焦处理,装炉煤的密度会发生变化,即从之前的0.69t/m3增加至1.05~1.15t/m3。在捣固炼焦过程中,要想增强煤饼的稳定性,通常情况下,需要加入润滑剂、水作黏结剂。捣固炼焦能使煤粒之间的空隙减小,而煤料相应堆密度会明显增大,因此,会增强胶质体的膨胀压力;当变形煤粒受到挤压之后,煤粒之间的融合便会得到强化。(1)配煤方案与配合煤性质。既往实践研究指出,配合煤的灰分区间值为9.45~12.42%,而硫分区间值为0.39~0.86%,挥发分为26.01~30.24%;此外,催化指数区间值为3.30~7.34%。当煤质指标区间越大,其越具有代表性。(2)焦炭质量。首先,捣固炼焦对气孔率所产生的影响。当配合煤堆积密度有一定程度增加时,会增加炼焦煤料之间的膨胀压力,孔径变小,且气孔数量减少,因而会降低显气孔率与焦炭总气孔率。但针对配合煤的堆积密度而言,其不会一直增加,因为持续性的增加,会增大炼焦膨胀压力,较难实现挥发性物质的析出,因此,受此影响,一些气孔的孔径会出现明显增大,扩张煤炭微裂纹,增大焦炭气孔率。其次,对冷态强度的影响。当增加配合煤堆积密度后,将煤粒之间的空隙填满,所需黏结组织减少,而且界面已有比较牢固的结合,因此可达到提高抗碎强度,以及改善耐磨强度的目的。但需要指出的是,配合煤堆积密度不能持续性增加,因为其会增大热解气体的析出难度,而且还会增加胶质体的膨胀压力;另外,虽然能增加焦炭的机械强度,但收缩应力对焦炭的松弛作用会大幅减小,焦炭层之间的剪切应力会增加,使焦炭横裂纹扩张,劣化冷态强度。
2.煤预热炼焦技术
借助煤预热炼焦,能够使炼焦煤源的堆密度得到提升,还能达到改善焦炭质量的目的;相比于传统的湿煤炼焦,可以降低4%的能耗,而焦炉生产能力则能提升20~25%;此外,还能消除平煤时所出现的烟尘,因而能够大幅减少空气污染。需要指出的是,对弱黏煤进行预热与改质后,能够达到改善其结焦性能及黏结性能的目的。伴随预热温度的不断变化,煤炼焦冷态强度发生规律性变化,其耐磨强度伴随温度的升高而呈现出的先降而后升的变化情况,而对于其抗碎强度而言,则呈现随着温度升高而先升后降的变化趋势。
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3.蒸汽回收过滤技术
蒸汽的回收过滤技术是针对焦化行业开发的一项专利技术,通过这项技术可以有效地将熄焦工序、烟气脱硫产生的蒸汽加以回收利用,与干熄焦技术相比,具有结构简单、维护保养方便、不改变现有的生产工艺流程等特点,而且设备投资也相对较低。我公司目前熄焦工序蒸汽产生量为1000吨/日,烟气脱硫塔排出蒸汽量250吨/日,通过蒸汽回收过滤技术改造,每日将回收1250吨蒸汽。另外,通过此项技术将实现焦化企业蒸汽排放脱白先例,不仅达到了节能减排效果,同时也取得了环保效益。
4.氨水除油技术
煤焦油是焦化工艺中的重要产物,而煤焦油与剩余氨水的分离却是进行蒸氨工艺前的重要一环。分离或去除是否彻底对蒸氨工艺有着很大的影响。同时焦化废水中油的含量直接影响到生化处理效果。因此煤焦油的去除或分离是焦化工艺十分重要的一个环节。目前焦化行业普遍采用的是焦炭过滤、气浮或陶瓷滤管法来进行煤焦油的去除,但去油效果不理想。为解决去油问题,我公司在原有陶瓷管工艺的基础上,增加了高精度油水分离设备,运行稳定后,以进出水质进行比对,明显清澈,以化验指标比对,明显降低,运行至今氨水含油量一直在10mg/l以下,达到了技术及工艺要求,不仅提高了焦油收率,同时降低了蒸氨塔底部排油量及污水含油量,提高了环保效益降低了污水处理费用。另外,处理蒸氨废水时耗碱量也明显降低,可谓一举多得,是同行业中的先例标杆创新技术。
5.脱硫液利用余热分解技术
脱硫液利用余热分解技术,首先对脱硫液进行预处理,通过加压泵打至上升管先进行预热,再由喷射器喷入上升管中,喷入的脱硫废液雾滴在高温荒煤气中时被瞬间汽化,被汽化后的脱硫废液在随荒煤气上升的过程中,与荒煤气进行充分的换热升温,当温度高于420℃后,其中的NH4CNS、(NH4)2SO3和(NH4)2SO4等物质发生热解生成H2S,NH3和N2等气体并与荒煤气混合。被蒸发的脱硫废液中的水份经过桥管,集气管及初冷凝器后进入剩余氨水或循环氨水中;而分解产生的H2S和NH3等物质除部分进入剩余氨水或循环氨水中,大部分随煤气一起进入后续的净化工段,其中H2S主要在脱硫过程中以硫磺的形式回收,而NH3则在硫氨工段以硫酸铵或氨水的形式回收。公司开发此技术以来经过脱硫液过滤系统改造,喷射嘴改造,配空气加剧分解改造,汽液切换等多次技改及不断完善操作,将脱硫液分解技术持续升级改造,目前已形成了一套成熟可实践运行的技术,能将富余脱硫液彻底消化,也提高了硫磺、硫铵产量,增加了收益的同时达到了清洁文明生产。
6.结语
综上,针对焦化企业来讲,需重视节能减排技术的合理选择,在对捣固炼焦技术、煤预热炼焦技术进行创新的革新的基础上,积极探索蒸汽回收过滤技术,积极开展氨水除油技术和脱硫液利用余热分解技术等;另外,还需积极强化企业管理,以技术改进为抓手,以持续推进环保设施改造为依托,不断进行技术创新,同时加大人力、财力、物力的投入力度,最大程度的提高节能减排技术水平,实现节能减排的目的。
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作者简介:方一龙(1987-11-21),男,汉族,籍贯:山西省忻州市五台县,当前职务:技术员,当前职称:助理工程师,学历:大专,研究方向:焦化行业技术难题攻关
论文作者:方一龙
论文发表刊物:《电力设备》2018年第27期
论文发表时间:2019/3/13
标签:炼焦论文; 技术论文; 焦炭论文; 氨水论文; 蒸汽论文; 节能论文; 气孔论文; 《电力设备》2018年第27期论文;