降低烟支空头率的改进论文_孙雪平

河南中烟工业有限责任公司漯河卷烟厂 河南漯河 462000

摘要:本文分析了卷烟机生产过程中烟支出现空头质量缺陷的原因,针对原因对卷烟机机电系统进行了改进,有效降低了烟支空头率,提高了产品质量

关键词:烟支空头率卷烟机

1.改进背景

目前,漯河厂卷包部共有10部ZJ19卷烟机,大部分机组都存在着重量稳定性差、原辅材料浪费较多的情况,卷烟纸万支消耗指标偏高,达到591.53米/万支,重量标偏合格率70%左右,平均单班单机台剔除9000左右,从而造成卷烟纸、滤棒等原辅材料消耗量大。

分别抽检统计了某一时段1#、3#、5#、7#、9#各卷烟机烟支剔除数量情况,经统计每台PASSIM卷烟机剔除量较大现象,与卷烟机台无关。又对1#、3#、5#、7#、9#各卷烟机进行了三个班次的烟支剔除数量进行了抽检统计,以下是抽检的烟支剔除数量统计表:单位(4000支/批)。每台PASSIM卷烟机每班次都有烟支剔除量较大现象,与所生产卷烟的班次无关。为搞清造成PASSIM烟支剔除量较高的原因,在5月16日-5月20日期间对PASSIM卷烟机在线质检、工艺巡检和数采显示情况,进行调查统计,如表1。

表1

从表中可以看出,空头在烟支剔除量项目中所占比率最高,是造成剔除量高的关键因素。

2.原因分析

目前,在烟草企业中,使用的所有卷烟机均采用吸丝成型、平准器技术。平准器的执行元件为劈刀和刷丝轮,劈刀为圆片状带凹槽刀片,位于吸丝带下方,为使烟丝束雏形在平准时不致因侧向力造成轨迹偏移,采用双劈刀以烟丝束中心线为基准对称布置,并在主传动系统带动下,以相同转速相向旋转(旋转方向相反,其理论外圆切点线速度相等),对通过其上方的烟丝束雏形进行修剪。劈刀上有若干等分的凹槽,凹槽数量由生产烟支长度决定,平准时,凹槽部分允许通过较多烟丝,这样,卷制成形后,烟条上将相应形成“紧头”部分。在实际的生产中,烟丝束在速度很高的状态下,被平准器装置修剪平准(每分钟450米以上),由于劈刀和刷丝轮干扰,加之此处导轨最浅,负压吸风的偏小,使得平准过程的烟丝束松散,密度不一样,造成一定比率的烟丝束雏形紧头形状变形和位置漂移,卷制的烟支产生大量的空头、超轻超重烟支被剔除。因此,分析原因主要因素为烟支重量不稳定、劈刀紧头偏移导致烟支空头等造成的烟支剔除量偏高。

3.主要对策

通过在卷烟机吸风室吸丝导轨与平准器交汇的关键节点上,加装辅助负压装置,提供比吸风室更大的负压,使得烟丝束在平准的关键节点更加紧密和稳定,减轻劈刀、刷丝轮、导轨对高速运动烟丝束的干涉,从而达到精确平准的效果。

在辅助负压管道上安装设置一个手动风压平衡器,用于手动调节负压管道的风压,使风压处于一个稳压的状态。在平衡器下方安装一个电动调节阀,电动阀控制劈刀处的风压大小。在接口处安装一个负压检测开关,利用模拟量控制,根据负压值的大小变化,转换为模拟量信号输入到PLC,由PLC根据内部程序调节,输出一个模拟量信号控制电动调节阀的阀门开度,使负压在电动调节阀的控制达到平衡值,做到精准控制风压大小,进而控制烟丝在吸丝带上的压实量。

4.结束语

经过对策实施、现场验证后,确认烟支空头率有非常明显的改善。整改后调查统计了某时间段卷烟机烟支每批次空头数量情况如表2所示:单位(4000支/批)

表2:烟支空头不合格品数量统计表

从图中可以看大大降低了卷烟机烟支空头率。

论文作者:孙雪平

论文发表刊物:《基层建设》2019年第26期

论文发表时间:2019/12/17

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