全燃煤气改造技术在韶钢220吨煤炉上的应用论文_朱建锋

宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 广东韶关 512123

摘要:燃气锅炉是以清洁的可燃气体、天然气、液化气等用作燃料,具有环境污染小、燃料供应方便、热效率高等优点,作为一种环保节能锅炉已得到广泛推广。特别是在钢铁生产基地,已逐步取代了运行中存在飞灰含碳量高、受热面易磨损、粉尘污染大等诸多弊端的煤粉炉和循环流化床锅炉。

关键词:锅炉;燃烧器;改造;效果

1 概述

韶钢共有3台220吨循环流化床锅炉发电机组,分别为5号、6号、7号循环流化床锅炉,其中5号锅炉于2013年8月已完成全燃煤气改造。

为积极响应国家环保政策需要,保护生态环境,切实做好大气污染防治工作,逐步淘汰落后产能和生产工艺技术,将现有的燃煤锅炉逐步改造为全燃煤气锅炉势在必行。韶钢6号锅炉改造正是在公司发展循环经济、倡导节能环保、立足消耗自产能源的生产形势下,经过前期酝酿和策划而进行的一项节能环保技改工程,同时也是效益工程。

2 锅炉全燃煤气改造技术方案

本项目即将韶钢发电工序6号220吨燃煤锅炉改造为180~200t/h全燃煤气锅炉,配套相应的工艺辅助设备、电气及控制系统的改造。

范围主要包括:

2.1 拆除原二电站范围内高炉煤气管道及烧嘴;

2.2 新建接点范围内高炉焦炉煤气管道及相应的阀门、水封和流量测量装置;

2.3 拆除原一、二次风机。在二次风机基础上新建两台送风机;

2.4拆除原有引风机,电机保留,根据锅炉烟气量重新设计风机;

2.5 拆除原有一二次风冷热风管,重新布置锅炉范围内冷热风管道;

2.6 炉膛内燃烧空间改造,将布风床用钢板密封,敷设耐火浇注料,浇注料厚度约100mm;

2.7 返料器旋风分离器中心筒拆除、炉膛返料口采用钢板封堵;

2.8 拆除锅炉范围内的附属设备设施,包括炉前油管路、下煤管、电除尘器本体、仓泵、输灰管道等机械设备和电气电缆设施,重新布置水平烟道,在水平烟道内布置低低压省煤器;

2.9新建高炉、焦炉煤气供应管道和锅炉煤气燃烧喷嘴,锅炉于2017年8月动工,12月完成主体设备安装和单体设备调试,2018年1月10日完成工程联动调试,1月11日进入试运行阶段,6月22日完成交工验收。

3 改造技术特点与先进性:

3.1本次改造最关键的部件是燃烧器的重新布置和选型,根据现有锅炉炉型及炉膛宽度远远大于炉膛深度的特点,结合本次改造的侧重点是最大限度的掺烧焦炉煤气,焦炉煤气燃烧势必产生更多的氮氧化物排放,综合以上两个因素最终选用对冲式多管旋流式低氮燃烧器,采用煤气分级,内外层空气分级掺混的新型防堵低氮型煤气燃烧器,并通过改变空煤气气流方向,形成湍流掺混结构,加强空煤气的混合燃烧。此种结构的燃烧器能有效的降低NOX排放值,改造前NOX为80-150mg/m3,改造后为≤78.7mg/m3,并同时解决了燃气喷口因煤气脏堵塞叶片的问题,点火及燃烧效果非常好,完全满足使用要求。

3.2本次改造充分利用原有二电站流化床煤炉进行改造,利旧原锅炉的炉膛、水冷壁、汽包、钢架、平台扶梯、尾部竖井对流受热面、主汽系统、主水系统以及部分电气、仪表设施等,用较少的投资取得了较大的回报。

3.3本工程项目将循环流化床锅炉改造成全烧煤气锅炉,在保证锅炉烟气排放达标和尾部受热面不发生低温腐蚀的前提下,最大可掺烧焦炉煤气20000m3/h,以减少极端条件下公司焦炉煤气放散,消耗富余煤气,节约能源和减少环境污染。。

3.4改造后锅炉配8台燃烧器,燃烧器按对冲燃烧烧布置,上下两层,每层4台。燃烧器主烧高炉煤气。燃烧器采用焦炉煤气点火,点火枪采用气动执行机构进退方式,以免点火枪始终在燃烧区里导致烧坏,点火时采用高能点火装置点燃点火气枪,再由点火气枪点燃主燃气的二级点火方式。每台燃烧器配紫外火焰检测器,用于检测燃烧器火焰状态,保护炉膛安全。

4 存在问题及改进措施:

4.1安装在燃烧器上的紫外光式防爆火焰检测器,用以检测炉膛火焰状态。由探头、风冷组件和信号处理器组成。初次安装时由于探头长度和角度选取存在偏差,造成火焰检测信号不稳定,后经重新测量并改进相关尺寸后,检测信号已非常可靠和稳定。

4.2因本次改造是最大限度的利旧了原有设备,如锅炉本体及尾部烟道基本维持原有煤炉现状,在风机试运行过程中出现振动及漏风问题,经拆开风道和空预器人孔检查,发现风道有开裂现象、空预器管子有局部磨损腐蚀现象,经风道加固支撑及空预管子修补后,故障得以解决。

锅炉改造过程中,不可避免的出现了一些设备安装、调试、及试运方面的问题,经过现场专业技术人员共同改进和把关,最终工程得以顺利进行。

5 改造效果和效益分析

该工程项目2018年初投产后,收到了立竿见影的效果,一方面在煤气平衡方面,充分消耗了公司富余煤气,尤其是其它煤气用户单元检修或故障情况下,最大限度地发挥了煤气缓冲和灵活调节生产组织的作用。另一方面,本工程项目全燃煤气锅炉投运后,宣告煤炉已正式退出韶钢生产序列,原燃煤锅炉较大污染烟气的排放得到有效的遏制,用企业自产煤气替代一次能源,在节能环保方面的应用取得较大的成效。

5.1 直接经济效益

锅炉2017年8月动工,12月完成主体设备安装和单体设备调试,2018年1月10日完成工程联动调试,1月11日~4月10日进入试运行,改造完成后,6#锅炉随即进入投产运行,直接产生效益为:

5.1.1 2018年1-10月份高炉煤气放散同比减少17520.5万GJ:

效益=17520.5万/0.0142857*0.88*0.409=44.1419万元;

5.1.2 3#锅炉1月14-30日停运内检(共385h),期间开启6#锅炉运行,减少煤气放散,增加发电量:

效益=6#炉产汽量/0.0044*0.88*0.409=605.639万元;

5.1.3 一电站10月19-29日全停进行母管监测(235h),期间开启6#锅炉运行,减少煤气放散,增加发电量:

效益=6#炉产汽量/0.0044*0.88*0.409=325.3922万元;

效益合计=44.1419+605.639+325.3922=975.1731万元。其中二电站发电平均单耗按0.0142857GJ/kWh,汽耗率为0.0044t/kWh,发电自用电成本按12%,电价按0.409元/kWh,供电煤耗按390 g/kWh计算。

具体数据如下:

5.2安全效益和社会效益

按照钢铁生产过程的“循环经济”模式和“清洁生产”要求,项目投产后,可以保障低热值高炉煤气和高热值的焦炉煤气的“零排放”,减少环境污染,回收大量的二次能源,在利用二次能源的工程中提高热能转换效率,节约能源,具有良好的社会效益。锅炉改造后以高炉煤气和焦炉煤气为燃料,燃料中灰份、硫份含量较小,燃烧后产生烟尘、SO2和NO2极少,烟气中排放的烟尘、SO2及NO2都满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)的要求,与同规模的燃煤电厂比较,不需要除尘、脱硫、脱硝设施,不用建贮灰场,也无烟尘、灰、渣对环境的污染问题。经测算改造后氮氧化物排放浓度 ≤78.7mg/m3,对环保和产品质量均产生了积极的改善作用。

6 推广应用情况:

按照钢铁生产过程的“循环经济”模式和“清洁生产”要求,项目投产后,可以保障低热值高炉煤气和高热值的焦炉煤气“零排放”,减少环境污染,回收大量的二次能源,在利用二次能源的工程中提高热能转换效率,节约能源,具有良好的社会效益。同时本项目立足积极响应国家环保政策需要,保护生态环境,切实做好大气污染防治工作,逐步淘汰落后产能和生产工艺技术,对循环流化床锅炉或其它煤炉“煤改气”改造提供了方向和很好的解决路径,对同行业锅炉具有借鉴和指导意义,有着较为广阔的发展前景。

7 结论:

全燃煤气改造技术在韶钢煤炉改造上的成功实施和应用,效果是显而易见的,经测算,项目前期可行性研究分析与项目结束后实际数据表明,结果与可研分析报告符合。项目实施后,锅炉可最大限度的掺烧焦炉煤气,发电效益与社会、安全效益显著。

参考文献

[1]华东电业管理局编,锅炉运行技术问答.北京:中国电力出版社,1997.

[2]刘德昌 陈汉平 张世红 赫俏 循环流化床锅炉运行及事故处理.中国电力出版社,2010.

论文作者:朱建锋

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年1期

论文发表时间:2019/5/9

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