福建福清核电有限公司 福建福清 350318
摘要:变压器是核电机组的重要组成部分,变压器正常运行,才能保证核电机组稳定运行。本文结合实际案例,分析了主变压器分侧差动保护误动的原因,并提出处理方法和改进措施,以供参考。
关键词:核电机组;主变压器;差动保护;误动原因;处理方法
在核电机组的主变压器上,分侧差动保护常用在自耦变压器、分相变压器上,一旦出现相间短路、高压侧接地短路等故障,就能及时动作保护[1]。实践证实,分侧差动保护的应用,不仅结构简单,而且可靠性高,能促使核电机组安全稳定运行。以下结合个人实践,探讨了分侧差动保护误动的原因和处理对策。
1.变压器分侧差动保护的构成和特点
1.1 构成
在变压器上,相比于普通的差动保护,分侧差动保护改变了保护装置的构成,能解决差动保护存在的问题。简单来看,分侧差动保护就是将变压器各侧绕组、引线,均看作是独立单元,类似于发电机的定子绕组和引线;然后对各侧绕组、引线,进行纵联差动保护。如此操作,不仅接线更加简单,而且保护装置的可靠性高。
1.2 特点
分侧差动保护的特点如下:第一,变压器各侧的励磁涌流,都要经过这一侧差动保护的TA,不会直接流到差回路。如此,系统就不会受到励磁涌流的影响,能保证电流的平衡性[2]。第二,变压器过励磁时,过励磁电流只在变压器的一侧,该侧差动回路是平衡的。因此,变压器运行期间,不会因励磁引起差动保护误动。第三,各侧差动保护,均能在该侧实现电流平衡。变压器在调压时,会引起各侧电流发生变化,在分侧差动保护下,能避免不平衡的电流进入差回路,因此变压器的运行不会受到调压的影响。
2.工程概况
以国内某核电厂为例,其中某个机组采用单元接线模式,见下图1。主变压器的高压侧,和500KV开关站的不完整串相连接,保护采用WFB800系列。主变压器的电气量保护,包括差动、接地、零序过流、分相差动、低阻抗、过励磁等;非电气量保护,包括油温高、油位异常、压力突变、瓦斯保护等。该核电机组启动后,利用5011、5012开关冲击主变压器,其中5011开关冲击3次,5012开关冲击2次。结果显示,后2次冲击时,由于励磁涌流过大,后备短引线保护动作失败。对此,调大保护延时,再次进行冲击,结果分侧差动保护B相误动出口跳闸。当分侧差动保护出口跳闸停用,5012开关完成冲击,且第2次冲击时发出保护动作信号。
图1:主变压器的一次接线和分侧差动保护示意图
3.分侧差动保护误动缺陷的原因分析
3.1 故障录波分析
主变压器在送电时,冲击录波数据基本一致。送电冲击80ms后,分侧差动保护的B相差流值约0.1A,满足动作条件,因此发出保护动作信号;A相、C相的差流值较小。送电冲击30ms后,中性点B相电流保护,继而分侧差动动作。
3.2 区内外故障判断
差动保护满足动作条件后,应该及时判断,一般采用后推采样周期法,来确定故障的起点、终点[3]。如果3个连续采样点均满足该条件,说明故障开始。从故障起点开始,3个采样点中,2个或3个采样点满足判断标准,就说明差流、制动电流均出现,即区内出现故障;否则就是区外出现故障。
3.3 TA饱和判别
TA饱和后,在电流过零点时,TA依旧能正确传变电流,因此在一个周期内,差动电流是间断出现的,可依此判断TA饱和。具体操作上,依据差动电流的自身信息,虚拟一个制动电流Idmax,要求是最大采样点值。如果19个采样点值满足|Id| 0.2|Idmax|,就可开放差动保护;否则闭锁差动保护。
3.4 误动分析
主变的中性点采用P级电流互感器,没有严格的暂态特性要求,且二次回路阻抗、短路电流偏移、一次系统时间常数等,均会影响传变特性。该分侧差动保护,经区内外故障判断、TA饱和判别,结果显示是TA饱和判别失效引起的保护误动。总结来看,本次误动故障的发生原因,是高压侧B相的TA,和中性点B相的TA,两者暂态传变特性不一致。
4.分侧差动保护误动缺陷的处理方法
4.1 处理电流互感器
检测分侧差动保护的TA参数,结果显示中性点侧和高压侧的TA、容量、变比均不相同。进一步分析动作波形,可见中性点侧的TA受到剩磁影响,导致二次电流的波形发生畸变。对于这一问题,结合主变的实际运行情况,决定更换中性点侧的TA,更换后的型号为5P25,容量值为30V?A,线圈绕组变比为2000:1。
4.2 修改保护程序
对分侧差动保护程序进行检查,结果显示问题是出现故障后,不能准确判断出故障的起始点,无法通过延时开放差动保护。进一步分析误动,决定对保护程序进行修改:在无法判断故障起点的前提下,依然采用虚拟制动+二次谐波制动方案,类似于发电机的差动保护程序。程序修改后,进行模拟实验,分析分侧差动保护误动的波形,结果显示可以防止误动。
5.分侧差动保护的改进措施和成果
5.1改进措施
整定分侧差动保护的最小动作电流时,应该低于回路中的最大不平衡电流。考虑到回路中的不平衡电流小,因此,最小保护动作电流可以设置为较小值,遇到故障时提高灵敏度。但是,实际运行中,分侧差动保护的误动情况比较常见。对于这种情况,应该适当调高保护定值,从而降低误动发生率。依据《继电保护和安全自动装置技术规程》、《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》[4-5],按照灵敏系数≥2计算整定值。结果显示,分侧差动最小动作电流的整定值为0.6,此时灵敏度系数为4.4,满足规范要求。修改前后的整定参数值见表1。
表1:主变分侧差动整定参数的改进
5.2 改进成果
该主变分侧差动保护误动后,A机组正在调试中,为了验证改进成果,对原来的主变中性点TA进行更换,修改分侧差动保护程序。然后对主变机组进行启动,取消了保护出口的矩阵、只投信号,结果显示5次冲击过后,分侧差动保护均没有误动,可见本次整改是成功的。B机组在随后的大修中,也是更换主变中性点TA,并且修改分侧差动保护程序,调整保护整定值。结果显示机组正式投运后,运行至今情况正常。
结语:
综上所述,主变压器是核电机组的重要组成部分,主变是否能正常运行,直接关系到机组的运行效率和质量。文中结合实际案例,介绍了主变分侧差动保护误动的原因和处理方法,得到结论如下:(1)选择电流互感器时,优先选用PR型或TPY型;(2)核电机组建成后,运行前应检查主变中性点侧、高压侧的TA、励磁特点,确保两者一致;(3)检查分侧差动保护程序,核实TA饱和的判断条件;(4)整定分侧差动保护定值,既要满足灵敏度要求,又要适当提高定值,从而避免保护误动。
参考文献:
[1] 张瑞华,李庚泽,张跃哲.变压器差动保护的合理配置[J].电世界,2018,59(10):6-9.
[2] 侯可,柳鑫,张文博,等.500kV主变压器高压侧断路器失灵启动主变保护跳闸回路设计分析[J].中国设备工程,2017,(15):91-92.
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[5] 孟建英,荀华,郭红兵.变压器差动保护动作原因分析[J].内蒙古电力技术,2017,35(1):95-100.
论文作者:杜伟
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年10期
论文发表时间:2019/8/26
标签:差动论文; 变压器论文; 电流论文; 机组论文; 核电论文; 动作论文; 故障论文; 《建筑学研究前沿》2019年10期论文;