大庆油田有限责任公司第一采油厂第四油矿 163000
摘要:针对A队东区聚驱的3座计量间(1#、2#、3#、),井口产液与外输液量差值较大及计量不稳等问题,进行了深入探讨分析,并通过采取校对站内流量计、单井外线计量对比、计量间内分合计量等方法,找出输差较大的原因。最终认为主要是计量间内的单井计量阀门存在着疑点。试验性的更换了一口单井计量阀门后,取得了较好的效果。因此,对已更换下来的阀门拆开进一步的探讨研究,发现问题的关键出在了单井计量阀的阀芯、阀杆上,由于阀芯、阀杆的腐蚀、磨损,不能与其同步进行开、关,导致单井计量值偏低。所以,在维修过程中,只需更换阀杆,不必进行阀门整体的更换,这样不仅能够大大的降低了成本,同时,研发出一套专用工具“振荡器”,提高了更换时效,从而解决了计量输差较大的问题,然而,也避免了在无其他措施的情况下,产生计量忽高忽低不稳定的现象。最终,此项工作取得了较好的经济效益。
关键词:输差;计量间;计量阀;阀芯
1、存在全队计量输差高的同时,发现单井计量不稳
1.1井口产液与站内外输液差值较大
多年来,A队井口产液量与站内外输液量差值较大,即输差较大,不仅严重影响着油田开发指标中的资料录取准确度,而且能够体现出采油队生产管理的合理性。从生产数据统计来看,2017年1月份的平均井口产液为3228t,平均外输产液为4723t,差值为1495t,输差为-46.3%。远远超出了波动范围。
1.2 单井计量超波范围输差控制指标在±8%的范围。
根据油井资料录取管理规定,日产液量计量的正常波动范围如下:日产液量≤1t,波动不超过±50%;1t<日产液量≤5t,波动不超过±30%;5t<日产液量≤50t,波动不超过±20%;50t<日产液量≤100t,波动不超过±10%;日产液量>100t,波动不超过±5%。
员工每次按周期量油,经常发现同一口井的液量值超出正常波动范围,忽高忽低,无法进行正常选用量油值,同时,增加了核实泵况因素的工作量,尤其是在迎接检查时,出现以上情况,很难进行解释,这不仅影响资料全准率检查结果,而且,给单井计量工作带来了一定的干扰。
2、采取针对性方法进行核实工作
2.1、初步分析有计量阀不严产生了分流现象
为了找出存在的问题,经请示矿内相关业务部门进行协调,首先,将站内外输流量计的校对工作,经过好几次校对结果无异常。同时,小队抽调懂行的业务人员以计量间为单位,进行单井计量的核实工作,均未发现有计量工作流程中的异常情况出现。
但在计量某单井时,发现不仅被计量井的计量阀阀体温度高(用手温摸比手温略高),而且出现了其他非计量井的计量阀阀体温度也出现了较高现象,与计量阀的阀体温度基本相同,此现象分析液体有分流的可能。为了进一步证实该现象,我们采用温度探测仪测量,结果显示均为40℃。于是,初步分析认为是有个别井的计量阀不严,导致单井计量时出现的分流现象,即单井计量值偏低。
2.2、外线连结证实计量阀不严现象
主要是通过对计量间内单井量油表现为不上液面或液量少的情况,进行井口外接线量油核实,结果出现较大的差值。如选取2#计量间内的2口单井,1井、2井,同时,选取相应其同井场的B队的2#计量间的两口单井,分别进行外接管线核实量油,即将B队的生产井停井,通过高压水管线,将两口井的回流线连结进行计量,结果出现中1井原来量油值是58.66t,现量油值是90.56t,高31.9t;2井原来量油值是22.01t,现是77.28t,高出55.27,均远远超出单井液量计量的正常波动范围。证实了计量间内的计量阀有不严现象。
2.3、进一步分析计量阀有不严现象
为进一步证实计量阀不严引起的分流现象,在任相才工作室的帮助下,对2#计量间内的7口正常生产井同时导入分离器内进行合量,分离器常数是22291.2,计量时间两次,分别是37秒和31秒,平均时间计算出产液量为675t。对单井分别进行计量,并合计产液量为164t,分批合量值为598t,说明的确存在分流现象。
2.4、更换计量间内部分计量阀门
经与单位领导协商,同意更换下流阀(汇管阀)4个。
如3井,更换后量油结果,与更换前的计量结果对比,产液量变化不大。说明除了汇管阀不严外,主要是计量阀(上流阀)存在不严现象。但由于更换一组阀门,在不计算影响产量及人工成本外,单独一套阀组的单价近2000元左右,为了能实现低成本解决问题的前提,将更换下来的阀拆开分析,并再一次请采油技术专家任相才,帮助核实、鉴定,最后分析认为:一是阀组的旋转方头未全完进入槽内,二是由于长期使用,旋转方头已被腐蚀磨圆,致使旋转方头与球阀开关不能同步进行,导致开关不严,出现量油液量与外接管线及蹩泵曲线不一致。
图2-剖析阀芯现场图
3、更换阀杆及效果
介于以上情况,在多方的努力及矿领导的支持下,最后,决定只需更换阀杆不更换阀体的做法,由任相才工作室及张有兴主要负责上加工厂加工了一批阀杆,并组织一批骨干对2#计量间的所有单井的计量阀阀芯进行了更换,每口单井都认真的更换,紧固,更换后现场量油1口井,单井计量日产液为103t,比班报表多30t,效果显著,并得到厂矿领导的认可。目前正准备更换1#、3#计量间的单井计量阀。
同时,从经济效益上看,一套阀组所需材料费用按2000元计算,一个阀芯按加工150元计算,那么,更换一组阀可节约1850元。
图3-更换阀芯
4、结论:
本文对单井计量差异较大,以及导致计量输差较大的问题进行了认真的分析,从中找出了因阀组不严产生分流现象的原因所在,对问题采取了相应的解决办法,并且在降低成本的前提下,通过对2#计量间的计量阀进行更换阀芯这项工作,不仅使计量单井产液量恢复了正常,在确保了资料全准率的准确性的同时,而且给计量操作工作减少了不必要的麻烦,最终使我队输差得到了有效的控制。
5、几点认识
5.1通过学习,我们发现对于磨损的但杆身完好的阀杆,现场可以通过焊接、打磨的方法,(拖焊可以引出220伏电,再加上手提打磨机)既省时又省力。
5.2、通过更换阀芯解决阀组不严产生的分流现象,使得全矿其他采油队在计量上存在差异的情况给予借鉴,再次证实了精细管理必出效益。
5.3、工作室对采油队的技术支持,大大的提高了工作效率。
5.4、认真对待单井计量差异较大的问题的存在,以及导致计量输差较大的问题进行了认真的分析,从中找出了因阀组不严产生分流现象的原因所在,对问题采取了相应的解决办法,并且在降低成本的前提下,也给员工减轻不必要的麻烦。
参考文献:
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论文作者:张庆
论文发表刊物:《基层建设》2019年第5期
论文发表时间:2019/4/26
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