柳钢棒线型材厂高线提速攻关--精轧成品机架挖潜与改造论文_彭飞

彭飞

广西钢铁集团公司棒线厂

摘要:介绍了柳钢棒线型材厂高速线材生产线精轧成品机架改造的原理、结构和工作流程,打破因设备能力制约了生产小规格螺纹钢筋的轧制速度,达到提升产量的目的。

关键词:小规格螺纹钢筋;轧制速度;设备改造;提升产量;

1现 状

柳钢棒线型材厂两条高速线材精轧机均为进口摩根五代轧机,轧制小规格螺纹钢筋时精轧成品机架辊箱的承载能力不够,表现为辊箱的油膜轴承温度超标(过载温度为155℃)从而造成精轧机组整体保护性跳闸,为保证设备稳定运转,被迫降速。以柳钢棒线型材厂一高线生产φ8螺纹钢筋为例,成品机架轧制速度为74m/s,班产普遍在600吨左右,低于同类企业同设备配置的轧制速度和产量,同时受限于成品机架承载力,钢进精轧机组温度普遍在920℃~930℃,为保证吐丝圈型及成品性能,出成品机架后需尽快降温至910℃左右,使得精轧机组后控冷水箱水量增大,过钢抖动剧烈容易导致堆钢,不能满足工艺及市场需求。

2分析

此前针对成品机架辊箱油膜轴承温度超标的情况,采取过多项措施,如整体更换精轧稀油润滑站油品及校验精轧区域轧制线对中情况,但收效甚微。经过分析,在轧制小规格螺纹钢筋时,精轧机组成品轧机的压下量较大,导致轧机辊箱负荷高,油膜轴承油膜的承载力不足,而精轧机组为10机架集中传动,孔型系统的优化难度较高,因此将思路集中在增加成品机架承载力上。

因精轧机组为10机架集中传动,因此改造成品机架要保证在传动电机转速、各轧机间秒流量不变的情况下实施。经过对比,6"辊箱辊轴齿数Z1=27,8"辊箱辊轴齿数Z2=36,其比值正好为对应辊环标称直径比,即Z1/Z2=27/36=6"/8"=3/4。而8"辊箱的辊轴、油膜轴承的投影面积均大于6"辊箱,意味着若将成品机架28#的6"辊箱换成8"辊箱后,可达到各机架间速度匹配情况不变从而增大辊箱承载力的目的。

3改 造

因缺少摩根轧机系列图纸,为使改造拥有足够的数据支持,故将改造分为实验、实施两个阶段。

3.1实验分为三个阶段,试装、冷负荷试车和热负荷试车。

(1)试装是将目前28#所用的6"辊箱更换为8"辊箱进行安装,安装后检查各部位接合及齿轮啮合情况。经过脱开联轴器进行盘车检查后,运转无卡阻现象,同时齿轮啮合情况良好。

(2)冷负荷试车是指28#机架安装8"辊箱后在不过钢的情况下启动精轧机组,按摩根规程进行试车,在不同电机转速下检查28#机架各部位的振动、温度等,作为热负荷试机的前提条件。试车速度达到1050RPM(轧制速度为98m/s),锥箱振动值为2.4mm/s,各部位温度不超过40℃。

(3)热负荷试车是指28#机架安装8"辊箱后过钢生产,逐步提升轧制速度并检测设备运行情况和成品尺寸。经过调试成功后,φ8螺纹钢筋轧制速度可提升并稳定至80m/s。

(4)热负荷试车总共持续了四个班。成品经过尺寸检测和性能检测,基本满足要求,辊箱油膜轴承温度同比下降明显(不超过100℃)。但锥齿轮箱在提速至80m/s后振动值持续保持在3.0mm/s左右,为保护锥齿轮箱,试车在第五个班停止。

注:中间连续三个班班产超700吨,日产2200多吨,创近三年新高,成材率也有一定提升。

3.2根据以上实验结果,得出如下实施方案:

(1)工艺方面:降低进精轧温度,适当减小精轧后水箱冷却水压力,减少过钢抖动造成堆钢,对减轻锥齿轮箱的振动也有一定帮助。

(2)设备方面:对锥齿轮箱内部进行改造,加强锥齿轮箱的稳定性。主要改造以下几个方面:

①为增强输入轴的稳定性,在输入轴自由端增加一套162250Y进口轴承(将两套配置形式为DB的轴承改为三套TDT配置形式),改变轴和隔套的尺寸以满足增加轴承的装配要求。

②为增强被动轴的稳定性,将被动轴的轴承更换为宽度系列更高的轴承(传动侧的轴承162250HA改为162250HB,负荷端的轴承162250HA改为162250HB,162250J改为162250JA)。

③输入轴固定端轴承压盖紧固螺栓防松弹垫改为平垫,螺栓力矩为240N/m,上螺纹紧固胶,锥箱有力矩要求的螺栓均上螺纹紧固胶,保证各连接件的紧固。

4 结 语

(1)通过对成品机架6"辊箱更换为8"辊箱、对锥齿轮箱进行适应性改造、优化进精轧温度及控冷工艺,自2018年12月23日改造完毕运行后,油膜轴承温度不超过100℃,成品机架辊箱寿命得到提高,原辊箱更换周期为两个月,目前已运行3个月未出现异常,预计更换周期可提高至6个月,大幅减少设备维修、消耗件更换量,降低工人劳动强度。

(2)项目实施后,Φ8mm螺纹钢筋轧制速度提升至82m/s,相较改造前每小时提升产量约6吨,产量提高13.89%。同时使用匹配230辊箱的大辊径辊环,成品单孔轧制量平均为2500吨,轧制量提高40%。减少辊环更换,提高作业率,降低成本。

论文作者:彭飞

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第22期

论文发表时间:2019/11/26

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