(大庆油田电力集团油田热电厂 黑龙江省大庆市 163314)
摘要:本文针对油田热电厂#3发电机内冷水系统漏氢这一重大隐患的原因进行分析,对查找和成功处理的方法进行了介绍,为同类型氢冷发电机解决氢气内漏难题提供可借鉴的经验。
关键词:发电机 漏氢 原因分析 查找处理
一、前言
油田热电厂3×200MW汽轮发电机组采用哈尔滨电机厂生产的QFSN-200-2型发电机,发电机的冷却方式采用的是水—氢—氢式,即定子线圈水内冷,转子绕组定子铁芯及构件表面氢冷却,简称氢冷发电机。发电机内腔充压0.3 MPa,氢气与大气之间采用密封油系统隔绝。
定子端部接头水电联接采用“水电分开”结构。线棒鼻部有变换装置, 将原线棒部分两排变换成三排, 两边是实心线, 中间是空心线, 电联接由上、下两层线棒的实心线对焊实现。而水联接是由每个线棒的空心铜线套入一个“烟斗”状的过度接头, 然后用一个三通接头上、下层线棒的两个“烟斗”并且用聚四氧乙烯绝缘引水管与汇流管联接。
定子绕组冷却水由励侧汇流管经绝缘引水管进入绕组空心铜线, 带走定子绕组损耗, 经汽端汇流管回到外部水系统。定子引线采用空心紫铜管制造。出线部分冷却水路与定子线棒冷却水路成两个独立的部分,由过渡引线、并联块、出线套管等组成。
定子线圈冷却水自励端进入,汽端排出,与水系统一起构成密闭式循环冷却系统。六个出线套管亦采用水冷却。
发电机内冷水系统图
#3发电机是1993年开始投产,额定容量235000千伏安、有功功率200000千瓦、额定电压15750伏、额定电流8625安、定子绕组接法2Y、额定氢压0.3MPa、冷却氢气量35米3/秒、定子绕组冷却水量35吨/小时、定子线圈冷却水压力0.1¬—0.2Mpa。
自2015年7月下旬后,一直存在着氢系统漏氢的问题,补氢量不断增加。2015年7月至8月一个月间,共补氢414 m3,平均每天14 m3左右,大大高于国标规定的每日漏氢量在8m3/d的要求,成为该发电机安全、经济和高效运行的重大隐患。
二、原因分析
发电机漏氢的途径归纳起来主要有2种:一是氢气外漏到大气中;二是氢气内漏到发电机油、水系统中及封母壳体内。
为了查出漏氢原因,对氢气干燥器、发电机本体、密封油系统等整个氢气系统和密封油系统可能出现的漏点,进行了多次检查,没有发现渗漏点,最后在内冷水箱排空管处检测出含有氢气,经确认内冷水箱含氢量最大达到10%,经过电科院、制造厂专家一起分析研究,认为发电机存在内部渗漏,分析造成这一现象的原因有如下:
1、焊接工艺不良,有虚焊,砂眼,会发生定子线棒的接头封焊处漏水。
2、定子线棒空心导线有裂纹,裂纹部位有的在绕组的端部,有的在槽内直线换位处。其原因主要是空心铜线材质差:绕组端部处固定不牢,产生高频振动,使导线裂纹进一步扩大和发展。
3、聚四氟乙烯绝缘引水管漏水。引水管材质不良,有沙眼。绝缘引水管过长,运行中与发电机内端盖等金属部分摩擦而导致水管磨破漏水。
4、聚四氟乙烯绝缘引水管连接管螺母有松动导致水管漏水。
5、发电机出线并联引线接触板有漏点,造成氢气进入水系统。
6、发电机内冷水汇水环焊点有漏点。
7、发电机内冷水进出法兰漏水。
三、处理过程
2016年5月,#3发电机检修,发电机查漏工作:
1、机组停机后,实施了《#3发电机静态内冷水试验方案》。在盘车充氢状态下,抬高内冷水箱水位,将内冷水箱内存氢排净后,更换内冷水,在正常压力下循环,冷态下观察48小时,检测水箱内是否含氢。#3发电机氢压维持在0.28Mpa,内冷水压力保持在0.18Mpa。以确定是否和运行状态有关,经检测内冷水箱含氢6%左右。说明缺陷点一直存在,不是动态的,与机组运行工况无关。
2、发电机解体后,进入发电机膛内下部检查,没有发现积水痕迹;
3、采用集气法,对发电机内冷水系统各部采用卤素、氦气全面检漏一次,没有发现异常。
4、经过深入地分析,发电机出线电连接部分处于水系统最低点,发电机内冷水无法排净,如果引线部分有漏点,因为存有积水阻止试验介质渗出,查出较困难。我们认为重点应转移到出线罩部分。
发电机出线部分冷却水回路示意图如下:
5、将出线部分绝缘拆开,并彻底放净内冷水,更换电接线板通水孔用专用胶垫密封,经氟利昂气体检漏24处焊点,发现3处漏点。
6、现场进行焊接处理,并对接触板进行电镀处理,回装时更换了24个密封胶圈。经再次用氟利昂检漏无问题,用氦气检漏无问题,保压合格。
7、手包绝缘处电位外移试验合格,发电机回装。
8、发电机充氢后,内冷水箱氢气含量最高0.2%,满足安全生产要求,至此,#3发电机氢内漏彻底处理好,#3发电机安全平稳运行。
四、总结及建议
漏氢点消除后,对该机组进行了多次全面的检查,没发现其他漏点,内冷水箱氢气含量最高0.2%,满足安全生产要求,是同类电厂漏氢处理效果最好的,从而彻底消除了发电机重大隐患。
在检查过程中,我们发现造成产生漏点主要有以下原因:
1、设备材质老化,造成渗漏。
2、受内冷水等腐蚀,造成个焊口渗漏。
3、发电机受系统冲击获受人为外力造成漏点。
另外,由于被检查部位微渗或绝缘层厚等原因,很难发现漏点,我们可以通过集气法和采用比氟利昂密度小的氦气、氢氮混合气体做介质的方法很好的得以解决。在管路有存水时,检漏介质气体是很难渗透的,影响检漏效果,容易造成合格假象,给检漏工作带来误判断。所以检漏时必须把管路里的存水排净。这次查漏工作,为其它氢冷机组漏氢检查工作提供了可借鉴的经验。
五、结束语
漏氢是氢冷发电机运行中发生频率较高且危害性很大的事件,而内冷水管路漏氢又具有隐蔽性高、处理困难的特点,一旦泄漏严重影响了机组的安全经济运行。所以如何及时判断是否漏氢,尽快发现渗漏点是防止水氢氢发电机因内冷水渗漏导致事故的关键。
反事故措施:
1)应定期检测发电机内冷水箱中的含氢量,最好设置在线漏氢检测装置;
2)应加强监视发电机定子线棒的温度,防止氢气进入线棒后发生气塞,导致线棒过热;
3)应监视发电机内是否有水,使用合适的液体检测装置;
4)加强内冷水水质监测,注意电导率和pH值得变化趋势,当内冷水电导率变化,pH值不易控制时应及时检测是否漏氢。
5)当发现机组补氢量突然增大,内冷水箱排气口氢气含量超标时应安排停机消缺。
论文作者:田伟
论文发表刊物:《电力设备》2017年第5期
论文发表时间:2017/5/27
标签:发电机论文; 定子论文; 氢气论文; 冷水论文; 绕组论文; 水箱论文; 冷却水论文; 《电力设备》2017年第5期论文;