摘要:火力发电厂锅炉受热面四管泄漏防范对机组安全稳定运行至关重要,四管泄漏涉及锅炉、金属、化学等多个专业,与运行人员操作水平和检修质量等密切相关。根据锅炉末级过热器爆管,从机组运行前后参数和检查情况,对可能导致爆管的原因进行逐一分析,得出了爆管的直接原因。根据机组目前运行存在的问题,提出和制定了相应的预防措施,对同类型超临界锅炉安全稳定运行有一定参考价值。
关键词:660MW超临界锅炉;末级过热器;爆管原因
前言
某电厂660MW机组锅炉(6号炉)系哈尔滨锅炉厂有限责任公司生产的型号HG-2141/25.4-HM15的褐煤锅炉,该锅炉为一次中间再热、超临界压力、变压运行、带内置式再循环泵启动系统的直流锅炉,单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、紧身封闭布置。机组于2011-10-22投运以来,分别于2012-04-29、05-08、05-25、09-13和09-25发生5次末级过热器管爆管泄漏事故,爆管位置均位于锅炉标高69.9m处的SA213-T91钢(以下简称T91)与SA213-TP347H钢(以下简称TP347H)的异种钢焊缝上方T91钢侧100mm范围内。本文对2012-09-25爆管中带有T91与TP347H异种钢焊缝的2种管材进行爆管失效分析试验,旨在找出爆管泄漏事故原因。
1、试验仪器及方法
采用电感耦合等离子体光谱(ICP-OES)分析爆管样、焊缝及鳍片的化学成分;在Leco500型台式光学显微镜下进行管样金相组织观察;在MTS80电液伺服材料试验机上测试管样及焊缝的高温力学性能;采用Quanta400扫描电镜(SEM)观察断口形貌,用其附带的美国NORANQUESTL2能谱仪(EDS)分析断口产物成分;采用日本理学D/MAX-2500/PC型X射线衍射仪分析附着物物相组成。
2、试验结果及分析
2.1宏观检查
爆口位于6号锅炉末级过热器左数第22屏、炉前数第11根管的T91与TP347H异种钢焊缝上方T91侧50mm处。该管在爆破时的巨大冲击作用下变形出列,并插入左数第16屏处,爆口开口较大,呈“鱼嘴”状,且爆口边缘减薄严重,具有明显的短时过热特征。爆口管子内外表面均无严重腐蚀现象。
2.2化学成分分析
经过对比,爆管样化学成分均符合ASTMA213/A213M-10a标准[1]中对T91钢与TP347H钢的材质要求(见表1)。由于钢中五害元素(As、Sn、Pb、Sb、Bi)容易导致回火脆性,使钢的韧性降低、50%韧性断口的转变温度升高,国内外对钢中五害元素的质量分数作了明确限制,如我国GB/T700—2006[2]中规定As的残余质量分数应不大于0.08%,瑞典SKF的D33标准中规定:w(As)≤0.04%,w(Sn)≤0.03%,w(Pb)≤0.002%,w(Sb)≤0.005%。因此,在常规化学分析的基础上,对爆管样进行了钢中五害元素化学成分分析,结果见表2。可以看出,T91管段与TP347H管段中五害元素质量分数均很低。因此可以断定,该末级过热器管材不存在材质错用以及化学成分不合格问题。
表1 爆管各化学元素质量分数及 ASTM标准 1)要求 %
表2 管材中五害元素质量分数
表3 管材及异种钢焊缝力学性能
2.3常温下力学性能分析
表3是T91管段、TP347H管段及T91与TP347H异种钢焊缝的力学性能指标。从表3看出,6号锅炉末级过热器T91与TP347H管材的屈服强度、抗拉强度、断后伸长率及冲击韧性等常温力学性能指标均符合GB5310—2008要求,T91与TP347H异种钢焊缝的抗拉强度也符合GB5310—2008标准要求。
2.4金相组织分析
图1分别为放大50倍和放大500倍的T91母材爆口处的金相组织。可以看出,爆口处的金相组织中马氏体发生回复,马氏体的位向消失,碳化物颗粒聚集长大非常明显。对爆口下方50mm处的T91与TP347H异种钢焊缝及焊缝下方的TP347H母材进行金相检验。异种钢焊缝T91侧热影响区为奥氏体焊缝+过热粗大马氏体组织;焊缝为树枝晶状高温铁素体+奥氏体组织;TP347H侧热影响区为奥氏体焊缝+母材奥氏体组织,TP347H侧母材单相等轴奥氏体组织。异种钢焊缝及焊缝两侧金相组织均未见异常。
图1 T91爆口处金相组织
2.5断口扫描电镜分析
对末级过热器T91管爆口进行扫描电子显微分析,发现其断口存在大量撕裂状韧窝及撕裂棱。爆裂以韧性开裂为主,说明T91管材具有较好的韧性和塑性,同时也符合短时超温过热导致爆破的特征。
2.6TP347H管材内壁高温氧化皮X射线衍射物相(XRD)分析
现场检查发现,爆口下方TP347H管材内壁发现有氧化物生成,取样对氧化物内、外表面进行X射线衍射物相分析,该氧化物的内、外表面物相均为饱和价态Fe2O3。一般末级过热器管材在高温饱和干蒸汽作用下生成饱和价态Fe2O3和不饱和价态Fe3O4,本次爆管中TP347H管内壁氧化物基本为饱和价态Fe2O3,说明TP347H管材在运行中承受温度偏高,加速了内壁氧化物不饱和价态Fe3O4向饱和价态Fe2O3的转变。
2.7T91、TP347H管壁厚校核
为了确认末级过热器管的壁厚是否满足设计要求,按照GB9222
—2008《水管锅炉受压元件强度计算》标准对管子壁厚进行校核。在T91、TP347H管壁厚度校核计算中,锅炉厂给定的参数t=590℃,p=28.0MPa,Dw=51mm,590℃下T91、TP347H许用应力的最小值分别为69.0MPa与99.0MPa,T91、TP347H钢管需要的最小壁厚分别为9.1mm、6.8mm。末级过热器T91与TP347H的设计壁厚均为10mm,实测T91管厚度为9.1~9.8mm,而TP347H侧的实测壁厚为10.1~10.8,说明2种材质的管壁厚度符合设计最小壁厚要求,但T91管的壁厚接近于下限。同时从材料自身使用性能分析,590℃条件下,T91钢的许用应力为69.0MPa,而TP347H钢的许用应力为99.0MPa,后者在该温度下许用应力较前者高出43.5%,说明T91管在高温条件下的使用性能劣于TP347H管,因此T91管为整个末级过热器管系中最为薄弱的部位。而锅炉在正常运行状态下,从末级过热器低温段向高温段过渡时,T91与TP347H异种钢焊缝附近的T91管处于整个T91管段中温度最高的部位。
3、结论及建议
综上分析,爆口处T91钢的金相组织中马氏体位向消失、碳化物颗粒聚集长大,说明管材存在过热现象;爆口下方TP347H管内壁氧化物主要物相组成为Fe2O3,也说明TP347H管在运行中的承受温度偏高。理论上讲,TP347H钢抗氧化性能优于T91钢,但其热膨胀系数也比T91钢大很多,即在温度波动较大时所生成的氧化物容易脱落。当末级过热器管内被异物堵塞,或机组启动及运行过程中锅炉负荷波动大时,未能保持良好的汽水循环导致汽塞,均可导致管壁迅速超温,在管系薄弱点管径变粗、管壁变薄,产生动态结晶型蠕变,以致形成塑性变形和延性断口。由此认为,短时超温过热是6号锅炉末级过热器多次爆管的主要原因。
建议查找并清除可能引起短时过热现象的堵管异物,监测末级过热器管系内氧化物脱落情况,同时要控制锅炉在启机过程中的温升速率与停机过程中冷却速度,避免类似事故再次发生。
参考文献:
[1]高荣,张少军.TP347H不锈钢高温过热器爆管原因分析[J].内蒙古电力,2013,31(1):116-122.
[2]成志红.超临界600MW机组锅炉末级过热器爆管原因分析及预防措施[J].热力发电,2011,40,7:81-83.
[3]高清林,陈敦炳,黄庆专,等.600MW超临界锅炉高温管屏蒸汽氧化探析[J].东北电力技术,2015,36(3):38-39.
论文作者:肖彦涛
论文发表刊物:《电力设备》2018年第31期
论文发表时间:2019/5/6
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