石家庄工业泵厂有限公司 河北石家庄 050100
摘要:在渣浆泵的使用过程中由于工况参数变化其传动方式时有变化,本文阐述了一种在有限空间如何精准设计泵安装方式,以及由于皮带传动带来的泵扬程不达标问题处理,以满足用户变化的工况参数。
关键字 渣浆泵 工况 传动方式 安装方式
一、前言
在渣浆泵的使用过程中,用户现场由于工艺参数的变化,泵的运行转速及驱动电机功率也会发生相应变化。用户现场设备需经过改造才能满足最新需求,由于现场空间所限及要求在改动施工量较小的情况下完成改造任务。泵在实际使用时,泵的实际扬程有时无法达到设计要求。
二、具体实施
很多渣浆泵用户现场原为DC直连传动,现需改造为皮带传动。某用户渣浆泵改造后所配电机为Y560-8/710kW,由于电机比较重,达到六吨多,若采用将电机抬升的ZV传动方式,电机由支架架起,皮带轮中心距调节不便,设备整体高度变高,与现场管路发生干涉。若采用将电机布置于泵两侧的CR或CL传动方式,由于泵两侧空间狭小,施工时影响两侧设备运行,破坏地基。
另外泵采用皮带传动时,已知泵的转速、电机额定转速,设计电机皮带轮节径,根据公式推算泵皮带轮的节径。实际使用时,泵的实际扬程有时无法达到设计要求。受现场工况影响,多台泵实测皮带轮转速过高,扬程超出了正常范围,所以需要重新设计皮带轮。
针对现场电机两侧空间充足的情况,将电机平移,只需在原有电机位侧面施工加地脚孔,而不必在狭小的泵两侧施工,施工过程中,对泵的影响较小,不破坏泵两侧地基结构,现场动力电缆线路不用重新布置,有效地减少了现场的工作量;电机与泵处于同一平面上,电机高度降低,加上滑轨承载能力比支架强,故电机稳定性提高。
同时在该用户,出现扬程不达标问题,其中250ZJ-I-C80重介旋流器入料泵和250ZJ-I-75末煤重介入料泵两个泵位,常规算法所生产的皮带轮已不能满足要求。由于现场工况特殊,影响皮带轮转速的因素不明确,常规的系数不再适用,需要测量记录现场的实际转速,从而反推出一个特有的影响系数。利用该系数及现场电机的实际转速重新设计皮带轮,更能接近现场工况。
对现场250ZJ-I-C80和250ZJ-I-75两种泵进行实际测量。经过多次测量记录,得出了现场的泵、电机皮带轮实际转速以及实际的扬程。利用所得数据反推,得出一个该工况下特有的皮带轮使用系数。利用该使用系数测算出新的泵皮带轮和电机皮带轮的节径,为了现场安装方便,采用泵轮不变改电轮的方法,重新设计生产了电机皮带轮。
安装示意图
三、结束语
皮带传动作为常见的传动方式,为后续的设计和安装提供了技术支持。及时解决了国外客户的现场问题,通过优化设计,满足了用户现场对接线盒位置和现场空间限制的要求,为大型泵DC传动改造为皮带传动提供了一种新的方案。在改造过程中,现场的施工量减少难度降低,电机移动范围小,对周围设备影响小,设备停机时间缩短。满足了现场空间狭小的要求,使泵和电机能够顺利安装、运行。
论文作者:张国芳
论文发表刊物:《防护工程》2019年第5期
论文发表时间:2019/6/10
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