摘要:针对文13地面集输存在的单井产量低、系统依托性不强、盗油频发、征地难、补偿费用高以及油物性差、地面情况复杂等一系列问题,文章从确定集输方式和接转站位置、集输方案选择等逐一入手,深入研究、分析和对比,优选出新建掺水计量站、翻斗计量和三级布站的设计方案,对系统优化,解决了技术难题,最大限度地降低了投资,提高了经济效益。
关键词:集输;布站;计量;优化;
一、工程概况
中原油田文13区块位于河南濮阳县文留,采油一厂东部,2.41km2的开发面积,约400万t的可动用石油储量,生产能力约86200t/a。根据生产工艺要求,油井采用空心杆掺水,掺水量25~30m3/口,采出液综合含水率≥83%,井口3~3.5MPa掺水压。虽然区块内地势平坦,交通便利,但①单井9t/d,产量低,基本不含气;②系统依托差,原集输系统已报废,区块中心距最近联合站约8km,周围无依托。③周围村庄多,打孔盗油严重;④油区多良田,征地难费用高(10万元/亩)。加之原油物性差:0.998~1.01g/cm3高密度;50℃时,47,000-70,000mPa·S高粘度;54.5%高胶质沥青质含量;30℃高凝固点。况且村落多、各类高压通讯线、河渠密,地面十分复杂。
因此,优化集输系统,最大限度降低投资,提高经济效益是首要考虑问题。
二、集输方式确定
文13油质密度大、粘度高、流动差,结合采油工艺,油井全采用空心杆掺水;考虑该区村落多,盗油严重,拟采用掺活性水双管集输工艺。
掺水加热采用燃气加热炉在掺水接转站集中加热方式,将污水温度升至85℃,然后输送至井口满足掺水要求。
三、接转站位置确定
若选在区块中心附近,单井及集油管短,利于集输,但中心为良田,征地困难;接转站计划征地13.5亩,征地费昂贵,约135万(10万/亩)。综合各因素,从经济合理角度考虑,接转站利用已废3#接转站位置,不用征地,省投资。
四、集输方案研究
随着油气集输新技术发展,油井计量方式不断创新,综合各因素,拟研究两方案:
4.1、方案一:取消计量站,单井远传在线计量、二级布站
该方案不设计量站,改变传统计量方式,采用井口功图计量。
单井远传计量依据油井泵工作状态与液量变化,建力学和数学模型,通过获取示功图数据,计量产液量。特点:实时测多个功图产量,累加知全天量,避免误差(双容积以数小时量油折算日产量);实现实时数据采集、井状态监控;无须人工操作,自动化程度高;系统可增加模块,实现远程监测、启停、节能运行等,扩展性强。
恒定Q控制掺水:传统掺水工艺一般人工在掺水间控制。功图法计量,取消掺水间,将计量移到井口,采用恒定Q技术控制,再通过远传与计量软件结合,计算掺水量、井口液量及油井采出液。
掺水管网为接转站来高温污水,树枝状流程送至掺水井口。井口设恒Q控制阀。软件计算:选φ114×4掺水干线,φ89×4掺水支线,φ48×3.5单井管。
集输管网油井采用树枝状集油工艺,串接或T接集油干线,直接进接转站。软件计算,集油汇管选φ219×6,集油支管选φ159×5,单井集油管选φ89×3.5。
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4.2、方案二:新建掺水计量站,翻斗计量,三级布站
新建3座掺水计量站,全自动翻斗计量单井,掺水间设定量调节阀&水表,可任意时间调节每座站掺水量。
翻斗计量:应两斗式翻斗分离原理,随工作斗液面升高,翻斗重心逐渐偏移,当达到翻转条件,翻斗自动翻,将液体倾倒在罐内,同时另一个开始工作。
根据井位,设3座10井式掺水计量站(1座用原7#站站,新建2座),内设1套全自动翻斗计量装置,掺水间1栋等;3座站液量串接进接转站。
掺水管网为掺水接转站来高温污水送至各站,站内计量后分配到各掺水井口。软件计算,掺水干线φ114×4,支线φ89×4,φ48×3.5单井掺水管线,可满足井口掺水3-3.5MPa压力要求。
4.3 方案比选
①简化集输工艺,投资节省:由于采用恒定流量控制和新型单井计量技术,原站功能完全被取代。原三级布站简化为二级,简化后集油和掺水流程形成以集油和掺水干线为主线,各单井管线直接连干线的树状网络。优化后,减少单井管线7.2km,增加干线0.8km,节省管线费约142万元;计量站取消,节省工程费约232万元。
实施在线远传计量后,井口安26套在线远传计量设施,采油矿或接转站配套2台数据存储器;配套计量检验、恒定流量控制装置1套等,费用约180万。
采用常规建站集输管网费约950万元;采用在线远传计量技术节省率约21%。
3座计量站取消,1座不需征地,站占地3亩,按10万元/亩计算,节省投资30万元。同时管线缩短,青苗赔偿费减少,约节省30万元。传统方式建站,投资约2960万元,在线远传计量技术投资约2550万元,可节省投资约410万元,占总投资约13.9%
②降维护运行费:远传计量装置为无线传输,每口20元/月,则总运行费6000元/年,极低。缩短管线约43%,降维护管理费。计量站取消,定员减15人,按每人3万/年,节省人工费45万元/年。
③提自动化水平:新型单井计量采用以功图法、恒Q控制技术,自动化水平提升,自动录取油井远程数据,减轻劳动强度。
④降掺水压力及井口回压:传统方式出站4.01MPa;计量站取消,在线远传计量,出站3.98MPa,出站压降0.03MPa。传统方式,最远井口回压1.5MPa,取消计量站,最远井口回压1.42MPa,降0.02MPa。
⑤缩工期:流程简化、计量站取消,集油及掺水管分别缩6.4km,施工周期缩短,新井提前投产和高效开发产能区块。
⑥难维护管理:枝状集油及掺水工艺,须在各节点设单向阀和紧急关断阀,周围村庄密集,打孔盗油严重,管理点多,维护难。
以上因素分析:推荐方案二(单井在线计量远传,计量站取消,二级布站投资省、流程简化、运行费低)。
五、结论
1、计量站取消,原三级布站改二级,流程大大简化;
2、用地少,投资省,征地困难地区单井远传在线计量优势大;
3、应用单井远传在线计量,操作员大幅减少,少运行费;工程量减少,建设工期短。
4、针对村庄密集,打孔盗油现象严重区,在井取样点及管网节点设单向阀和紧急关断阀处需加强防范,防人为破坏。
5、在线远传计量无法计量单井产气量,只能在接转站用流量计计量。若需计量单井气量,需进一步研究计量方法。
作者简介:
许世芹:女,1976年生,高级工程师,现工作于中石化中原石油工程设计有限公司
论文作者:许世芹,任重海
论文发表刊物:《基层建设》2018年第13期
论文发表时间:2018/7/10
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