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摘要:在双加压法硝酸生产中,铵盐的高低决定铂催化剂的使用寿命和装置的安全运行。生产中对于铵盐的监控尤为重要,通过对我公司硝酸装置铵盐超高的原因逐一分析排除,找到了铵盐超高的原因,并提出了相应的应对措施。
关键词:硝酸;铵盐;应对措施
1、铵盐指标背景
铵盐形成机理:部分未经氧化反应的氨直接进入后序系统与硝酸反应形成铵盐。
硝酸铵易在氧化氮压缩机叶片上结晶,当大量积聚时,遇明火或因摩擦会引起爆炸。
亚硝酸铵易在氧化氮分离器中形成,当大量积聚时,亚硝酸铵在温度高于60℃时,在酸性介质中反应加剧可能引起爆炸。
2、目前国内硝酸装置铵盐指标情况
目前国内铵盐指标基本控制在30ppm以下,开工期间铵盐分析控制指标≤50ppm,少部分厂家铵盐控制在10ppm以下。
因铵盐分析指标主要与铂网工作情况有关,故通过铵盐分析可以看出铂网工作状态,可据此判断是否需要对铂网进行处理(酸洗或更换)。
4、铵盐形成的原因
4.1 氧化炉温度
氧化炉温度过低——会造成部分气氨来不及反应,在后序系统与硝酸反应形成铵盐。
4.2 生产负荷的影响
在氨空比一定的条件下,提高生产负荷可以提高氧化炉温度从而降低铵盐生成;但如果生产负荷过高,会增大铂网活性表面的生产负荷,超过最大允许负荷后铵盐将会上升。
4.3 铂网脱边、破损
铂网安装时,脱边造成部分气氨未经过铂网,直接进入下一工序造成铵盐超高。
铂网本身破损、安装铂网的挂钩或开车点火旋转臂挂伤了铂网,造成部分气氨未经过铂网,直接进入下一工序造成铵盐超高。
4.4 铂网成分、规格
铂网成分不纯、丝径较粗或铂网目数偏少,会造成铂网单位活性面积负荷偏高,造成后续系统铵盐偏高。
4.5 铂网中毒
导致中毒的物质有:磷化物、砷化物、硫化物、碳氢化合物、油脂和有机化合物、碱金属、水蒸汽、灰尘、铁氧化物。毒物来源:来自液氨或空气。
4.6 触媒框密封不严
触媒框密封不严,部分氨空混合气未经催化直接通过缝隙进入反应产物,与硝酸、亚硝酸反应形成铵盐,进而导致铵盐超高。
5、原因分析
5.1 提高氧化炉温度
4月8日~11日,氧化炉温度维持在842±1℃,铵盐分析21-23mg/l;4月11日~13日,氧化炉温度维持在846±1℃,铵盐分析24-25mg/l;4月13日~4月15日氧化炉温度提升至850±1℃,铵盐分析维持在23-24mg/l;4月15日~4月18日将氧化炉温度调整至854±1℃,铵盐分析27-31mg/l;
图1:氧化炉温度与铵盐关系趋势图(4月8日-18日)
结论:提高氧化炉温度后,铵盐并未降低。
5.2 生产负荷的影响
在氧化炉温度一定的情况下(氧化炉温度842℃),4月19日-24日,在机组负荷不发生变化的情况下,利用逐步提高二次空气量的方法降低一次空气流量,从而降低氧化炉负荷,总计调整量1000Nm3/h,铵盐分析维持在31-35mg/l,没有较大变化。
结论:在降低氧化炉负荷后,铵盐并未降低。
5.3 铂网脱边、破损
通过氧化炉视镜观察,铂网目前运行正常,不存在脱边、黑斑、局部发亮等现象。
铂网破损情况无法判断(必须拆除氧化炉大盖才能检查)。
5.4 铂网成分、规格
经清华大学分析中心测试,铂网成分、规格满足《HG/T 2271-2007-氨氧化制硝酸用铂催化剂》要求。
5.5 铂网中毒
原料液氨和空气中所含杂质可导致铂网中毒。
1)原料液氨
为及时了解原料液氨情况,每周对液氨进行抽样分析,分析指标如下:
油含量虽然超过设计指标,但通过与以往液氨原料分析值对比,油含量差别不大,通过及时在氨蒸发器排油水操作,目前液氨中油含量对铂网运行无影响。
2) 空气
空气过滤器滤芯在更换铂网前已更换,目前空气过滤器压差正常。
3)氧化炉温度
铂网中毒,表现为副反应增多,氧化炉温度升高,铂网存在黑斑(不消失)。目前氧化炉温度正常,无黑斑。
结论:铂网未中毒。
5.6 触媒框密封不严
上述原因逐一排除后,决定停工检查触媒框密封和铂网破损情况。
5月23日铵盐已升至74mg/l,24日停车拆开氧化炉大盖检查,现象如下:
1)在打开大盖后,发现最上层铂铑催化网有两处脱丝破损情况,其余六张网无破损。不影响铂网正常使用,不会造成铵盐超高。
2)在取出铂网和钯网后,发现最下面一张铂网和最上面的钯网的支撑网表面存在大量黑斑,且呈环形分布。
针对黑斑和环形分布现象分析如下:
在硝酸装置停车后,在铂铑网、钯网接触处富集的PtO2蒸气和PdO蒸气会随着反应的结束,而再次附着到铂网及钯网的丝材金属基体的表面,黑斑是PtO2和PdO附着颗粒的颜色;在停车过程中,气流反冲,导致铂网下部钯网向上鼓起,黑色的PtO2和PdO附着颗粒粘附在铂网上,形成规则的环形分布情况。
3)氧化炉触媒框陶瓷纤维带密封垫片存在两处短缺现象,长约5厘米。
上述原因一一排除后,确定铵盐超高原因是陶瓷纤维带高温老化、破碎,氨气未经反应,直接穿过铂网,导致铵盐超高。
6、应对措施
6.1 生产运行期间应对措施
1)铵盐低于30ppm时,定期在氧化氮分离器中进行喷水操作(降低分离器温度、酸浓度),在氧化氮压缩机入口管线进行喷蒸汽操作(清除积累铵盐)。
2)铵盐高于30ppm时,连续在氧化氮分离器中进行喷水操作,在氧化氮压缩机入口管线进行喷蒸汽操作。目前连续喷水流量为0.6m3/h,喷蒸汽流量为200kg/h。
3)铵盐超过100ppm以上,停车处理。
6.2 更换陶瓷纤维带密封垫片
由于无备用陶瓷纤维带密封垫片,采用陶瓷纤维棉临时代替密封,同时紧急采购陶瓷纤维带密封垫片,待装置检修时更换。
采用陶瓷纤维棉临时替代密封垫片,重新开车后,铵盐降至10mg/l以下。
参考文献:
[1]陈赵锁 氧化氮压缩机铵盐的清除 化肥工业 2003
[2]刘多恩 硝酸装置开车过程中的铵盐问题及清除 中氮肥 2006.
[3]李旭光 铂催化剂“脱边”原因分析及对策 大氮肥 1999
论文作者:李刚,罗修文
论文发表刊物:《防护工程》2017年第18期
论文发表时间:2017/11/21
标签:铵盐论文; 炉温论文; 硝酸论文; 氧化氮论文; 负荷论文; 黑斑论文; 原因论文; 《防护工程》2017年第18期论文;