百万机组低低温电除尘改造的经济和环保影响论文_邱民,石磊,陶然

(1广东惠州平海发电厂有限公司,广东惠州 516363;2陆丰宝丽华新能源电力有限公司,广东汕尾 516543)

摘要:广东沿海某百万机组,为了响应国家节能减排的号召,发掘机组自身潜力,进一步提高机组效率,于2014年在1号机组脱硝空预器后进行低低温电除尘改造。改造完成后性能试验中实测发现,电除尘入口的烟气温度由120~135℃降至85℃,降低机组煤耗1.81~2.31g/kWh,减小脱硫水耗63.03t/h,同时能提高了电除尘的除尘和脱SO3的效率。

关键词:百万机组、低低温电除尘、煤耗、烟尘浓度、

近年来随着国家环保性法律法规的逐步出台和再修订,火力发电厂面临的节能和环保压力越来越重,而百万机组作为行业内新技术、高环保、低能耗的代表,也越来越感受到这种压力。目前常规百万机组锅炉的效率普遍能达到94%以上,有没有手段,可以进一步提高锅炉效率,节约宝贵的煤炭资源,提升火力发电机组在经济“新常态”下的竞争力,变成了摆在所有行业从业者面前迫在眉睫的问题。

本文介绍了某厂新采用的新型的低低温电除尘技术,通过在空预器出口加装低低温电除尘,进一步降低锅炉排烟温度,起到提升锅炉效率的目的。同时,对炉后环保设备的性能也有显著的改善。

1、低低温电除尘技术及组成设备

1.1 低低温电除尘技术具有如下优点:

1)增加除尘效果。低低温低低温电除尘对电除尘器的除尘能力具有强化作用,能够提高电除尘的除尘效率。低低温具有以下效果:

a、降低粉尘比电阻。

低低温电除尘器将烟气温度降低到酸露点以下,由于烟气温度的降低,特别是由于SO3的冷凝,可大幅度降低粉尘的比电阻,避免反电晕现象,从而提高除尘效率。

b、降低烟气实际状态流量。

由于排烟温度降低,烟气量相应下降,电除尘电场风速降低,比集尘面积增加,有利于粉尘的捕集。

c、击穿电压上升

排烟温度降低,使电场击穿电压上升,除尘效率提高。

d、提高飞灰趋极速度。

通过以上综合作用,可提高电除尘除尘效率,使电除尘出口粉尘排放浓度降低39%,电除尘出口烟尘浓度低于30mg/m3;

2)有效解决SO3腐蚀问题。烟气温度降至酸露点以下,气态SO3将转化为液态的硫酸雾。因烟气含尘浓度很高,粉尘总表面积很大,这为硫酸雾的凝结附着提供了良好的条件,使SO3在烟气降温的过程中,选择性的凝结在飞灰表面,在之后的电除尘之中被飞灰夹带除去。当灰硫比大于100时,SO3的脱除效率可以达到95%以上,SO3质量浓度将低于1ppm。1号机组低低温电除尘改造项目各负荷工况下电除尘出口SO3浓度小于3.65mg/Nm3。

3)具有节能节水效益。低低温电除尘系统抽取7号低加凝结水作为冷却介质,吸收烟气中的余热,凝结水被加热后返回到6号低加系统,提高凝结水温度,减少6段抽汽量,达到降低煤耗。同时烟气温度130℃降至85℃后进入脱硫系统,减少工艺水的使用量,减少脱硫系统的水耗。

2、系统投运各指标

(1)在机组正常运行中,低低温电除尘运行正常,在各工况下,可将烟气温度降至85℃左右,控制低低温电除尘入口凝结水温高于70℃,凝结水温提升了15-21℃,运行中调节阀性能良好,控制低低温电除尘出口烟温85℃和入口凝结水温70℃较稳定,达到设计预期目标。

(2)蒸汽吹灰器在保证每天吹扫一半的情况下,低低温电除尘压差在500Pa以下,符合保证值不大于850Pa的要求。

(3)烟气均布:根据烟气均布测试结果,风量基本吻合CFD 模拟测试结果。

3、低低温电除尘性能测试情况

3.1、投退低低温电除尘煤耗试验结果

(1)在1000MW负荷下分别投退低低温电除尘,测得锅炉修正后效率分别为94.445%,94.370%,汽机修正后热耗率分别为7408.58 kJ/kWh,7463.14 kJ/kWh,修正后供电煤耗分别为284.16 g/kWh,285.97 g/kWh,即低低温电除尘改造后降低机组供电煤耗1.81 g/kWh。

(2)在750MW负荷下分别投退低低温电除尘,测得锅炉修正后效率分别为94.397%,94.289%,汽机修正后热耗率分别为7511.86kJ/kWh,7571.31kJ/kWh,修正后供电煤耗分别为289.51 g/kWh,291.81 g/kWh,即低低温电除尘改造后降低机组供电煤耗2.31 g/kWh。

(3)在500MW负荷下分别投退低低温电除尘,测得锅炉修正后效率分别为94.381%,94.494%,汽机修正后热耗率分别为7691.92kJ/kWh,7769.63kJ/kWh,修正后供电煤耗分别为300.67 g/kWh,302.71 g/kWh,即低低温电除尘改造后降低机组供电煤耗2.04 g/kWh。

3.2、低低温电除尘阻力试验结果

3.3、投退低低温电除尘性能值与保证值对比

(1)投运低低温电除尘,水侧整体压降小于0.16MPa,各试验工况均满足小于0.6MPa的保证值。

(2)低低温电除尘阻力:根据性能试验结果,在500MW-1000MW工况下,低低温电除尘烟气阻力分别为180Pa-560Pa,均小于保证值850Pa。

(3)低低温电除尘出口烟温:低低温电除尘投入后,在各负荷工况下,可将烟气温度降至85℃,达到设计预期目标。

(4)低低温电除尘节能效果:1000MW工况低低温电除尘投入时降低机组供电煤耗1.81 g/kWh,高于保证值1.7 g/kWh;750MW工况低低温电除尘投入时降低机组供电煤耗2.31 g/kWh,高于保证值2.2 g/kWh;500MW工况低低温电除尘投入时降低机组供电煤耗2.04 g/kWh,低于保证值2.6 g/kWh,未达到性能保证值要求,但合同只对1000MW工况节能量达不到性能保证值进行考核。

3.4、电除尘器第一次性能试验与第二次性能试验结果对比图略。有对比得出以下结论:

(1)电除尘器效率测试结果

第1次环保性能试验结果:在退烟冷器的工况下,1号除尘器的平均除尘效率是99.90%;在投烟冷的工况下,1号除尘器的平均除尘效率是99.92%,达到除尘效率不小于99.65%的保证值要求,改造后电除尘效率提高了0.02%。

第2次环保性能试验结果:在退烟冷器的工况下,1号除尘器的平均除尘效率是99.902%;在投烟冷的工况下,1号除尘器的平均除尘效率是99.915%,达到除尘效率不小于99.65%的保证值要求,改造后电除尘效率提高了0.013%。

(2)脱硫水耗测试结果

第1次环保性能试验结果:在投烟冷工况下,1号机工艺水平均消耗量是93.396 m3 /h;在退烟冷工况下,1号机工艺水平均消耗量是161.41 m3/h。低低温电除尘改造后,满负荷的工况下可降低脱硫水耗是68.01t/h,达到满负荷下降低脱硫水耗63t/h的性能指标。

第2次环保性能试验结果:在投烟冷工况下,1号机工艺水平均消耗量是108.9 m3 /h;在退烟冷工况下,1号机工艺水平均消耗量是175.44 m3/h。低低温电除尘改造后,满负荷的工况下可降低脱硫水耗是66.54t/h,达到满负荷下降低脱硫水耗63t/h的性能指标。

(3)电除尘出口烟尘浓度试验结果

第1次环保性能试验结果:在退烟冷工况下,除尘器出口平均烟尘浓度(1.4)是10.78mg/Nm3;在投烟冷的工况下除尘器出口平均烟尘浓度(1.4)是8.79mg/Nm3,达到烟尘浓度不大于20 mg/Nm3的保证值要求,改造后电除尘出口烟尘浓度降低了2mg/Nm3。

第2次环保性能试验结果:在退烟冷工况下,除尘器出口平均烟尘浓度(1.4)是10.685mg/Nm3;在投烟冷的工况下电除尘器出口平均烟尘浓度(1.4)是12.0mg/Nm3,达到烟尘浓度不大于20 mg/Nm3的保证值要求。

(4)电除尘出口SO3浓度试验结果

第1次环保性能试验结果:在退烟冷工况下,SO3脱除率是14.58%,除尘器出口SO3含量是5.39mg/Nm3;在投烟冷的工况下,除尘器出口平均SO3脱除率是65.05%,除尘器出口SO3含量是1.94mg/Nm3,达到除尘出口SO3浓度不大于3.65mg/Nm3的环保性能指标,改造后电除尘出口SO3浓度降低了3.45 mg/Nm3。

第2次环保性能试验结果:在退烟冷工况下,SO3脱除率是25.04%,除尘器出口SO3含量是4.45mg/Nm3;在投烟冷的工况下,除尘器出口平均SO3脱除率是79.14%,除尘器出口SO3含量是1.24mg/Nm3,达到除尘出口SO3浓度不大于3.65mg/Nm3的环保性能指标,改造后电除尘出口SO3浓度降低了3.21 mg/Nm3。

4、节能效果分析

4.1 经济效益

机组年运行小时按7500小时,其中,100%负荷运行1000小时,75%负荷运行 2500小时,50%负荷及以下运行 4000小时,综合折合满负荷为 4875小时。

1)根据节能试验结果: 1000MW负荷时可降低供电煤耗1.81 g/kWh,750MW负荷时可降低供电煤耗2.31 g/kWh,500MW负荷时可降低2.04 g/kWh。

2)在投烟冷工况下,1号机工艺水平均消耗量是93.396 m3 /h;在退烟冷工况下,1号机工艺水平均消耗量是161.41 m3/h。烟冷器改造后,满负荷的工况下可降低脱硫水耗是68.01t/h。

根据节能量计算可得:

每年节约标煤量=1000×1.81+1875×2.31+2000×2.04=10221.25(吨)。

每年可节约水耗量=4875×67=326625(吨)。

标煤价格按2014年到厂价格718元/吨,水价按海水淡化价格 6.65元/吨计算:

每年节煤费用:10221×718=733.89(万元)

每年节水费用:326625×6.65=217.21(万元)

每年节煤、节水总费用: 733.89+204.46=951.1万元

4.2 社会效益

根据环保性能试验结果,本次1号机低低温电除尘改造项目达到了预期目标和要求,实现了节能减排的目的,具体如下:

1)在退烟冷的工况下,1号除尘器的平均除尘效率是99.90%;在投烟冷的工况下,1号除尘器的平均除尘效率是99.92%,改造后电除尘效率提高了0.02%;

2)在退烟冷工况下,除尘器出口平均烟尘浓度是10.78mg/Nm3;在投烟冷的工况下除尘器出口平均烟尘浓度是8.79mg/Nm3,改造后电除尘出口烟尘浓度降低了2mg/Nm3;

3)在退烟冷工况下,SO3脱除率是14.58%,除尘器出口SO3含量是5.39mg/Nm3;在投烟冷的工况下,除尘器出口平均SO3脱除率是65.05%,除尘器出口SO3含量是1.94mg/Nm3,达到除尘出口SO3浓度不大于3.65mg/Nm3的环保性能指标,改造后电除尘出口SO3浓度降低了3.45 mg/Nm3。

本次改造项目获得了当地市政府2015年节能循环经济专项资金80万元,取得了良好的社会评价及社会效益。

5、结论

低低温电除尘系统改造后,低低温电除尘换热管未发现磨损和腐蚀现象,电除尘器阳极板和阴极线也未发现腐蚀现象,设备运行正常。低低温电除尘投运后,低低温电除尘各项性能指标和环保指标均达到性能保证值,达到预期效果。通过低低温电除尘改造,可以将电除尘入口的烟气温度由120~135℃降至85℃,回收的热量用来加热凝结水,降低机组煤耗1.81~2.31g/kWh,减小脱硫水耗63.03t/h,还可以降低烟气的比电阻,提高电除尘的效率0.02%,电除尘出口烟尘浓度降低了2mg/Nm3,电除尘出口SO3脱除率达到65.05%-79.14%,SO3浓度降低了3.21 mg/Nm3。

低低温电除尘系统改造投运后,节能、节水显著,年节约标煤约10221吨标煤,年节水约326625吨,年减少CO2排放约26326吨,年减少SO2排放约86.8吨,年减少NOx排放约76.7吨。

参考文献

[1]郦建国,郦祝海,何毓忠,赵海宝,余顺利,低低温电除尘技术的研究及应用,《中国环保产业》, 2014(3):28-34

[2] 廖增安,罗如生,蒙骝,谢庆亮,黄举福, 燃煤电厂余热利用低低温电除尘技术研究与开发, 中国电除尘学术会议, 2013, 33:39-44

论文作者:邱民,石磊,陶然

论文发表刊物:《电力设备》2016年第14期

论文发表时间:2016/10/10

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百万机组低低温电除尘改造的经济和环保影响论文_邱民,石磊,陶然
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