660MW汽轮机电液伺服阀常见故障及处理方法论文_梁爽

(阜阳华润电力有限公司)

摘要:660 MW以上机组广泛采用数字电液调节系统(DEH),提高了汽轮机运行的可靠性和经济性。电液伺服阀是机组DEH系统关键部件,其工作可靠性将直接影响到机组的安全稳定运行。通过对DEH系统的研究以及多年检测电液伺服阀的经验,发现DEH系统中的许多故障如汽门摆动、拒开、拒关等均与电液伺服阀的工作状况有关。

关键词:汽轮机;电液伺服阀;故障;处理

一、DEH系统中伺服阀的应用状况及特点

目前应用于DEH系统中的电液伺服阀种类较多,型式多样,按结构型式大致分成2大类:喷嘴挡板式和射流管式。喷嘴挡板式以MOOG、SF系列为代表,射流管式以美国ABEX425系列为代表。美国ABEX425系列射流管式伺服阀的主要由阀体、力矩马达、衔铁组件、射流管、主阀芯、油滤、反馈杆组成。其结构上有如下几个特点:(1)结构简单,维修方便;(2)有安全复位弹簧,保证伺服阀断电或失去控制油压时使阀芯处于一端,关闭汽门;(3)弹簧反馈而非小球连杆反馈,弹簧刚度较低,力矩马达的磁刚度较低,外界磁场对其影响较小,所以抗磁干扰能力较强;(4)反馈连接采用无间隙连接,使其调节定位迅速、准确,零偏稳定;(5)射流管较粗,抗污染能力特别强;(6)先导级为射流管式,磨损较小,且对称,不会引起零漂;(7)缺点是动态响应稍差,静态流量相对较大。

(一)双喷嘴动铁式电液伺服阀的结构

双喷嘴动铁式电液伺服阀由控制线圈、永久磁钢、可动衔铁、弹性管、挡板、喷嘴、断流滑阀、反馈杆、零点调整旋钮、固定节流孔、滤油器、外壳等主要零部件组成,如图1所示。

图1 双喷嘴动铁式电液伺服阀结构

(二)双喷嘴动铁式电液伺服阀的工作原理

高压油进入伺服阀分成2股油路,一路经过滤油器,到左右端的固定节流孔及断流滑阀两端的容室,然后从喷嘴与挡板间的控制间隙中流去。在稳定工况时,两侧的喷嘴挡板间隙是相等的,因此排油面积也相等,作用在断流滑阀两端的油压也相等,使断流滑阀保持在中间位置,遮断了进出执行机构油缸(油动机)的油口。另一路高压油就作为移动油缸活塞用的动力油,由断流滑阀控制。

当电调装置来的电流送入控制线圈,在永久磁钢磁场的作用下,产生了偏转扭矩,使可动衔铁带动弹簧管及挡板旋转,改变了喷嘴与挡板的间隙。间隙减小一侧的油路油压升高,间隙增大一侧的油路油压降低。在此油压差的作用下,使断流滑阀移动,打开了油动机通高压油及回油的2个控制窗口,使油缸活塞移动,输出位移量来操纵调节汽阀的开度。当可动衔铁、弹簧管及挡板旋转时,弹簧管发生弹性变形,反馈杆发生挠曲。待断流滑阀在两端油压差作用下产生位移时,就使反馈杆产生反作用力矩,它与弹簧管、衔铁动力等的反力矩一起与输入电流产生的主动力矩相比较,直到总力矩的代数和等于零,即断流滑阀达到一个新的平衡位置,这一位置与输入电流增量成正比。当输入电流信号极性相反时,滑阀位移方向也随之相反。

二、DEH系统中电液伺服阀的常见故障:

通过大唐长山热电厂1号机试运期间发现由油质污染造成伺服阀卡涩故障的约占40%;由伺服阀本身的结构特性引起的伺服阀振动,导致汽门摆动的约占10%;由磨损引起泄漏增大故障的约占10%左右;零偏不稳的约占5%,其它故障约占35%:电液伺服阀在运行中常见故障具体表现为:

(一)汽门摆动直至全开或全关 伺服阀振荡,弹簧管疲劳或磁钢磁性变化。

(二)系统零偏增大,系统频响大幅度下降,系统不稳定 油液污染,造成伺服阀节流孔局部堵塞。

(三)系统频响有所下降,调节速度变慢,系统稳定 油液污染,伺服阀油滤堵塞。

(四)系统零偏增大,增益下降,系统压力逐渐降低 伺服阀磨损。

(五)汽门不能关闭 伺服阀零偏值调整不当或卡涩。

(六)汽门不能正常开启 油液污染造成伺服阀卡涩。

三、采取的处理措施:

(一)油质管理

DEH系统普遍采用磷酸酯抗燃油,由于这类油是一种人工合成的物质,在使用过程中极易劣化,主要表现为污染颗粒度的增加和酸值升高。DEH系统用抗燃油一般要求达到MOOG2级,酸值KOH应小于0.2‰。抗燃油污染颗粒度增加,极易造成伺服阀卡涩,同时,使阀芯的磨损,泄漏增加。通过几年来对抗燃油的油质分析和处理,发现抗燃油酸值的升高,对伺服阀部件产生腐蚀作用,特别是对伺服阀阀芯及阀套锐边的腐蚀,这是使伺服阀泄漏增加的主要原因。为此,要定期化验油质,同时加强油液进货渠道管理,补油时要使用专用的滤油设备,在系统中安装在线运行的再生装置。

(二)伺服阀的管理

由于伺服阀的规格型号较多,要根据机组DEH系统要求,选用合适的伺服阀,尽量选用原机组中同规格型号的伺服阀;伺服阀在工作一定时间后,要定期利用专用试验设备进行检测,普通的冲洗台尽管也可以冲洗堵塞的伺服阀,但不能对伺服阀的性能进行定量的分析,不能判断伺服阀的性能指标是否能满足运行要求,也不能解决伺服阀的其它故障,通过专用的试验设备对伺服阀的性能参数的调整及清洗,使伺服阀始终处于最佳工作状态,防止伺服阀突发事故,不但可以延长伺服阀的使用寿命,还可防患于未然。

(三)改善伺服阀的工作环境

通过对故障阀的使用现场所作的调查,发现有些电厂伺服阀工作处的环境温度高达60℃以上,伺服阀长期在高温下工作,对力矩马达的工作特性有较大影响,直接影响伺服阀的特性。

(四)严禁使用与抗燃油不相符的材质经调研及对伺服阀的检测,发现有些电厂伺服阀使用丁晴橡胶密封件,不但引起伺服阀泄漏,同时使抗燃液变质;再如,某电厂DEH系统中蓄能器使用丁晴橡胶囊,同样造成抗燃液变质。

(五)定期清洗或更换电液伺服阀内滤油器

由于电液伺服阀滤油器上包裹着一层比较均匀的褐色物质,造成伺服阀粘结卡住,致使阀门关闭。经过对滤油器的跟踪检查发现,伺服阀滤油器每半年就须清洗或更换一次,否则就可能造成严重后果。如对整件伺服阀进行更换,则造成相当大的的浪费,于是,一般采取清洗或更换伺服阀滤油器的办法,这样既经济,又能保证质量,不会改变伺服阀的工作特性。

(六)进行阀门活动试验

在机组冷态启动前,必须进行阀门活动试验。机组运行过程中,定期进行阀门带负荷试验。

四、结束语

大型汽轮发电机组汽轮机电液伺服阀一般具有工作稳定可靠,调节特性好,维护量小等优点,但它对加工制造、装配工艺的要求很高,同时对汽轮机电液调节系统和油质的要求也很高。只要掌握电液伺服阀的特性,了解它的故障原因和规律,尽早采取预防措施,就可以把它故障所造成的损失与影响减少到最小。

论文作者:梁爽

论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期

论文发表时间:2019/3/27

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