汽轮机轴瓦振动大引发掉机原因分析及问题处理过程和改进措施论文_王艳斌

汽轮机轴瓦振动大引发掉机原因分析及问题处理过程和改进措施论文_王艳斌

(大同煤矿集团同达热电有限公司 山西省大同市 037001)

摘要:通过组织专业技术人员对汽轮机轴瓦振动的周期、振动值、振动探头是否损坏、振动探头安装位置进行分析,机组振动突发是真实可信的,振动性质为非定常强迫振动中的动、静碰摩。通过检修人员认真检查,发现发现探头所测轴的位置上有4处麻点,形成高低点,导致探头与轴之间的距离发生变化而引起盘车时振动周期性跳变。技术人员通过对大轴轴颈处麻点进行打磨,对汽轮机振动保护逻辑进行修改,机组重新启动后全过程振动正常,稳定运行。

关键词:汽轮机;振动;麻点;逻辑

1.设备概况

汽轮机采用哈尔滨汽轮机厂设计制造生产的亚临界、单轴、两缸两排气,一次中间再热、直接空冷、采暖抽汽供热式汽轮机,机组型号为CZK287/N330-16.7/538/538。高中压转子是30Cr1Mo1V耐热合金钢整锻结构,高中压汽缸通过水平中分面形成上下两半,内缸支撑在外缸水平中分面处,并由上部和下部的定位销导向。高压隔板套和高中压进汽平衡环支撑在内缸的水平中分面上,并由内缸上下半的定位销导向。高中压转子及低压转子共有四个支持轴承,均为可倾瓦轴承,分别布置在汽轮机前轴承箱、中轴承箱和后轴承箱上。机组于2014年1月25日投产发电。投产以来机组运行基本稳定。

2.事故发生前状态

00时15分,机组负荷200MW,转速3000r/min,主汽压力11.5MPa,主汽温度533°C,主汽流量510t/h,再热汽温度534°C,再热压力1.8MPa,给水流量482t/h,各种自动、保护投入正常,AGC投入,汽轮机#1大轴相对振动(x向)66μm,(y向)58μm。

3.事件发生时状态

00时17分26秒,机组跳闸,原因:汽轮机大轴振动大。

机组负荷200.5MW,转速3000r/min,主汽压力11.64MPa,主汽温度539.630°C,主汽流量603.375t/h,再热汽温度534.505°C,再热汽压力1.88MPa,给水流量548t/h,汽轮机#1大轴相对振动(x向)301μm、(y向)270.688μm。

4.事件过程

0时16分,运行人员监盘发现汽轮机大轴相对振动(x向)报警(报警值125μm),立即汇报值长,

值长命令先解AGC降负荷,刚退出AGC,准备输入降负荷指令时,汽轮机大轴相对振动(x向)超过保护定值250μm,机组跳闸<汽轮机#1大轴相对振动(x向)最大值达301μm>,首出原因:汽轮机x向振动大。

机组跳闸后,值长安排机组人员到就地检查,检查汽轮机无异音,机组运行其他人员迅速倒辅汽汽源,检查轴封供汽正常,机侧油泵联启正常,维持排汽装置、除氧器水位正常,停空冷风机、真空泵,执行汽缸返冷汽措施,炉侧手动拉掉#1、#3返料风机,密闭烟气挡板,维持汽包水位正常,保证机组安全。

5.设备损坏情况

目前暂未发现设备损坏。

6.排查过程及原因分析

事件发生后,公司高度重视,立即联系振动专家来厂进行分析。

9月2日汽轮机停机投盘车后,发现汽轮机大轴相对振动x向数值在6μm -54μm之间有规律的波动,波动周期20s。

9月14日停盘车后,检修单位吊开前轴承箱体进行检查,发现#1轴振探头上有异物(经分析确定为油质碳化物),并对测量卡件及同一卡件上不同通道、1瓦瓦块(上下瓦)、瓦背销孔、弹簧、进油滤网、回油滤网、浮动油环间隙(前0.75mm、后0.60mm)、1瓦上瓦紧力(0.11mm)、上瓦顶部间隙(左0.62mm、右0.72mm)、2瓦上瓦紧力(0.025mm)、上瓦顶部间隙(左0.65mm、右0.80mm)、、转子晃动(最大0.01mm)、推力间隙(0.42mm,自由状态0.38mm)等数据复查,其他均未发现异常。

9月16日,将测点探头送山西省电科院进行检测,经电科院检测结果:振动探头检测(线性、精确度、灵敏度)合格。

联系周边其他电厂专家来我厂共同进行分析,9月17日,召开专题会议,专家初步认为:本次机组启动后的两次振动突发是真实可信的,振动性质为非定常强迫振动中的动、静碰摩。此类振动具有随机性、不稳定性等特点。

建议:

(1)检修部门对 #1机2瓦及附近油档进行检查、测量。

(2)检修部门检查完严格按照检修工艺进行#1机#1、#2轴瓦的清理、修复、回装。

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(3)加强油系统滤油工作,保证油质合格。

(4)检查汽缸底部疏水门有无异常,避免因疏水不畅引起上下缸温差大。

(5)检修结束后,尽快安排机组再次启动,观察可否正常冲转至3000rpm,如果可以,应联系申请带负荷、升负荷,继续观察振动情况;如果启动后振动不正常,则应根据振动特征继续分析,进一步再确定是否

需要揭缸检查、处理。

9月23日,检修单位对前轴承箱体回装,投盘车后发现:汽轮机#1大轴相对振动x向数值有规律的波动现象依然存在,振动最大值为60μm。停盘车后,检修单位连夜吊开前轴承箱体再次进行详细检查,发现探头所测轴的位置上有4处麻点,形成高低点,导致探头与轴之间的距离发生变化而引起盘车时振动周期性跳变。

9月24日,总公司、山西省电科院、哈尔滨汽轮机厂、其他电厂及本公司领导、专业技术人员共同讨论认为存在以下问题:

(1)测点探头位置不合理。

(2)探头所测轴的位置有4处麻点。

(3)可倾瓦自调节能力差,油膜建立差。

(4)有动静碰摩。

(5)汽轮机振动保护逻辑设置一个点达到保护动作值,汽机就跳闸,造成误动的机率增大。

建议:

(1)改变测点探头测量位置。

(2)对大轴轴颈处麻点进行打磨。

(3)再次对测量卡件及同一卡件上不同通道、1瓦瓦块(上下瓦)、瓦背销孔、弹簧、进油滤网、回油滤网、浮动油环间隙、1瓦上瓦紧力、上瓦顶部间隙、上瓦顶部间隙、转子晃动、推力间隙等数据复查。

(4)对汽轮机振动保护逻辑进行修改。

(5)尽快启动机组,所有专家及技术人员到现场认真观察分析,同时山西省电科院技术专家用携带的TDM仪对机组冲转、过临界、定速、带负荷、升负荷全过程中#1、#2、#3瓦振动频谱、相位进行监测。

检修公司及相关部门根据专家组第(2)、(3)、(4)、(5)建议,立即进行了针对性的整改,与哈尔滨汽机厂专家商议待机组下次检修时,更改测点探头测量位置。

9月25日,机组正常启动,启动过程中,山西省电科院技术专家用TDM仪对#1、#2、#3瓦振动数据频谱、相位进行监测,各项数据均在合理范围内,机组启动全过程振动正常。

总公司、山西省电科院、哈尔滨汽轮机厂、其他电厂及本公司领导、专业技术人员一致认为:在高速旋转和高温碰磨下,梳齿金属碎屑粘贴在轴上麻点处,形成高点,当汽轮机高速旋转时,振动探头振动数值超过保护动作值(实际上轴瓦运行正常),这是造成此次非停的原因。

7.处理及改进措施

7.1更改汽轮机振动保护逻辑

经过相关单位技术人员共同分析,并结合其他电厂汽轮机振动保护逻辑的三种方案优点,充分考虑本厂空冷发电机的情况下,特制定以下我厂汽轮机振动保护方案:

(1)1X、2X、3X、4X其中任意一个的动作值(250um)与其它三个任意一个报警值(125um)同时发生时汽轮机跳闸;

(2)1Y、2Y、3Y、4Y其中任意一个的动作值(250um)与其它三个任意一个报警值(125um)同时发生时汽轮机跳闸;

(3)由于我厂发电机为空冷发电机,发电机转子较重(77吨),结合以往的运行经验,5瓦、6瓦振动的关联性不大,故制定本厂5瓦、6瓦的振动保护方案为:5瓦或6瓦X向动作值(250um)与Y向报警值(125um)同时发生时汽轮机跳闸;5瓦或6瓦Y向动作值(250um)与X向报警值(125um)同时发生时汽轮机跳闸。

7.2 探头位置改进

#1轴瓦振动探头位置设计安装在油档处,此处运行时工况比较复杂,存在隐患,经本公司技术人员与哈尔滨厂家技术人员共同商讨,计划在机组停机检修时,对探头位置重新进行布置改造。

8 结语

汽轮机振动问题一直困扰发电企业,影响发电机组安全稳定运行,此次轴瓦振动大引发的掉机事故,为其他电厂提供了经验,能帮助技术人员及时查找到原因,并且能够帮同类型机组解决隐患,保证机组长周期安全稳定运行,值得专业技术人员研究、借鉴。

论文作者:王艳斌

论文发表刊物:《电力设备》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/31

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