缩短大型变压器渗油检修时间论文_王海波

(河南省淅川县电业局 河南淅川 474450)

摘要:近年来,随着居民生活水平的日益提高和经济的飞速猛进,我局变压器也随着大幅度增加。我们在日常巡视和检修过程中,发现变压器在运行过程中出现的渗油现象频率很高,严重影响变压器的安全运行。本文从实际工作中出现的问题进行讨论、分析找出解决问题的办法。

关键词:变压器、渗油、设备。

1 事件简述

2015年8月,110KV荆关变电站 3#主变出现漏油缺陷,需要及时处理,依据传统的检修工艺进行了变压器停电后耗时统计、分析 :变压器放油耗时为8h,损坏部件为2h,抽真空为12h,保持真空度为24h,滤油、注油为12h,补油为1h,试验为2h。

环保角度分析:变压器油的流失对检修人员和环境造成了污染。经济效益分析:造成了大量的人力、物力、财力和劳动力的浪费。安全角度分析:增加了变压器非正常运行时间,容易产生过负荷造成其他设备发热。公司要求把处理大型变压器渗(漏)油缺陷的时间缩短为15h。

2 现状调查

结论:工龄短的员工工作经验不足,工龄长的同志依靠经验工作心强,接受新事物能力差。

调查三:传统检修模式下变压器渗油缺陷处理耗时分析。

损坏部件处理耗时为2h,抽真空为12h,保持真空度为24h,滤油、注油为12h,补油为1h,试验为2h。

结论:传统检修工艺耗时较长,浪费大量的人力、物力、财力,工作效率极低。

调查四:传统检修模式下处理变压器渗(漏)油缺陷其他负面危害。

环保角度分析:变压器漏(渗)油现象,造成了变压器油流失污染了环境。同时由于存在油压,检修人员再进行检修工作时,直接接触变压器油时间过长,增加了对人身和环境的污染和危害。安全角度分析:增加了变压器非正常运行时间,容易引发过负荷现象,引起其他设备发热损坏,降低了电网的安全可靠稳定运行程度。经济效益分析:由于传统的检修工艺耗时较长,增加了变压器的停电时间,耗费了大量的劳动力,同时由于漏(渗)油现象,造成了变压器油的大量流失,对原材料极大的浪费,也就是对人力、财力、物力都是极大的浪费。

调查结论:传统检修工艺对人力、财力、物力都是极大的浪费,若不精化施工工艺,提高工作效率,将适应不了当前状态检修的节奏要求。

3 设定目标

确定目标值

把处理大型变压器渗(漏)油缺陷的时间由原来的61h缩短为12h。

可行性分析

耗时分析:大型变压器在不放油的情况下进行抽真空,改变传统的检修工艺,精化检修步骤,可以缩短变压器渗(漏)油缺陷处理时间。

环保角度分析:通过抽真空更换变压器漏(渗)油附件减少了变压器油大量流失污染环境,缩短了检修人员直接接触变压器油的时间,对人身和环境起到了保护作用。

经济效益分析:通过抽真空更换变压器漏(渗)油附件,减少了变压器的停电时间,节约了大量的劳动力,减少了变压器油的大量流失,降低了作业人员的劳动强度。

安全角度分析:降低了变压器非正常运行时间,减少了过负荷现象的发生,避免了其他设备发热损坏,保证了电网了安全可靠稳定运行。

4 原因分析

经过调查,小组成员开动脑筋、集思广益,从人、机、法和环、测这几个方面找到了造成处理大型变压器渗(漏)油缺陷的时间过长的主要因素有:1)不同变压器对接口不同 ;2)铁质管道硬度大,不易连接;3)漏油面与空气接触大。

次要因素有:1)日常培训效果差,工龄短;2):缺乏考核制度和力度;3)真空泵使用型号低,使用时间长;4)新型产品培训时间短;5)户外湿度过大微量水分测定仪器精度低。

5 采取对策 

实施一:制作不同型号变压器的抽真空连接头

1、8月23日,在110KV荆关变电站进行了现场测试。安装时间有计划的10分钟缩短到了5分钟。

通过“吸气辨声法”观察对接头与变压器接头连接后漏气率为0%。制作不同的接触头可以解决“不同变压器对接口不同”这一要因。

实施二、使用柔软性能和耐受强度大的PVC钢丝加强管道8月23日,在110KV荆关变电站进行了现场测试,安装时间有计划的10分钟缩短到了4分钟。使用PVC钢丝加强管可以解决“铁质管道硬度大不易连接”这一要因。

实施三、在连接管道处制作不同型号的过渡板。

使用过渡板可以解决“漏油面与空气接触大”这一要因。

6 效果检查

活动前后环保角度比较:活动前,变压器漏(渗)油现象,造成了变压器油流失污染了环境。同时由于存在油压,检修人员再进行检修工作时,直接接触变压器油时间过长,增加了对人身和环境的污染和危害。活动后,通过抽真空更换变压器漏(渗)油附件减少了变压器有大量流失污染环境,缩短了检修人员直接接触变压器油的时间,对人身和环境起到了保护作用。

活动前后效益角度比较:活动前,由于传统的检修工艺耗时较长,增加了变压器的停电时间,耗费了大量的劳动力,同时由于漏(渗)油现象,造成了变压器油的大量流失,对原材料有极大的浪费。活动后,通过抽真空更换变压器漏(渗)油附件,减少了变压器的停电时间,节约了大量的劳动力,减少了变压器油的大量流失,节约了大量的人力、物力、财力。

活动前后安全角度比较:活动前,增加了变压器非正常运行时间,容易引发过负荷现象,引起其他设备发热损坏,降低了电网的安全可靠稳定运行程度。活动后,降低了变压器非正常运行时间,减少了过负荷现象的发生,避免了其他设备发热损坏,保证了电网了安全可靠稳定运行。

经济效益:

1、制作专用工具的成本:本次活动所使用的材料为班组平时收集的废弃材料(盖板、钢管\ 橡胶垫),制作过程中对所耗螺丝、铅丝、焊条等材料共计 50元,购买 的PVC钢丝加强管道20元/米,购置10米,共计200元 。

2、对变压器渗漏油附件更换节约4天/次,节约8人/次,每人工资按100元,可节约4*8*100=3200元/次,一年变压器缺陷平均有16次,所以能节约51200元/年。

减去制作工具的成本,此次活动一年可创造经济效益50950元。

社会效益:

通过本次活动的开展,及时处理了变压器渗(漏)油这一类型的缺陷,保证了供电的可靠性,树立了公司的社会形象,对电网安全、稳定、经济运行,对创建社会主义和谐社会做出了应有的贡献。

论文作者:王海波

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/12/1

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