660MW超临界机组#1高调阀卡涩问题分析论文_陈怀北

(阜阳华润电力有限公司 安徽阜阳 236000)

摘要:某640MW电厂,机组进行一次调频试验期间,高调阀全部开启,关闭过程中#1高调阀关到65%无法正常向下关闭,经1月17日晚对该高调阀阀杆连接机构敲振,关闭到39%无法正常向下关闭,向上打开全部正常。该阀芯件在汽轮机提效改造期间进行了返厂维修,现无法正常动作,已影响机组正常运行负荷能力及安全性有一定程度的影响,因此我们制定了相应的措施,并对卡涩过程中出现的问题进行总结分析,然后进一步的完善措施,确保机组下次安全稳定运行。

关键词:高调阀卡涩、安全性、问题总结

1.前言

某2×640MW超临界火力发电机组,锅炉、汽轮机、发电机三大主机分别由哈尔滨锅炉厂有限公司、东方汽轮机有限公司、东方电机有限公司设计制造。汽轮机型号为N600-24.2/538/566型超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、冲动凝汽式汽轮机,制造厂产品代号D600C,#1机组于2006年3月投产发电。在2017年对#1机组进行提效改造,改造后参数N600-24.2/568/566。

2.高调阀卡涩问题

2018年1月17日18时00分,热控人员在做ACG一次调频实验,主汽#1机#1高调阀在达到全开状态后,在18:40分,向下进行关阀指令。18:49分,#1高调阀门反馈位置在69.5%,发现#1高调阀向下关闭速度缓慢,直到阀位反馈开度在63%后,#1机高调阀无法正常继续向下关闭,阀门阀位卡涩。

在出现此问题后,热控人员及时联系值长、汽机专业,对#1高调卡涩问题进行一个初步的判断,可能以下几个原因:

1、由于阀门的阀杆和衬套之间卡涩,阀碟与阀套配合卡涩。

2、#1高调阀内部存在氧化皮,造成调阀开关卡涩。

3、伺服阀卡涩,导致进回油不畅。

4、高调阀的阀杆与操纵座的对中性较差。造成阀门动作不一致时候卡涩。

3.高调阀卡涩处理过程

针对以上原因,机务人员采取对#1高调阀门进行强制手动关闭,给#1高调阀低于63%的指令后,高调阀未动作,再继续下调指令,阀位无跟踪,考虑阀门机械卡涩,通过开启阀门对#高调阀腔室冲洗,手动%5逐步上调量,强制#1高调阀开启,阀门跟随指令良好,阀门未见卡涩现象,初步排除伺服阀油路不畅,主要考虑阀门机械卡涩,采用液压千斤顶,靠向下的挤压,强制关闭#1高调阀,在汽机检修人员准备工具的同时,制定详细方案,联系热控人员进行全程配合,沟通运行人员关注主机运行状态,通过指令与现场阀位进行差异化调整,现场汽机专工关注千斤顶施加压力,采取多次调整方式,使阀门卡涩部位产生多次相对动作,以微小调整方式,逐步关闭#1高调阀。在保证向下调整的过程中,多次进行远程操作,对现抵达下限,进行反复操作。

在采取此方案后,于2018年1月18日下午14:27分,#1高调阀指令到0位置,阀位反馈在2%,在联系热控对高调阀进行远程操作,阀位跟踪指令正常。#1高调阀门恢复自动。

在2018年1月18日,18:47分,阀门第二次出现卡涩,阀位保持卡涩位置在66%,后采取相同的方案,对高调阀进行手动强制,在就地采取千斤顶,将高调阀关闭。

在2018年1月19日,10:33分,阀门出现第三次卡涩现象。阀门卡涩位置在87%,后采取相同方式,阀门在关到30%,现场千斤顶出口压力较小,阀门下降相对顺畅,在阀门位置在18%,办理工作票FYHR4270,更换#1高调阀伺服阀,在管路泄压后,阀位保持在18%,未见下降,在更换伺服阀后,对#1高调阀进行操作,阀门依然卡涩在18%,排除了油动机油路问题。

再次对#1高调阀进行手动关闭处理,在阀门位置在18%关注9%,现场千斤顶出口压力明显增加,一方面考虑阀门在关闭时主汽的压力,另一方面,下部卡涩相对严重,在阀门位置在10%,千斤顶出口压力在70Mpa,无法继续向下关闭,联系热控取消#1高调阀强制,恢复自动操作。

4.高调阀卡涩问题分析

D600C-271000A高调阀为东汽成熟结构,广泛应用于600MW及660MW超临界机组,油动机、操纵座均为自控成熟配合部套,可排除设计结构原因导致的卡涩,该调阀十字头结构仍为老式螺纹、销连接结构,不存在对中性问题。经检查阀门外观未见异常,更换油动机伺服阀也没有改善,由此分析,应为高调阀内部机械结构发生卡涩。

高调阀内常见的卡涩位置如图所示:

返修完成后符合设计要求。

在后续运行过程中、阀芯件套筒、阀碟等材质:2Cr12NiMo1W1V,在高温下,容易腐蚀起氧化皮,使配合间隙减小,氧化皮脱落更进一步减小间隙,增加了阀杆运行的敏感性,导致出现卡涩情况。

5.高调阀卡涩处理方案

机组停机、待阀门冷却后,现场解体阀门,抽出阀芯件。观察阀杆、阀碟外圆是否有摩擦痕迹。

将解体阀芯件(包含阀盖装配组件、阀碟装配组件)返回东汽厂,首先检查阀杆与衬套间隙、阀碟与阀套间隙是否满足图纸要求,若不满足图纸要求,则进行补充加工恢复其配合间隙;同时进行阀杆跳动检查。以上各项检查、修复工作完成后,将阀门部件复装发回电厂安装。

修复步骤简介:

1、将阀杆与阀碟组件从阀盖中抽出,若阀碟与阀套卡死,采用专用工具将阀碟与阀套强行分开。

2、拆除阀碟上的螺钉,拆卸前在螺纹部位喷松动剂。若螺钉咬死,则阀杆与阀碟转机床加工,钻除螺钉,过程中注意保护阀碟螺纹不受损伤。

3、阀杆与阀碟分开后,复测衬套内孔、阀套内孔、阀杆直径、阀碟直径及阀杆跳动并记录。

4、根据反馈测量数据:

1)若阀杆与阀盖内的衬套间隙偏小,无法回用时,则通过机床加工衬套内孔;

2)若阀碟与阀套间的配合间隙偏小(有氧化皮等),则通过机床加工阀碟外圆,加工量根据具体情况确定;对于阀套内的氧化皮,若机床确实无法补充加工,则通过人工打磨去除;

5、复装。

6.结论

1、由于检修工艺不当,检修回装有问题,导致阀门配合间隙偏小,阀门的阀杆和衬套之间卡涩,阀碟与阀套配合卡涩,

2、由于检修过程,对设备的清理深度不够,未充分将存在的氧化皮打磨干净,导致#1高调阀内部存在氧化皮,造成调阀卡涩。

3、由于EH油质不合格,伺服阀卡涩,导致进回油不畅,后期要加强油质监控。

4、由于安装工艺不当,导致高调阀的阀杆与操纵座的对中性较差。造成阀门动作不一致时候卡涩。

5、由于#1高调阀在#1机节能改造提效前,采用喷嘴进气方式,#1高调阀长期保持在10%的开度不动作,且此次,#1高调阀未更换阀杆,导致#1高调阀的配合间隙得不到充分的磨合,内部氧化皮增多,在检修过程中,清理不够彻底。

6、三次#1高调阀卡涩,都出现在阀门短时间开度到全开位,在后续关闭过程时候,阀门卡涩,无法关闭,说明由于检修质量问题,暂时#1高调阀不满足全开度使用。

参考文献:

[1]《汽机专业设备检修规程》

[2]张新科、孙显杰《防止电力生产重大事故的二十八项重点措施》

论文作者:陈怀北

论文发表刊物:《中国电业》2019年第08期

论文发表时间:2019/9/5

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