辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司 辽宁省阜新市 123000
摘要:原料气压缩机负荷、循环气量、系统压力、床层温度、循环水温度是影响压缩机排气温度的主要因素,必须严格规范操作,改善系统和压缩机系统的运行状况。气阀漏气、活塞环密封性不好、气缸润滑不良、气缸夹套内壁结垢、测温元件老化是原料气压缩机故障运行时常遇到的问题。必须客观全面地分析问题,加强设备润滑管理,经常对压缩机进行维护保养,保证换热效果,定期检查温度检测系统是否有异常。
关键词:循环氢压缩机;排气温度;故障;措施
一、原料气压缩机组有关情况介绍
该压缩机组用于化肥合成氨装置转化系统,其作用是将天然气进行压缩,为一段转化炉提供生产氢气的转化原料。原料气压缩机为多级离心式压缩机,一个缸体,一段压缩,其型号为BCL405,压缩机有5个叶轮,叶轮为一个方向排布,采用平衡管方式平衡其轴向力,其轴封采用串联式干气密封,汽轮机为中压冷凝式透平,其型号为SVKJPE5,由美国Elliott公司生产,机组有关参数如下。
1、机组有关参数
机组有关参数见表1。
2、压缩机主要工艺流程
原料气压缩机为一段压缩。来自末站的天然气压力1.866MPa(G),温度为25℃(夏季),进入压缩机被压缩至4.36MPa(G),温度为115℃左右,进入一段转化炉与水蒸气反应产生工艺所需的氢气。
为防止压缩机喘振,在工艺回路流程中设置了防喘振阀01FZI4130,在机组开车过程中,防喘振阀处于全开状态,当汽轮机达到最低工作转速8910r/min时,防喘振阀处于工作状态。防喘振阀可设置为自动或手动模式,可根据生产要求对防喘振阀开度大小进行调节。
机组停车有两种方式,一种为正常停车,另一种为紧急停车。正常停车程序为打开喘振阀,将汽轮机转速降至8910r/min,在操作屏幕上点停车按钮,汽轮机转速会快速下降至1000r/min,然后按紧急停车按钮。紧急停车指在汽轮机工作转速下,直接按紧急停车按钮而快速停机,此时防喘振阀处于紧急全开状态。在防喘振回路上设置了水冷却器,其作用是将压缩机循环流量的热量带走。其工艺流程图见图2。
图2 原料气压缩机PID流程图
二、压缩机回路高温事故介绍
2014年12月9日10点52分因循环水电泵A接线盒爆,两台循环水电泵停运,循环水断水,造成除一段炉外,其它化肥装置全部停车,为尽快恢复生产,原料气压缩机一直未停机,10点56分13秒内操在手动模式下打开喘振阀,使压缩机气量进行自循环,因压缩机循环回路温度高,11点33分38秒按正常停车程序停机组,11点44分18秒机组完全停止,在此过程中外操发现压缩机循环回路温度在不断上升,11点28分防喘振阀阀体温度已高到283℃,管线及压缩机壳体外表面已开始冒烟,而内操通过监屏,观察01TIA4139及01TI4138点最高温度为95.8℃,在正常指标内,未发现温度异常。机组运行情况见图3。
三、事故原因分析
1、循环回路温度高原因分析
将机组的运行参数及与机组有关的工艺参数从ITCC及DCS中调出得到表2对表2及图3进行分析,并结合操作人员对事故经过的描述,情况总结如下:
1)在正常工作时,压缩机防喘振阀开度为24.95%。从10:56:18秒喘振阀开始进一步打开,压缩机流量进入自循环状态,其开度为55.33%~80.57%。2)在高转速下,压缩机防喘振阀打开,其流量处于自循环状态的时间,即从10:56:18秒到11:38:17秒,持续的时间为42分钟。3)机组未进行紧急停车操作,而是按正常停车操作,于11:35:03秒手动停车,11:44:39秒完全停下来。4)压缩机进口温度从4.9℃逐渐上升到51.4℃。5)压缩机出口温度变化不大,在流量自循环过程中其温度最高为103.3℃,在指标120℃之内。6)外操反映压缩机流量循环回路的温度不停升高,管路外表面温度最高达到283℃。7)最终循环回路管线及压缩机外表面出现冒烟。8)10点52分循环水电泵A因接线盒爆,紧接着电网晃电,造成两台电泵停运,循环水断水。9)11点5分启动B泵,循环水压力为0.2MPa(G),12点29分C泵启动双泵运行,循环水正常,其压力为0.47MPa(G)。10)内操通过计算机操作屏幕监控01TIA4139及01TI4138测温点并未发现温度异常。
在压缩机流量处于自循环过程中,其产生的热量由防喘振冷却器带走,根据上述情况可以看出,10点52分到12点29分压缩机冷却器处于断水或水量不足的状况,压缩机产生热量无法及时带走,造成整个回路(包括压缩机本体)温度上升。
对于压缩机进、出口测温点01TI4138及01TIA4139,在操作屏幕画面上标注在A1及A2位置,而在实际流程中,其位置在B1和B2点见图2,其位置处于流量循环回路之外,且安装点远离回路,当压缩机流量打循环时,这两点温度不能反映压缩机的进、出口温度,所以监屏人员未发现01TIA4139及01TI4138点的温度异常。
3、汽轮机冲转失败原因分析
因该机组未设盘车器,所以事故出现后,对机组进行了两次直接试开,汽轮机调速阀开度分别达到了23%及31%,但汽轮机转速为零,汽轮机冲转失败,在正常情况下,调速阀开度达到31%时,汽轮机已达到正常工作转速10868r/min,说明压缩机内部出现了故障。在高温作用下,压缩机内部动、静部件有严重的粘连和卡涩现象。压缩机结构装配见图4。
经对图4分析认为,压缩机动、静部件粘连和卡涩可能由以下几方面造成:1)隔板变形造成叶轮与隔板摩擦,转子不动;2)盖板密封与叶轮摩擦造成转子不动;3)隔板密封与转子轴摩擦造成转子不动;4)干气密封动静环损坏造成转子不动;5)转子前、后轴封与轴摩擦造成转子不动。
图4 压缩机结构装配图
对于上述问题,均需对压缩机进行解体检查、确认。将转子两侧干气密封拆出后,干气密封完好,未发现异常,将前盖板拆除后,未发现前轴封粘连、卡涩及损坏。
在拆除两侧的径向、轴向推力轴承、压缩机侧联轴器鼓、干气密封及前盖板后,使用专用工具将转子内筒从前端拉出,当液压泵压力上升至20MPa时,内筒仅向外轴向移动了3.5mm,此时固定内筒螺栓丝扣已变形松动,为防止压缩机重要部件损坏,此法作罢,内筒未能拉出,分析认为其原因可能如下:
1)压缩机内的滚轮将外筒体内壁拉毛而卡涩;2)平衡盘密封损坏、卡涩;3)后轴封损坏而粘连、卡涩。
经决定拆除后盖板,采取后顶前拉的办法将内筒拉出,在用顶丝拆除后盖板时,发现后盖板也仅能移动3.5mm,说明平衡盘密封或后轴封存在粘连、卡涩,而滚轮将外筒体内壁拉毛而卡涩的推论基本上可以排除,因平衡盘密封或后轴封材质为铝合金,此处为薄弱环节,强行拆除不会损坏其它部件,同时平衡盘密封及后轴封备件齐全,所以对后盖板进行强行顶出,拆除后发现后轴封端面与平衡盘背帽端面融化粘连在一起,其情况见图5。
图5 端面粘连情况图
四、修理及对策
出现高温事故后,对压缩机进行解体,从外观上看,除了压缩机后轴封端面融化损坏及平衡盘梳齿条个别损坏外,其余部件完好,对此做出以下决定:1)对转子的弯曲度进行检查,其最大径向跳动量为0.02mm,设计值小于或等于0.03mm,转子符合要求,可以使用。2)对转子后轴封及平衡盘梳齿进行更换。3)对内筒体外表面O型圈进行更换;4)对转子平衡盘背帽端面粘连金属进行车削、清除。5)对于压缩机进、出口测温点01TI4138及01TIA4139,与设计院联系,择机将现有位置B1及B2改为A1及A2。6)增加A2点的温度报警值,设定值为140℃,以提醒用户,避免高温对压缩机造成损坏。7)因防喘振阀冷却器受高温作用,经试压检查,17根换热管存在泄漏,进行了堵管处理。
结束语
原料气压缩机负荷、循环气量、系统压力、床层温度、循环水温度是影响原料气压缩机排气温度的主要因素,必须严格规范操作,改善反应系统和压缩机系统的运行状况。
参考文献:
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论文作者:范羽
论文发表刊物:《防护工程》2017年第16期
论文发表时间:2017/10/20
标签:压缩机论文; 温度论文; 转子论文; 机组论文; 汽轮机论文; 回路论文; 盖板论文; 《防护工程》2017年第16期论文;