定冷水智能净化装置在发电厂中的应用论文_何宇光

(黄陵矿业煤矸石发电有限公司 陕西黄陵 727307)

摘要:本文针对黄陵矿业煤矸石发电公司2*300MW发电机定子冷却水系统及水质进行论述,对定冷水不同pH值下水中铜离子含量进行了分析与化验对比,介绍了定子冷却水智能净化装置的工作原理及作用。通过对发电机定子冷却水系统加装智能净化装置,解决了定冷水水质铜离子含量长期超标的问题。

关键词:300MW汽轮发电机;定子冷却水;智能净化装置;铜离子;pH值

引言

黄陵矿业煤矸石发电公司2*300MW发电机由上海电气集团设计制造。发电机采用水-氢-氢冷却方式,机组运行中,对发电机定子冷却水水质有一定要求,定冷水的电导和水中铜离子含量是水质的重点监测指标。黄陵电厂两台机组发电机定子冷却水自投产后pH 值、铜离子质量浓度等指标不满足DL/T801—2010《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》标准要求,曾采用了凝结水与除盐水协调调节法对系统补水进行手动调整,但未能解决问题。通过调研,对发电机定子冷却水系统加装智能净化装置,并对补水系统和排水系统进行了改造,最终彻底解决了定冷水pH值偏低等问题,从而保证了发电机组的安全稳定运行。

一、系统概述及存在问题

1、系统概述

黄陵电厂单机容量300MW,发电机采用水—氢—氢冷却方式。定冷水系统设水泵、冷却器、滤水器各两台和一台水箱,并配有离子交换器进行水质处理,定冷水系统补充水源为除盐水,运行中通过水箱顶部的充氮管对水箱充氮密封,以减少空气中二氧化碳对水质的影响。

2、存在问题

在机组投运后,随着机组运行时间增长及启停次数增多,发现定冷水铜离子质量浓度超标严重,特别是在机组刚启动后,平均约为80-100μg/L,严重超出DL/T801—2010《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》标准要求。对此现象,采取了加大定冷水箱换水的方法,同时加快了离子交换器树脂的更换周期,维护费用较高。

3、原因分析

图1

按系统设计要求,以除盐水作为定冷水系统补充水源,系统充氮密封运行,并投入离子交换器,但经过实际检测发现,定冷水电导率在合格范围内,且较低,但pH值却在6.8-7.5,按照铜溶解度(腐蚀)与 pH 值关系曲线图1可以看出,当水质pH在8-9之间,即偏碱性时,铜的溶解度(腐蚀)达到最低。

二、整改措施

通过调研发现,发电机定子冷却水智能净化装置能较好地解决定冷水 pH值偏低问题。其原理是在凝结水精处理出水母管的加氨点后(凝结水)和除盐水各引一路水,通过计算机配比,始终维持补水的pH在8.65-8.8、电导率在1.2-1.7μs/cm范围,连续向定冷水箱补水,使定冷水的pH维持在8-9的防腐范围内,从而使定子线棒铜腐蚀减少到最低,从而避免铜离子腐蚀沉积,保障机组安全稳定运行。定冷水箱高位溢流至中间水箱,排气装置负压回收,实现补水、溢流水、回收水的动态平衡。

为了提高定冷水水质,使各项指标符合标准要求,保证发电机安全稳定运行,决定对现有定冷水系统进行改造,加装发电机定子冷却水智能净化装置。

三、改造效果

1、水质指标符合要求,系统运行稳定

智能净化装置投运后,发电机定子冷却水电导率维持在 0.5-1.2 μS/cm,pH 值为 8.0-9.0,铜离子质量浓度平均小于10 μg/L。运行中,智能净化装置不间断的向定冷水箱进行补水,多余的水通过高位溢流进入中间水箱,中间水箱则将水排至排汽装置。系统运行稳定,安全可靠。

2、降低离子交换器树脂更换周期,减少生产成本

定冷水系统加装智能净化装置后,原系统中的离子交换器装置则作为备用,一方面降低了离子交换器树脂的更换周期,减少了生产成本;另一方面不用对系统再进行连续的换水操作,节约了除盐水的用量。

四、结束语

对发电机定子冷却水系统加装智能净化装置改造后,黄陵电厂两台发电机组定冷水水质完全符合DL/T801—2010《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》中的要求,pH值、电导率、铜离子质量浓度明显优于改造前数值;同时该装置在线自动化控制,操作简单、运行稳定,从而保证了发电机组的安全运行。

参考文献:

[1]上海汽轮发电机有限公司.汽轮发电机定子线圈冷却水系统说明书;

[2]电力行业电机标准化技术委员会.DL/T801—2010大型发电机内冷却水质及系统技术要求:中国电力2011:1-5.出版社;

[3]发电机定冷水碱度自动调节装置使用说明书。

论文作者:何宇光

论文发表刊物:《电力设备》2019年第15期

论文发表时间:2019/11/26

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