AP1000瞬态工况下SG液位变化分析及策略论文_吴寿明

(三门核电有限公司 浙江台州 317112)

摘要:根据商运前AP1000瞬态试验数据,通过分析2个经典运行瞬态工况下的SG液位变化,验证瞬态试验结果满足设计准则要求;识别各瞬态工况下SG液位变化引起的运行风险,并针对这些风险提出应对策略。

关键词:AP1000;瞬态试验;SG液位;

Abstract: According to the AP1000 transient test data, analyzing the SG liquid level changes in five classic operating transient conditions; verifying that the transient test results meet the design criteria, and analyze the operating risks in each transient condition ,And propose countermeasures for these risks。

Key Words: AP1000;Transient Test ;SG Levle;

1.引言

近年来,国内核电发生多起SG液位瞬变引起的停堆事件,核电站已将SG液位控制作为重点关注对象。AP1000在商运前针对运行瞬态变化引起的SG液位变化进行了多个工况的试验,以验证核电厂运行瞬态下SG的液位变化满足设计要求,保证运行参数与反应堆保护系统整定值之间有足够的裕量,不会触发停机/停堆和专设动作。本文根据商运前AP1000的运行瞬态试验数据,分析2个经典的运行瞬态工况下SG的液位变化趋势及各工况存在的风险,并针对这些风险提出应对的策略。

2.SG的液位控制

SG液位变化受到一回路温度、主蒸汽流量、主蒸汽压力、给水流量、给水温度和排污流量的影响。故在SG的液位控制过程中考虑了上述因素,其控制逻辑参见图1:正常运行时SG的控制信号由两部分组成,第一部分为汽轮机第一级压力转化的窄量程液位(NR)整定值与SG NR测量值的偏差信号,该信号经过给水温度补偿;第二部分通过蒸汽压力补偿蒸汽流量,该蒸汽流量与给水流量之差作为偏差信号。

图1 SG液位控制逻辑

3.瞬态试验下的SG的液位变化

3.1瞬态试验时SG液位变化过程

AP1000在商运前进行了一系列的瞬态试验,以验证瞬态工况下SG液位变化是否满足设计准则。其中比较典型的,手动断开GCB(发电机出口断路器)及紧急停堆的瞬态试验。

3.2GCB断开试验的SG液位变化

初始 100%额定功率,初始SG液位为52.5%。当手动断开GCB(主发电机出口断路器)后,SG液位在30s内骤降到最低29%,主调节阀门瞬间开大至全开,SG液位在20s内从29%迅速上升至50%,后主调节阀逐渐调小,SG液位增长速度缓慢,达最大值62.7%后开始下降,并在12分钟左右达到稳定状态。

3.3100%功率手动停堆试验的SG变化

初始堆功率98%,初始SG液位为52.5%。当操作停堆开关停堆后,由于停堆 5s 后才触发停运汽轮机,5s 中大约需耗费蒸汽 95t,同时汽轮机停机后,由于汽水短时失配,主蒸汽压力上升,SG 窄量程液位在5s内骤降至0.6%。SG的液位变化过程参见图2:

图2 100% 功率时紧急停堆SG 液位变化

4.存在风险及应对策略分析

4.1GCB跳闸瞬态试验

对于100%甩负荷时,由于瞬态负荷变化较大,SG液位最低至29%,虽然满足设计准则,但离停堆定值很近,由于存在停堆风险。故正常运行时,要维持SG的液位为正常液位值(52.5%)。当存在汽轮机跳闸的类型工况时,主控室应手动将辅助蒸汽切换至辅助锅炉,减小蒸汽用量。同时,降低SG的排污量,以减少SG的液位下降。同时,关注调节给水阀门是否正确开启响应,必要时手动干预。

SG 窄量程液位升高至一定值后,液位会趋于正常液位 52.5%。由于刚开始时主给水调阀开度较大,若 SG 液位会持续上升并超过52.5%,主控室应关注SG的液位变化趋势, 根据AOP-332 规程第 9 步,手动调节主给水调节阀维持 SG水位在 29%-52.5%之间,若 SG 窄量程液位逼近停堆定值 76%,则手动触发停堆并执行 E-0。

4.2紧急停堆瞬态试验

停堆之后,SG 液位迅速下降,此次紧急停堆之后 20 秒内 SG液位由正常液位 52.5%左右迅速下降至 0%左右, SG的液位变化在设计准则范围内;由于停堆后的SG最低液位离保护系统整定值太近,如果叠加其他故障,存在保护系统动作的风险。

5.结论

通过上述各个经典瞬态负荷变化试验时SG液位变化的分析可以看出,针对阶跃10%的负荷变化、5%/分钟的线性负荷变化和1台主给水泵跳闸时,SG的液位变化不大,不存在停机/停堆风险,主控室只需确认自动控制系统动作正常即可;但对于GCB跳闸或紧急停堆事件,SG的液位降低至渐进停堆或安全系统动作的定值,具有停堆或专设触发的极大风险,需要主控室进行干预。

参考文献:

[1]核电2号机瞬态试验经验反馈,2018年12月。

[2] 核电厂2号机组主给水丧失手动停堆后S信号自动触发事件通告,2018年。

[3] 核电AP1000定值手册,2019年

论文作者:吴寿明

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

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