(东源曲靖能源有限公司 云南省曲靖市 655000)
摘要:公司脱硝装置NOx分析仪自动标定后,引起氮氧化物超排,运行人员调节困难,环保数据波动大。
关键词:NOx突变 原因分析 设计调节回路 经济效益
公司近年来不断加大环保设施的投入,确保机组生产排放达标。NOx是环保监视和控制的重要参数,为了准确测量烟气中的成份,烟气分析仪要进行自标定和人为标定,即大气标定和标气标定。在烟气分析仪标定的时候,烟气分析仪测量的气体是大气或标气,此时烟气分析仪测量的信号输出自动保持,信号不变。标定结束后,烟气分析仪的输出信号保持取消,恢复测量信号。仪表标定过程的时间总共6分钟:标气标定前3分钟,进行仪表标定,同时为了防止取样探头堵塞,进行间歇性吹扫取样探头;后3分钟,进行烟气分析仪表、取样探头和取样管气体置换。为了测量准确性和实效性,并防止取样探头堵塞,一般每3小时自动标定一次。4台机组相继投入脱硝系统,运行过程发现每天都会出现4-5次烟气分析仪自标定后超排的现象,运行人员很难调节过来。在咨询厂家及周边电厂无果的的情况下,只能通过大量的数据统计、数据分析、仪表参数调整等工作来排除异常情况。为了彻底解决这个问题,提出了研究这一课题的必要性。
1确定课题
针对存在的问题,标定后烟气分析仪参数突变,调节不能及时有效控制,若不及时进行人为操作,短时超排现象时有发生。大气污染,刻不容缓,爱护环境,人人有责!为此确定了研究课题:研究烟气分析仪标定后NOx突变的解决方法。
2分析原因
在烟气分析仪标定时,就地实测NOx进行比对。
试验日期:2019.7.28
试验人:王安会
结论:烟气分析仪的参数突变与测量无关,是真实反应烟气的NOx浓度。参数突变的原因不是仪表测量问题,是标定过程中,烟气成分NOx发生了明显的变化。在自动调节系统中,PV值通常是连续测量,不间断性,调节系统能有效控制输出,达到目的。在标定的时候,烟气分析仪的NOx输出信号自动保持当前值。烟气分析仪标定时,其信号输出自动保持,信号不变。由于SP设定值为原来的值不变,为了达到目标值,而PV值又不变,所以在这标定的6分钟内,调节回路在不断的调节,烟气成分NOx发生了明显的变化,导致标定结束后参数突变。
3 解决方法
3.1 按系统测点配置要求,增加测点配置。
在A、B侧进出口分别增加一个测点,每台机组共4个测点,当其中一台烟气分析仪标定时,逻辑自动切换到另一台烟气分析仪,保证连续测量烟气中的NOx浓度。
优点:保证连续测量烟气中的NOx浓度,控制可靠,调节平稳。
缺点:增加投资,其中烟气分析仪7万元/台,取样探头0.6万元/台,取样管线0.4万元/台,施工费用0.8万元,共4套共计35.2万元,4台机组共140.8万元。施工周期长,施工难度大。
3.2重新设计调节回路
根据标定前后的烟气的NOx浓度大多情况相差太大引起参数突变的现象;结合实际情况,在仪表标定时,在这6分钟内,通常机组生产工况无明显变化(机组特殊情况除外),也就是机组的排放物无明显变化。从此角度出发,重新设计优化喷氨调门调节回路,标定过程中,保持调节回路处于微调方式,喷氨调门基本上保持不变;标定结束后,克服烟气分析仪NOx浓度的突变对调节回路的扰动,设计时考虑调节的及时性和仪表测量本身带来的扰动。
优点:除人力成本外,无经济投资。调节平稳、可靠,机组排放达标。实施方便,可控。
缺点:标定过程中,烟气分析仪NOx浓度6分钟保持,标定后客观存在一定的偏差,此偏差带来的扰动可忽略。
综上所述,在不增加投资的情况下也能解决,选择重新设计调节回路。
4 实施
首先制定详细的实施计划,经领导审批通过后,按照方案执行,修改逻辑,确认调节回路优化方案正确,再检查执行情况,最后对成果进行评价和总结。
4.1 原喷氨调门调节回路
7结论
该成果也得到公司领导的认可,并取得较大的经济效益和社会效益,周边4个电厂已对该成果进行学习取经,在电力行业火电厂大力推广,确保机组生产不超排。
参考文献:
1 HJ 75-2017固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范
2《DLT 335-2010火电厂脱硝系统运行技术规范》
论文作者:王安会
论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期
论文发表时间:2020/5/8