矿山开采区顶板致裂放顶实施方案论文_王志根

山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司 山西朔州 036900

前言:南阳坡矿自投产以来,已回采十余个工作面,工作面回采前均没有采取促使老顶提前垮落的强制放顶措施,而是靠减少放顶煤量进行顶板管理,因而造成部分煤炭损失。另外,工作面煤层的上覆砂岩层厚度大,质地坚硬,不易垮落,随着采面的推进,采空区悬顶面积逐渐增大。长时间大面积采空区顶板不垮时,将使得综放工作面控顶区内压力高度集中,在支护强度承受不了顶板的高压时,控顶区内顶板会发生剪切破坏。坚硬顶板一旦突然冒落,岩层折断时产生的强烈动载荷会损坏或推到大量工作面支架,造成工作面垮冒事故;另一方面,采空区积存的大量高浓度瓦斯气体,沿风巷、机巷涌出,造成瓦斯超限,并形成破坏力很强的暴风,其强烈的冲击作用常摧毁工作面及其邻近巷道中的支架、风门和砖墙封闭,甚至使矿车翻到,轨道弯曲。

关键词:致裂原理;顶板;二氧化碳

提前预裂顶板,主动控制顶板的初次来压,以此降低来压强度,抑制古塘气体异常涌出。而二氧化碳致裂技术安全、环保,为达到安全生产、多放顶煤、提高经济效益的目的, 南阳坡沟矿于 2018 年 10 月~11 月,采用新型 CO2 致裂技术,在 4111 综放工作面切眼及两顺槽超前支护段内对老顶进行了强制放顶,取得了较好效果,达到了预期目的。

1.CO2 致裂原理

1.1二氧化碳致裂技术原理及特点

CO2“致裂爆破”是一种气相压裂技术,是近几年兴起的一项“爆破”新技术,初始主要用于高瓦斯低透煤层的增透。其原理是利用高能气体瞬间作用对煤(岩)体产生剪切破坏,而对煤(岩)体产生沿钻孔轴线的劈裂破坏,从而切断煤(岩)体。

作用原理:利用二氧化碳致裂器工作时释放的高压二氧化碳气体,瞬时作用于孔壁,致使被作用介质开裂或破碎。

(1)在温度 31℃以下、7.2MPa 压力时 CO2 以液态存在;

(2)当温度超过 31℃时,无论压力多大,液态 CO2 将在 20 毫秒内气化。体积膨胀系数可达 600 倍,压力可达到 80-270MPa。

利用这一特点,通过发热装置,使致裂器储液管中液态二氧化碳瞬间气化产生高压, 当压力达到泄能器设定压力时,高压气体向外喷出,瞬间产生强大推力,二氧化碳气体沿自然或被引发的裂面松开物料,并将其推离主体,从而达到致裂及增透的目的。

图 1.1 二氧化碳致裂器结构图

有别于传统炸药,二氧化碳致裂器不产生冲击波、明火、热源和因化学反应而产生的各种有毒有害气体。前期各领域的应用证明了二氧化碳致裂器作为一种物理爆破设备,具有安全性能高、性能稳定、操作简便的特点。

?主要技术优势和特点如下:

(1)热反应过程在密闭管体内腔中进行,低温爆破,喷出的 CO2 具有抑制爆炸和阻燃作用,不会引爆瓦斯;

(2)震动小,不产生具有破坏性的震荡或震波,大大减少诱发瓦斯突出的几率;

(3)震动和撞击均无法激发发热装置,因此充装、运输、存放具有较高的安全性;

(4)爆破能力可控,根据使用环境、对象的不同设定能量等级;

(5)具备高效自动化充装设备和手动充装装置,可分别满足高效增透需要和无动力配置工况条件下应用需要;

(6)不产生有毒有害气体,躲炮距离近,可迅速返回工作面,连续作业.

1.2二氧化碳气相切顶卸压原理

二氧化碳气相致裂是高压气体瞬间释放在岩体钻孔内部,迫使岩层中的宏观裂隙扩展联通,并促使微小孔裂隙形成和逐渐张开,形成新的再生裂隙网,从而达到切裂岩体的力学联系以便降低巷道上覆岩层的应力,达到巷道的稳定性。

2.实施方案

2.14111工作面概况

南阳坡矿 4111 综放工作面长 275m,推进长度 1417m,煤厚平均为 9.11m,设计采出量

462.98 万吨。

4111 面老顶由中粒砂岩、粉砂岩组成,厚 10m,普氏系数为 5~6,属坚硬顶板。

2.2CO2致裂方案

4111 面 CO2 致裂强制放顶实施方案设计为:

1.孔径:φ65mm,孔距开切眼内每 10 米一个孔。

2.数量:开切眼 29 个孔,进回风顺槽各两个孔,合计 33 个孔。

3.孔深示意图。

致裂器串接方案

孔内致裂器串接方案如下:设计每孔布置直径 51mmCO2 致裂器 9 根,对老顶进行致裂,每根致裂器长 1.6m。

图 2.1 致裂切顶钻孔致裂器串接布置示

2.3致裂效果监测内容和方法

①液压支架阻力监测

采用顶板(压力)动态监测系统在临近巷道的工作面端头液压支架,对顶板(压力) 动态监测系统,监测工作面液压支架工作阻力,重点观测工作面机头位置液压支架工作阻力情况,以比较致裂前后工作面周期来压步距和来压强度的不同。

②工作面后方顶板垮落情况监测

根据工作面回采情况,及时监测切顶巷道工作面后方顶板垮落情况,检验顶板致裂卸压效果。

3.致裂效果

4111 综采工作面 CO2 致裂切顶工作于 10 月 15~20 日顺利实施完成,效果明显:

3.1顶板冒落情况

4111 面实施 CO2 致裂回采后,推进 4m 时(16 日),70~120 架顶板垮落,推进 8m 时(17 日),溜头顶板垮落,推进到 12m 时(18 日),工作面老塘顶板除溜尾 8 架外全部垮落, 到 22 日早班时,工作面顶板全部垮落。

3.2放顶煤情况

在采用了 CO2 致裂技术措施后,建议工作面开始推进 10 米后可以放顶煤。10 米至 20 米之间可放顶煤平均 1 米厚;20 米至 30 米之间放顶煤平均 2 米厚;30 米至 50 米之间放顶煤平均 3 米厚。回采 10 米至 50 米之间预计可多放顶煤 32175 吨,按电煤 260 元每吨计算,产生效益 8365500 元。

4.存在问题及建议

4.1虽然致裂炮眼在工作面安装前提前完成,但由于 4111 面实施 CO2 致裂的决定滞后, 由于工作面放顶孔按照使用炸药雷管爆破设计,相较于二氧化碳致裂器的布孔少得多,且沿走向方向布孔的距离比较短,致裂器威力较小,故效果比使用二氧化碳致裂布孔最优化设计布孔的效果要差,预计最少在走向 45 米左右,才能发生顶板断裂。

4.2纵观 4111 面 CO2 致裂实施过程,虽然没能完全按照设计要求实施,导致致裂威力下降,但与不进行放顶比较,效果是明显的。因此在此后的致裂施工中,根据这次实施致裂经验适当修正设计方案并完全实施,致裂效果完全能达预期目标。

结束语:

CO2 强制放顶效果明显,且是安全的。对于顶煤裂隙不发育的工作面,CO2 强制放顶具有明显的促进顶煤冒放作用。

论文作者:王志根

论文发表刊物:《防护工程》2019年18期

论文发表时间:2020/1/10

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