高压电动机转子断条的原因分析及处理论文_封全越

(新乡华新电力集团股份公司)

摘要:高压交流鼠笼型电动机在电力生产过程中运十分广泛。但由于原理、结构、机械、制造、工艺、材质、运行的等等一系列复杂的原因共同作用,导致了笼型电机断条事故,由断条所引发的事故占全部电机事故的35%。分析和解决断条问题是电力生产中迫切需要解决的问题。本文从多方面分析了笼型电机的断条原因,并针对其原因提出了解决方案,着重从工艺上进行叙述。由于本人从事电机修造的时间不长,对这方面的研究还有待进一步探讨,希望各位专家能提出宝贵意见,以便以后能够解决更多的现场问题。

关键词:电机;笼条;故障;分析;处理

1 前言

异步电动机是一种将电能转变为机械能的交流电动机,又称感应电动机,高压异步电动机是指额定工作电压为3~10KV的交流电动机。

在电力生产过程中,高压电机广泛运用在汽轮机及锅炉辅机设备中,如球磨机拖动电机等。重载启动电机,在启动过程中,由于启动时间长,启动力矩大,易造成笼条断裂,给安全生产造成影响。

2 造成笼条断裂的主要原因

1)启动时转子笼条温度很高,使机械强度下降

根据电机的堵转等值电路可知其基本方程式

=

可知,由于定、转子实际阻抗Z1、Z2均很小,因而异步电机启动时的定转子电流都将很大的,造成转子笼条导体的温度升高,根据计算,短时笼条温度可达300℃,机械强度下降,容易断裂。

异步电机启动时起动电动很大而起动转矩不大,其主要原因是起动时转子功率因数很低。由

cosφ2st=可知

由于x2>>r2,故cosφ2st≈0.2左右,这表明起动电流中主要是电感性的无功电流,它使供电系统的电压大幅下降,使起动转矩下降为额定转矩的0.9倍,而由于系统电压的下降使得很启动的时间进一步延长,而加剧转子笼条的损坏断裂。

2)为了使启动转矩有所提高,改善电机的启动特性,大多数重载启动电机都采用了深槽式或双笼式结构。内笼选用工业纯铜为原料,材质一般为T1、T2;外笼一般采用黄铜材料,其电阻较大,有助于起动特性的改善,其机械强度较高,增强抗断条能力。

起动时主要是外笼电流较大,发热严重,但黄铜材韧性较差,容易在端环部裂焊。

个别电机由于选用材质不佳,所含杂质较多,使得其机械性能进一步下降。

3)笼条和端环焊接方法不对,焊接内应力未彻底消除,端环变形导致开焊或断裂。

4)频敏起动和长期过载运行时产生的电磁力和机械的离心力的作用,导致笼条开焊或断裂。

5)对于个别深槽式电机,由于集肤效应,沿笼条高度方向电流分布是不均匀的,因而存在一个温差,这个温差在深槽笼条上可达几十度,而使笼条弓起来,发生形变,因而产生热应力。

另外,由于漏磁通的作用,使笼条产生电磁力,这个力与电流的平方成正比,把笼条拉向槽底,并以两倍于基波频率脉动,也会使金属疲劳断裂。

6)由于拖动机械的振动或经常的冲击负荷,也使转子笼条在槽内发生振动,尽而使之发生断裂或开焊。

7)制造原因,其中有设计原因即起动容量不够;还有工艺原因,包括焊接工艺不良,机加工有误差,造成笼条穿入时就受一个弯曲应力。

3、转子断条后的主要异常现象

笼型电动机一般转子冲片直径在Φ600mm以下,采用铸铝转子,而大中型电机一般采用双鼠笼转子。

1)判微的转子断条故障(如断1~2根笼条或开焊)通常不易察觉。只有转子故障扩大后,电机才会发生下列异常现象。

a.电机起动转矩下降

b.电机满载运行时,三相电流表指针周期性摆动;

c.转速偏低。

此外,转子还会有下列几种故障形式。

a.伸出铁芯部分的笼条拱起;

b.端部笼条沿转子旋转方向弯曲;

c.焊接的铜端环,在焊口接缝处断开;

d.笼条在槽内松动,起动时有火花等。

4、铜笼断条故障的修复

铜笼转子90%以上故障是导条与端环开焊或导条在端环焊接处断裂。一般断口裂缝不明显,如不仔细检查,就难以发现,断面一般呈平面,并有光亮,属于疲劳断裂。起动笼条故障多于工作笼条,其原因是由于导条焊接工艺不当,有热应力存在。同时导条在槽内松动,导条与端环孔配合不当等因素。当转子运行时,导条又遭受电磁力和离心力作用,造成了在焊接部位开焊或断裂。

检查方法是:可用手锤敲击,由声音来判别,断裂的导条会发出喑哑声。对于较大容量的转子可采用双台开口变压器来检查。两台开口变压器,一台供励磁,一台供测量。当励磁变压器通入单相交流电后,绕组有励磁电流流通,并以转子铁芯的闭合磁路,形成高变磁场。高变磁场切割笼条而感应电势,产生感应电流,此电流又会在其周围建立高变磁场,切割探测变压器线圈,感应电动势,在毫伏电压表上就有指示。当电压值比正常值小25%时,则表明笼条内有缩孔、夹杂物等缺陷,当电压值比正常值小5%以上时,则有断裂故障。

铜笼条与端环的联接,在现场的修理方法一般是采用氧—乙炔焰钎焊方式。采用这种工艺,要特别注意最大限度地消除或减小焊接后产生的应力,因为这种应力是再次产生断条的主要原因之一。

要掌握现场氧—乙炔银钎焊的工艺,是修理过程的重要一环。其主要工艺如下:

1)端环预热

在焊接前必须用两支以上焊枪,将端环均匀地加热至800℃左右,使之呈现红色。

2)焊接

端环与笼条周围用气焊枪加热至熔化状态,将银焊料熔化后填满在二者间隙中,采用对称交叉焊的方式,每边连续焊接最多不得多于3~5个。全部焊接完毕后,再将端环整体均匀加热至350~400℃,并做适当保温,使之慢慢冷却,以使其内部金属结构不发生变化,消除应力。

3)刷洗

待端环部温度降至150~200℃时,用10%~15%的柠檬酸水溶液刷洗焊接部位,去掉焊接溶剂。

4)热水冲洗

用50~70℃的热水充分冲洗转子,特别是将焊接处的溶剂冲洗干净。

5)烘干

待热水将转子冲洗干净后,滴尽余水,将转子置入烘干房中,在115℃±5℃温度下,烘干3~4小时,自然冷却后即可转入机械加工及平衡试验环节。

在焊接过程中,一般采用的焊料是含银2%的银基磷铜钎料,即2%Ag-p-Cu钎料。其成分Ag1.8%~2%,P6%~6.7%,其余为Cu,因含有一定一定量的磷,所以钎焊的塑性较差,但硬度较高。

对于少量笼条断裂故障时,一般是铣床上铣去断裂笼条与端环焊接处,打出已断笼条,消除槽内杂物,换入同规格和材质的笼条,重新焊接。

对于大量笼条断裂的电机,要将端环加扒下,并将其进行机加工,机械配合精度不够时,仍会产生笼条断裂。

将新的笼条穿入槽内后,要求笼条与端环孔内的配合间隙为0.1mm左右,后按上述工艺进行焊接。

对于高速电动机(一般指2极电机),为减少端环离心应力,在端环一端一般套有合金钢或玻璃钢护环,所以在重新焊接端环后,由于端环变形,原来的配合被破坏,这时就需要在端环上紫铜焊条堆焊一层,然后加工到原来配合公差,一般采用过渡配合。

另外,断条的一个重要原因为笼条振动,因此,采取措施,减少晃动,就可以预防断条事故的发生。一般现场采用如下方法:

1)洋铳把转子槽口在沿全长几个局部地方打下去,这样能压住笼条,使之不能振动。

2)用环氧树脂灌入槽内间隙,固化后,笼条位置也被固定。

5、总结

鼠笼式感应高压电机由于结构简单,制造容易,价格较低,解决了转子断条问题后,运行的稳定性、可靠性、经济性,进一步得到了保证。据有关统计,由于转子笼条断裂及其所引发定子故障,占电机总故障的35%,解决了断条事故,就能使电动机更好地为电力生产服务,为国民经济服务。

论文作者:封全越

论文发表刊物:《电力设备》2018年第27期

论文发表时间:2019/3/12

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