摘要:介绍了某110kV施工变电站改接线工程(增加线路侧变电站电气间隔和线路保护)完工后,第一次线路投运线路差动保护动作情况。通过现场接线检查和保护动作波形分析得出事故原因:新安装的线路差动保护装置内部差动保护用的交流头CT极性接反;同时因投运瞬间冲击合闸电流过大,超出差动电流整定值,从而造成了线路差动保护跳闸事故。
关键词:变电站;差动保护;极性;分析处理
3.3 问题处理
通过以上分析,确定此次线路差动保护动作原因为CT二次绕组接线接反。只需要对应调整一个CT二次端子即可。为了保证线路侧变电站接线统一性,决定对施工变侧二次绕组接线对调。调试人员将110kV施工101断路器CT二次绕组引出线3S1与3S3对调,将原来顺接方式改为反接。通过改变接线来统一两侧CT电流的基准点。
完成以上两个缺陷处理,现场检查情况汇报地调。地调于21:30 再次下令“用110kV线路侧101断路器对110kV 施工变1号主变进行三次冲击,每次冲击间隔5分钟,第三次冲击正常后保持空冲击状态。”现场值班人员使用110kV线路101断路器对110kV 施工变1号主变充电正常后,每间隔5分钟对1号主变进行冲击,每次冲击后对主变检查未发现异常。完成3次冲击后,对一次设备、二次设备和监控数据检查一切正常。投运正常后,调试人员与运行人员使用10 kV线路带小负荷的方式做CT极性试验。最终确认CT极性接线正确,满足线路保护动作需求。
4 总结分析
通过此次线路差动保护动作是一起因CT极性接线错误引起的典型事件。现场调试人员和继电保护人员在互感器接线上面未根据实际情况进行复核,草草完成电流接线。寄希望以带负荷时进行校对,给此次事件埋下了重大的隐患。因此,涉及电流互感器回路的接线必须要通过对电流互感器极性的判别、保护装置的极性判断及保护传动试验三个方面严格把关,确保保护投入的正确行。不能依靠投运后带负荷试验时发现问题。再次说明现场交接试验的重要性,只有所有交接试验合格后方可进行设备投运。在电流互感器交接及大修前后必须进行极性试验,防止在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量。今后继电保护专业人员在以后设备调试、投运时应更加关注CT极性接线、试验等问题。
参考文献
[1]张保会,尹项根.电力系统继电保护[M].中国电力出版社,2005
[2]PRS-753D 光纤分相纵差成套保护装置说明书
论文作者:查力嶂,李升葵
论文发表刊物:《电力设备》2017年第27期
论文发表时间:2018/1/19
本文来源: https://www.lw33.cn/article/e56ee0c47ce953273d6c403f.html