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摘要:电网设备故障在电网设备运行中难以避免,对电网设备故障分析,有利于制定有针对性的电网设备安全运行的防范措施。本文就是针对沈开ZF15-800型GIS设备断路器液压机构频繁打压故障后,展开的故障分析及制定的防范措施。
关键词:故障;液压机构;频繁打压;防范措施
一、设备概述
750kVXX变电站750kVGIS设备采用是新东北电气(沈阳)高压开关有限公司生产的ZF15-800型GIS设备, 2012年12月01日出厂,2013年06月27日投入运行。
二、故障描述
2014年3月21日,750kV ZF15-800GIS设备断路器在运行期间,断路器B相出现频繁打压情况,机构打压间隔为为1-2分钟不等,每次打压时长为2-3秒。
三、现场检查情况
在对断路器进行了几次分合后,频繁打压情况依然存在;检查发现:在断路器分合闸操作(储能结束)后,能明显听见连续的“呲”声,当“呲”声持续大概1-2分钟后,断路器机构开始打压。
打开液压油室的注油口对液压油进行了排气后,机构仍然频繁打压;初步判断“呲”声为碟簧储能模块发出的声音。
3月22日,通过“听诊器”判断“呲”声为为碟簧底部的储能模块泄压引起,断路器机构频繁打压是由于储能模块密封不严造成的。
四、现场处理情况
3月23日,将断路器B相机构泄压后,对故障的储能模块进行更换,机构打压恢复正常。
储能模块更换后机构打压情况
五、故障分析
对故障储能模块进行了拆解,图片如下:
仔细观察发现,储能模块的缸壁和活塞杆均有不同程度的划伤,密封面受损。
可以很清晰的发现故障储能模块中取出的液压油存在杂质。
六、故障原因分析
通过储能机构的解体发现,造成断路器机构频繁打压是由于液压油中存在杂质,在分合闸动作中,油里的杂质将储能模块内的活塞杆、缸壁拉伤,高压油渗入低压油室内导致碟簧长度变化,导致辅助节点的行程变化,断路器机构内的节点一直在“启动”与“停止”之间徘徊。
七、防范措施
1.在设备验收中,对液压机构的液压油进行油质验收,确保液压油无杂质,质量合格;
2.在设备检修时,将液压油质检列入检修项目,确保油质合格,未因时间发生质变。
3.特殊运行环境(低温、高温、高海拔等地区)下,液压机构必须采用适用于该环境下的液压油,确保油质不受环境影响。
论文作者:邱战飞
论文发表刊物:《电力设备》2016年第5期
论文发表时间:2016/6/16
本文来源: https://www.lw33.cn/article/f38c785b95a614f149610ff1.html